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基于BP神经网络的700 MPa级高强钢抗拉强度不合原因分析 被引量:1
1
作者 谢保盛 郭庆先 汪净 《轧钢》 2023年第5期47-54,共8页
为了确定涟钢2250 mm产线700 MPa级高强钢抗拉强度不合原因,对全流程关键工艺进行了相关性分析,并利用大量历史生产数据建立了化学成分、热轧工艺参数与成品抗拉强度关系的神经网络预测模型。模型的均方根误差(RMSE)、平均绝对相对误差(... 为了确定涟钢2250 mm产线700 MPa级高强钢抗拉强度不合原因,对全流程关键工艺进行了相关性分析,并利用大量历史生产数据建立了化学成分、热轧工艺参数与成品抗拉强度关系的神经网络预测模型。模型的均方根误差(RMSE)、平均绝对相对误差(AARE)分别为32 MPa、1.7%,验证数据的相关系数R为0.95。神经网络预测模型应用结果表明:铸坯入炉温度每提高100℃,成品抗拉强度降低4.5 MPa;铸坯出炉温度每提高10℃,成品抗拉强度降低12.3 MPa;粗轧温度对成品抗拉强度的影响呈抛物线趋势,其每提高10℃,成品抗拉强度仅降低0.5 MPa;粗轧第3道次速度每增加1.0 m/s,成品抗拉强度降低35.4 MPa,与相关性分析的54.3 MPa接近;卷取温度每提高10℃,成品抗拉强度降低5.2 MPa;层冷水温每上升1.0℃,成品抗拉强度降低1.6 MPa。基于相关性分析和神经网络模型,粗轧速度的提升是700 MPa级高强钢抗拉强度不合的主要原因,大幅度提高热装比、增加入炉温度是次要原因。对于粗轧再结晶区轧制而言,粗轧速度越快,再结晶形变因子越小,奥氏体的动态再结晶、静态再结晶越不充分,从而容易得到混晶组织,进而显著降低了热轧成品的抗拉强度。 展开更多
关键词 700 MPa级高强钢 抗拉强度 力学性能 BP神经网络 热轧工艺 粗轧速度 再结晶 入炉温度
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热装加热炉热工制度的研究 被引量:4
2
作者 李朝祥 李珊珊 李倩倩 《工业加热》 CAS 2008年第6期32-34,共3页
利用炉内钢坯加热过程的数学模型及热平衡模型,依据加热炉不同产量和不同热装温度条件下,对热装加热炉的钢坯加热过程和燃料消耗进行了数值模拟和优化。结果表明,热装加热炉的热工制度如不作调整,物料热装带来的节能潜力得不到充分发挥... 利用炉内钢坯加热过程的数学模型及热平衡模型,依据加热炉不同产量和不同热装温度条件下,对热装加热炉的钢坯加热过程和燃料消耗进行了数值模拟和优化。结果表明,热装加热炉的热工制度如不作调整,物料热装带来的节能潜力得不到充分发挥,调整后的加热炉温度制度将具有最大的节能潜力。 展开更多
关键词 加热炉 热工制度 热装温度
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热装温度对X80管线钢组织及析出行为的影响 被引量:4
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作者 张鹏程 王路兵 +2 位作者 唐荻 武会宾 黄国建 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期99-102,共4页
通过试验室模拟热送热装工艺,用透射电镜、析出物定量等方法,研究了X80级管线钢热轧板卷分别在750℃和1100℃热装轧制时对钢板组织性能和微合金元素析出的影响。结果表明,750℃热装的钢板由于轧前经过γ→α和α→γ两次相变,原始奥氏... 通过试验室模拟热送热装工艺,用透射电镜、析出物定量等方法,研究了X80级管线钢热轧板卷分别在750℃和1100℃热装轧制时对钢板组织性能和微合金元素析出的影响。结果表明,750℃热装的钢板由于轧前经过γ→α和α→γ两次相变,原始奥氏体晶粒得以细化,从而轧后钢板晶粒比较细小,细晶强化效果明显,强度较高。而1100℃热装的铸坯轧前微合金元素固溶量较高,轧后钢板析出量较多,并且析出颗粒呈细小弥散分布的,析出强化效果明显,冲击韧性较好。 展开更多
