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致密砂岩气藏水平井生产技术对策 被引量:5
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作者 金大权 杨志伦 +2 位作者 张春雨 陈启文 张春 《天然气勘探与开发》 2016年第4期44-47,52,共5页
苏里格气田二叠系盒8段、山1段主力气层属于致密砂岩储层,目前水平井是气田的主要开发方式和主力生产井,然而水平井存在生产初期压力、产量递减快,低产阶段井筒易积液、气井管理难度大等问题。针对上述问题,通过开展水平井压力、产量及... 苏里格气田二叠系盒8段、山1段主力气层属于致密砂岩储层,目前水平井是气田的主要开发方式和主力生产井,然而水平井存在生产初期压力、产量递减快,低产阶段井筒易积液、气井管理难度大等问题。针对上述问题,通过开展水平井压力、产量及井筒积液规律等研究,提出了水平井"合理控制压降、低配长稳"的技术管理思路,优化了水平井井下节流器参数配置、排水采气及间歇制度等配套工艺措施。采用上述对策措施后,有效控制了气井压降、出砂,并延长了气井连续稳定生产时间,井下节流器配产符合率提高了17%,在减少积液水平井间歇开关频次、泡排药剂用量和加注频次同时,排出了井筒积液,延长气井开井周期,水平井生产时效明显提升。 展开更多
关键词 苏里格 致密砂岩气藏 水平井 低压低产 井筒积液 生产管理 技术对策
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非均质油藏水平段内产能动用规律分析及对策——以浅海区M断块砂岩油藏为例 被引量:4
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作者 周春香 《非常规油气》 2017年第6期59-63,共5页
为了明确水平井钻遇储层的物性差异对非均质油藏水平段内产能动用规律的影响,本文以M断块高孔渗底水油藏为例,通过建立水平井井筒内流动非线性方程,求解了非均质油藏水平段内产量分布及压力分布规律;同时结合Eclipse数值模拟软件多段井... 为了明确水平井钻遇储层的物性差异对非均质油藏水平段内产能动用规律的影响,本文以M断块高孔渗底水油藏为例,通过建立水平井井筒内流动非线性方程,求解了非均质油藏水平段内产量分布及压力分布规律;同时结合Eclipse数值模拟软件多段井模块Multi-Segment Well Model监测水平井不同水平位置、不同计算时间的流量、压力等指标。方程求解和数模论证结果印证了本断块水平井存在水平井段生产端产量大、末段产量小的分布特征,水平段内压力从水平井的末端至生产端是逐渐减小的。现场实践表明,分段开采可以有效改善因储层非均质性导致的水平井动用效果差问题,该研究对于同类长水平段非均质储层的开发具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 水平井 井筒流动 井筒流量 多段井模型 分段开采
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涪陵页岩气田高产水井电潜泵排水采气的应用与认识
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作者 张丽媛 《江汉石油职工大学学报》 2023年第4期38-40,共3页
涪陵页岩气田高产水气井具有埋深大、产水量高、液气比高等特点,气井在生产过程中易出现井筒积液,产气量快速下降的现象,致使气井水淹关井。该类气井气举施工存在工作压力高、措施时间长、措施有效期短、应用效果差等情况。采用电潜泵... 涪陵页岩气田高产水气井具有埋深大、产水量高、液气比高等特点,气井在生产过程中易出现井筒积液,产气量快速下降的现象,致使气井水淹关井。该类气井气举施工存在工作压力高、措施时间长、措施有效期短、应用效果差等情况。采用电潜泵对该类气井开展排水采气工艺,可快速实现积液的排出,释放气井产能。因气井为气液同产,为确保设备运行的稳定性,减少井下设备高温停机、泵效过低等状况,需摸索制定合理的泵排制度,提升该工艺的应用效果,维持气井长时间的稳定生产。 展开更多
关键词 涪陵页岩气田 电潜泵排水采气 气井积液 排水采气
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液氮助排在延长气田应用研究 被引量:3
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作者 宋鹏举 李成福 +2 位作者 彭洪 陈鹏 聂玲 《辽宁化工》 CAS 2012年第7期733-735,共3页
液氮助排是在气藏地层压裂后或者开发中后期过程中一项重要采气工艺,液氮助排可及时排除压裂后井底未及时排出的压裂液,提高压裂液的返排率,降低压裂液对地层和填充裂缝伤害,缩短作业周期,提高气井产量;另外气田开发中后期产生井筒积液... 液氮助排是在气藏地层压裂后或者开发中后期过程中一项重要采气工艺,液氮助排可及时排除压裂后井底未及时排出的压裂液,提高压裂液的返排率,降低压裂液对地层和填充裂缝伤害,缩短作业周期,提高气井产量;另外气田开发中后期产生井筒积液会导致气井产量下降甚至停产,及时排出积液,可以提高单井产量,延长生产寿命。 展开更多
关键词 液氮助排 井筒积液 提高产气量 压裂液返排
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页岩气井三角图版法判别井筒积液研究 被引量:2
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作者 罗鑫 王玉婷 +5 位作者 王学强 赵国军 陈满 曾琳娟 杨海 闫长辉 《特种油气藏》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期168-174,共7页
针对四川盆地页岩气田CN201井区大部分气井进入生产中后期,产能降低,携液能量不足,井底积液严重,气井采收率降低的问题,根据该区块生产特征,综合考虑积液敏感的井口压力、日产气量、水气比3个生产参数,对实际数据进行归一化或极值化处... 针对四川盆地页岩气田CN201井区大部分气井进入生产中后期,产能降低,携液能量不足,井底积液严重,气井采收率降低的问题,根据该区块生产特征,综合考虑积液敏感的井口压力、日产气量、水气比3个生产参数,对实际数据进行归一化或极值化处理以消除参数单位及数量级影响,绘制三角图版,分析散点分布规律,确定井筒积液区域。结果表明:井口压力占比为42.38%~76.39%、日产气量占比为0.0~51.5%、水气比占比为0.0~52.7%为CN201井区页岩气井积液判别区。流压测试结果显示三角图版准确程度为84.3%,证明该方法判别页岩气井积液可靠性高。该研究对确定气田现场排液时机、排液工艺类型及排液效果评价等提供了理论基础。 展开更多
关键词 页岩气 井筒积液 三角图版 井口压力 日产气量 水气比 判别方法
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海上产水气井速度管柱排采工艺改进与实践 被引量:8
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作者 钟宝库 简家斌 +1 位作者 何秀萍 徐玲珑 《石油机械》 北大核心 2018年第5期54-59,共6页
东海气井普遍产水,易发生井筒积液,导致气井产量降低甚至停产,需要实施排水采气措施以提高采收率。速度管柱技术作为一种有效的排采工艺,已在陆地气田广泛应用。但受限于常规方法误差大和井下安全阀安全管理要求高等,其在国内海上气田... 东海气井普遍产水,易发生井筒积液,导致气井产量降低甚至停产,需要实施排水采气措施以提高采收率。速度管柱技术作为一种有效的排采工艺,已在陆地气田广泛应用。但受限于常规方法误差大和井下安全阀安全管理要求高等,其在国内海上气田尚未得到应用。通过优选定向井井筒携液计算模型、井筒压降分析及产量预测,建立了速度管柱管径优选方法;应用2级悬挂方法及配套工具,在保证井下安全阀正常工作的同时,实现连续管速度管柱全井筒悬挂;创新性实践不压井作业方法,有效避免了压井储层伤害。该工艺已在东海A气井成功实施,排采增产效果显著。 展开更多
关键词 井筒积液 速度管柱 排水采气 2级悬挂 气井 海上气田
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