关键词 X80钢 微合金元素 析出 热装温度
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微合金化钢连铸板坯热送工艺研究与实践 被引量:2
4
作者 李炳一 孙国庆 《天津冶金》 CAS 2016年第4期18-21,共4页
针对中厚板连铸坯出现的热送裂纹问题,提出了正常生产条件下的防治措施。对于已有中厚板主要品种,通过成分,计算不同钢种相变温度,并根据现场实际生产情况进行修正,最终确定了中厚板连铸坯的热送工艺制度。经现场生产实践,微合金化钢连... 针对中厚板连铸坯出现的热送裂纹问题,提出了正常生产条件下的防治措施。对于已有中厚板主要品种,通过成分,计算不同钢种相变温度,并根据现场实际生产情况进行修正,最终确定了中厚板连铸坯的热送工艺制度。经现场生产实践,微合金化钢连铸坯实现了热装热送,热送比率能够稳定在76%以上,达到了节约能耗、降低成本的目的。 展开更多
关键词 热送 裂纹 工艺 堆垛冷却 热装温度 节能
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热装温度对无取向硅钢中夹杂物析出特性的影响 被引量:3
5
作者 罗小燕 朱诚意 +2 位作者 李光强 严哲锋 冯嘉鑫 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2018年第1期8-14,共7页
借助SEM、EDS及Image-Pro Plus 6.0图像分析软件,对不同热装温度下无取向硅钢铸坯中夹杂物的析出行为进行研究。结果表明,铸坯中MgS、AlN容易以硅酸铝、硅酸镁、硅酸铝镁氧化物为核心析出,且复合夹杂物的形状与其中MgS和AlN的含量有关,... 借助SEM、EDS及Image-Pro Plus 6.0图像分析软件,对不同热装温度下无取向硅钢铸坯中夹杂物的析出行为进行研究。结果表明,铸坯中MgS、AlN容易以硅酸铝、硅酸镁、硅酸铝镁氧化物为核心析出,且复合夹杂物的形状与其中MgS和AlN的含量有关,当AlN含量较高时,复合夹杂呈六棱柱状,当MgS含量较高时,复合夹杂一般呈球形。铸坯中硫化物主要以MgS的形式存在,少量以CaS形式存在,但试验钢中未检测到MnS。随着铸坯热装温度的降低,复合夹杂中MgS组分的含量增加,夹杂物平均尺寸也会随之增加,但CaS析出会对MgS的析出起抑制作用,热装温度可通过影响复合夹杂中AlN、MgS的析出来调控夹杂物尺寸。本试验条件下,最合适的铸坯热装温度为700℃,此时钢中尺寸小于0.5μm的微细夹杂物的数量最少。 展开更多
关键词 无取向硅钢 热装温度 夹杂物 MgS ALN 析出特性
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送装工艺对板坯再加热过程奥氏体晶粒细化的影响 被引量:2
6
作者 兰鹏 杜辰伟 +1 位作者 张家泉 马炳川 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第12期1835-1843,共9页
连铸坯下线至加热炉的温度制度及其表层组织演变与热送或粗轧裂纹密切相关.基于热模拟实验分析了送装工艺对奥氏体转变特征和再加热晶粒尺寸的影响.高温共聚焦激光扫描显微镜原位观察表明,含Nb J55钢在双相区700℃热装时,组织为晶界膜... 连铸坯下线至加热炉的温度制度及其表层组织演变与热送或粗轧裂纹密切相关.基于热模拟实验分析了送装工艺对奥氏体转变特征和再加热晶粒尺寸的影响.高温共聚焦激光扫描显微镜原位观察表明,含Nb J55钢在双相区700℃热装时,组织为晶界膜状先共析铁素体、魏氏体和大量残留奥氏体,再加热至1200℃,奥氏体晶粒大小、位置都不变;单相区600℃温装时,组织为大量铁素体+珠光体,再加热至1200℃时,奥氏体晶粒明显细化.马弗炉模拟SS400钢双相区不同热装温度发现,铁素体转变量至少达70%时才可细化再加热后的奥氏体晶粒.在临界转变量以上,基体中铁素体转变量越多晶粒细化程度越明显. 展开更多
关键词 送装工艺 奥氏体晶粒 热装温度 晶粒细化
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12CrlMoV钢热装温度和变形对组织和析出影响研光
7
作者 韩永锋 梁亮 +2 位作者 何冠军 徐光 邓想涛 《金属材料与冶金工程》 CAS 2022年第1期47-54,共8页
本文采用热模拟实验、光学显微镜、透射电镜等技术研究了12CrlMoV耐热钢的热装温度和变形对其组织和析出的影响。通过对实验钢的热膨胀曲线和金相分析发现,在650-800℃的热装温度下,一次冷却和保温的过程中,部分奥氏体相变成为铁素体和... 本文采用热模拟实验、光学显微镜、透射电镜等技术研究了12CrlMoV耐热钢的热装温度和变形对其组织和析出的影响。通过对实验钢的热膨胀曲线和金相分析发现,在650-800℃的热装温度下,一次冷却和保温的过程中,部分奥氏体相变成为铁素体和贝氏体,保温结束后的组织为铁素体+贝氏体+未转变奥氏体。在随后的二次奥氏体化的过程中,铁素体和贝氏体逆转变形成尺寸较小的奥氏体晶粒;原先未转变的奥氏体则继续长大,形成尺寸较大的奥氏体晶粒,从而出现奥氏体晶粒大小不均匀的“奥氏体混晶”现象。并且在此温度区间出现了大量的V、Ti大尺寸析出物,从而大幅降低后续轧制过程中的韧塑性。因此12CrlMoV钢的热装温度应尽量避开此温度区间。 展开更多
关键词 耐热钢 热装温度 奥氏体组织均匀性 析出
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X80低碳含铌钢星裂产生原因浅析 被引量:1
8
作者 赵军 陈定乾 +1 位作者 徐优春 姚建华 《金属材料与冶金工程》 CAS 2020年第3期35-40,共6页
针对中厚板生产过程中引进的高效节能技术热送热装及在此过程出现的热装星裂问题,对比不同装炉温度下热装含铌钢板的缺陷形态、分布特点,以及装炉钢坯和回炉钢坯的表面质量情况,分析了不同热装温度与星裂产生的关联。结果表明,当含铌钢... 针对中厚板生产过程中引进的高效节能技术热送热装及在此过程出现的热装星裂问题,对比不同装炉温度下热装含铌钢板的缺陷形态、分布特点,以及装炉钢坯和回炉钢坯的表面质量情况,分析了不同热装温度与星裂产生的关联。结果表明,当含铌钢连铸坯在高于650℃温度下进行热送热装时,加热后轧制会发生热裂纹,这是由于高温奥氏体晶界上析出粗大的铌碳氮化物,引起局部应变集中,从而使协变性能很差的晶界在轧制变形过程中与基体分离,产生宏观微裂纹。 展开更多
关键词 热装温度 应变集中 星裂
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热装炉温度对Q345B连铸坯组织的影响
9
作者 温华娴 关小军 +3 位作者 张晴 孙浩 王春梅 关宇昕 《山东冶金》 CAS 2004年第4期32-34,共3页
通过热模拟试验和金相检验 ,研究了热装炉温度对Q3 45B钢连铸坯组织的影响。结果表明 :在 95 0~ 10 5 0℃热装时 ,热装炉组织和开轧组织的晶粒平均直径明显大于室温装炉开轧组织 ;75 0~ 85 0℃热装时 ,开轧组织为混晶状态 ;75 0℃以... 通过热模拟试验和金相检验 ,研究了热装炉温度对Q3 45B钢连铸坯组织的影响。结果表明 :在 95 0~ 10 5 0℃热装时 ,热装炉组织和开轧组织的晶粒平均直径明显大于室温装炉开轧组织 ;75 0~ 85 0℃热装时 ,开轧组织为混晶状态 ;75 0℃以下热装时 ,开轧组织的晶粒平均直径与室温装炉开轧组织相似 ;高温装炉时 ,随装炉温度降低 ,开轧组织的晶粒平均直径略为增大 ,两相区或低温装炉时 ,装炉温度对开轧组织晶粒平均直径影响不大。 展开更多
关键词 低碳钢 连铸坯 热装炉温度 热模拟试验 组织 Q345B钢
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提高连铸小方坯热装温度实践
10
作者 王显 王欣 《天津冶金》 CAS 2017年第5期19-23,共5页
通过在连铸工序采用工艺优化、设备维护和加强管理等多项技术,提高了连铸坯剪后温度,同时保证了各流连铸坯温度均匀,连铸坯热装温度比原来提高了100℃,吨钢煤气消耗降低了26 m3,节能效果显著。研究结果表明:降低二冷区气体压力对提高连... 通过在连铸工序采用工艺优化、设备维护和加强管理等多项技术,提高了连铸坯剪后温度,同时保证了各流连铸坯温度均匀,连铸坯热装温度比原来提高了100℃,吨钢煤气消耗降低了26 m3,节能效果显著。研究结果表明:降低二冷区气体压力对提高连铸坯温度影响较小,提高拉速可使剪后温度提高60℃;统一更换滑块时间可使各流连铸坯温差由50℃降低到20℃;添加保温罩可使连铸坯表面温度提高50℃,角部温度提高80℃。 展开更多
关键词 热装温度 连铸坯 二冷配水 加热炉
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齿轮座的预装工艺
11
作者 周武全 《机械》 2012年第7期71-74,共4页
齿轮座是轧钢厂各种轧机的传动装置,承担很大的传动荷载。齿轮座各部件在制造加工完成后都要进行预装、形成齿轮座整体设备,达到安装条件。针对轧钢厂各种轧机传动齿轮座预装工作的难点,通过对预装过程进行认真剖析研究,找出其中的影响... 齿轮座是轧钢厂各种轧机的传动装置,承担很大的传动荷载。齿轮座各部件在制造加工完成后都要进行预装、形成齿轮座整体设备,达到安装条件。针对轧钢厂各种轧机传动齿轮座预装工作的难点,通过对预装过程进行认真剖析研究,找出其中的影响因素和薄弱环节,制定出了拉杆螺栓的热装、齿轮轴及轴承的预装、粗刮轴承、精刮轴承的工艺措施。使齿轮座的垂直度、水平度、齿轮啮合、各部位间隙、紧力都达到国家标准。使齿轮座达到整体安装的技术要求。 展开更多
关键词 齿轮座 拉杆螺栓 水平度 垂直度 热装温度 各部位间隙调整
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连铸坯热送热装技术的应用 被引量:26
12
作者 韩孝永 《有色金属》 CSCD 北大核心 2007年第1期56-58,共3页
连铸坯热送热装工艺分为热送装炉轧制和直接装炉轧制两种。阐述连铸坯热送热装两种工艺的特点和实施时需注意的问题,并介绍具体应用实例。采用该工艺后可以节约能源、降低生产成本、提高成材率、缩短生产周期、优化产品的综合性能。
关键词 金属材料 连铸坯 热选热装 入炉温度
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连铸坯热送热装生产工艺的实践 被引量:5
13
作者 廖桑桑 邵华 赵敏森 《河南冶金》 2017年第3期39-42,共4页
介绍了新钢第一炼钢厂连铸坯向中厚板厂热送热装的工艺实践,分析研究了含铌钢表面裂纹控制技术、头尾坯控制技术以及铸坯入炉温度对微合金钢表面质量的影响等。生产实践表明,铸坯热送热装攻关后,改善了铸坯质量,减轻了工人劳动强度,提... 介绍了新钢第一炼钢厂连铸坯向中厚板厂热送热装的工艺实践,分析研究了含铌钢表面裂纹控制技术、头尾坯控制技术以及铸坯入炉温度对微合金钢表面质量的影响等。生产实践表明,铸坯热送热装攻关后,改善了铸坯质量,减轻了工人劳动强度,提高了金属收得率,大幅度降低了煤气能耗,节约了生产成本,缩短了产品的生产周期,实现了炼钢厂和中厚板厂的生产管理一体化。 展开更多
关键词 热送热装 无缺陷连铸坯 入炉温度
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热连轧加热炉控制系统及升温曲线的优化研究
14
作者 闫峥嵘 《山西冶金》 CAS 2024年第1期153-154,157,共3页
为解决当前热连轧加热炉在实际生产中由于对温度控制精度不够而导致的轧制产品质量不好和能耗偏高的问题,在对热连轧加热炉进行综合概述的基础上,采用可兼容通讯模块对控制系统进行改造,对加热炉升温曲线进行优化。优化改造后,对在炉时... 为解决当前热连轧加热炉在实际生产中由于对温度控制精度不够而导致的轧制产品质量不好和能耗偏高的问题,在对热连轧加热炉进行综合概述的基础上,采用可兼容通讯模块对控制系统进行改造,对加热炉升温曲线进行优化。优化改造后,对在炉时间、装炉温度和能耗等指标进行综合评估,不仅提升了产品质量,而且降低了能耗。 展开更多
关键词 热连轧加热炉 升温曲线 控制系统 装炉温度 在炉时间
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热轧轧钢加热炉热装制度的优化研究 被引量:4
15
作者 唐顺 韩枫 +1 位作者 李朝祥 黄文 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期20-24,共5页
基于钢坯跟踪测试和热平衡测试,联立加热炉温度分布模型、钢温模型和热平衡模型,对不同炉型、不同钢种和不同热装温度条件下,加热炉钢坯加热过程进行数值模拟和温度制度优化。获得不同钢种在不同热装温度条件下的优化加热制度,为加热炉... 基于钢坯跟踪测试和热平衡测试,联立加热炉温度分布模型、钢温模型和热平衡模型,对不同炉型、不同钢种和不同热装温度条件下,加热炉钢坯加热过程进行数值模拟和温度制度优化。获得不同钢种在不同热装温度条件下的优化加热制度,为加热炉的节能降耗和科学操作提供了理论依据。 展开更多
关键词 加热炉 单耗 热装温度 温度制度
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热装热送板坯加热炉模型参数优化 被引量:3
16
作者 程秀英 刘宇 《特钢技术》 CAS 2012年第1期44-45,66,共3页
为了实现板坯热装热送,在原加热模型的基础上进行了模型参数优化,重新分配了加热炉各段热负荷,保证了板坯的出钢温度,同时达到了节约能耗目的。经过一年多运行测试,达到了预期效果。
关键词 预热炉 加热炉 加热模型 热装温度
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3.16t SCM822H齿轮钢锭红送入炉温度对钢材表面质量的影响
17
作者 卢秉军 杨子江 《特殊钢》 北大核心 2003年第3期48-49,共2页
3 .16t 0 .2 0C 1.2 0Cr 0 .4Mo齿轮钢锭一火成材红送工艺实践表明 ,当进入加热炉时铸锭的温度为 80 0~ 90 0℃时 ,因相变组织应力和脆性AlN的大量析出 ,使Φ14 0~ 16 0mm钢材表面出现裂纹。而入炉时钢锭表面温度高于 95 0℃和低于 7... 3 .16t 0 .2 0C 1.2 0Cr 0 .4Mo齿轮钢锭一火成材红送工艺实践表明 ,当进入加热炉时铸锭的温度为 80 0~ 90 0℃时 ,因相变组织应力和脆性AlN的大量析出 ,使Φ14 0~ 16 0mm钢材表面出现裂纹。而入炉时钢锭表面温度高于 95 0℃和低于 70 0℃时 ,因避免了上述不利因素 。 展开更多
关键词 齿轮钢 铸锭人炉温度 表面裂纹 表面质量 红送
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连铸坯热送保温罩的研制 被引量:1
18
作者 王平 段巍 《武钢技术》 CAS 2003年第6期6-7,40,共3页
根据武钢第二、三炼钢厂和热轧厂的吊车、厂房结构特点研制出适合连铸坯热送热装生产的车辆用保温罩 ,它具有自重轻、保温性能好、适用性强和坚固耐用等特点 ,是连铸坯热送热装生产中提高热装温度的重要措施。
关键词 连铸坯热送热装 保温罩 炼钢 热轧 车辆
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