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连铸中间包水口堵塞问题的研究现状 被引量:16
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作者 赵李平 王勇 王鸿盛 《炼钢》 CAS 北大核心 2007年第2期59-62,共4页
分析了目前对连铸中间包水口堵塞机理和防止措施的研究现状,并对国内外改善水口堵塞的措施作了重点介绍,指出中间包水口堵塞仍是连铸生产铝镇静钢时需要解决的问题。
关键词 中间包 水口 堵塞 夹杂研究
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上水口环形吹氩对中间包内渣眼形成的影响 被引量:15
2
作者 秦绪锋 程常桂 +3 位作者 李阳 张春明 金焱 武光君 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期107-115,123,共10页
中间包上水口环形吹氩可以在塞棒周围形成清洗钢液的环形气幕,同时部分氩气泡随钢液进入上水口内,可以减少非金属夹杂物在水口内壁的黏附,起到防止水口堵塞的作用。然而,不合理的吹氩量会导致中间包内液面渣层受过强的气液羽流冲击而形... 中间包上水口环形吹氩可以在塞棒周围形成清洗钢液的环形气幕,同时部分氩气泡随钢液进入上水口内,可以减少非金属夹杂物在水口内壁的黏附,起到防止水口堵塞的作用。然而,不合理的吹氩量会导致中间包内液面渣层受过强的气液羽流冲击而形成渣眼,使得钢液裸露并发生二次氧化,严重影响铸坯质量。采用标准k-ε湍流模型研究中间包内流体流动,采用DPM模型和VOF模型耦合方法,研究上水口环形吹氩条件下渣眼的形成及演化规律。结果表明,上水口环形吹氩在塞棒周围形成较强的上升流,塞棒上部邻近区域存在多个涡流区;在钢液涡流的影响下,中间包液渣下层远离塞棒区域,上层向塞棒区域迁移;随着吹氩量的增大,平均湍动能增大,塞棒附近钢液速度逐渐增大,钢渣界面钢液速度先增大后减小,渣眼边缘钢液速度先增大后减小然后再增大,速度与垂直方向夹角逐渐减小;增大吹氩量,中间包熔池液面形成以塞棒为中心的渣眼,渣眼面积逐渐增大。试验条件下不产生渣眼的临界吹氩量为4.2L/min,对应的钢渣界面最大速度为0.247m/s,与垂直方向夹角为70°。 展开更多
关键词 中间包 上水口 环形吹氩 渣眼 数值模拟
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连铸中间包水口堵塞机理及控制技术的发展 被引量:14
3
作者 杨明磊 程常桂 +3 位作者 李阳 卢海彪 周焱 金焱 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期773-780,共8页
中间包水口堵塞问题严重影响连铸正常操作,造成铸坯卷渣、铸坯质量恶化,解决好中间包水口堵塞问题对于稳定连铸生产、提高铸坯质量具有重要意义。结合前人研究成果,总结了不同钢种、脱氧与精炼工艺条件下连铸中间包水口堵塞的机理,评述... 中间包水口堵塞问题严重影响连铸正常操作,造成铸坯卷渣、铸坯质量恶化,解决好中间包水口堵塞问题对于稳定连铸生产、提高铸坯质量具有重要意义。结合前人研究成果,总结了不同钢种、脱氧与精炼工艺条件下连铸中间包水口堵塞的机理,评述了钢液中夹杂物的生成、夹杂物向水口内壁面传递、粘附与沉积等因素对水口堵塞的影响机制,分析了各种防止水口堵塞控制技术的特点,提出了改善水口堵塞技术和理论研究方向。 展开更多
关键词 连铸 中间包 水口 堵塞机理 控制技术
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轴承钢中间包首炉大型夹杂物分析及控制 被引量:11
4
作者 李永超 卢彩玲 +3 位作者 左健成 白瑞娟 王维 韩怀宾 《连铸》 2021年第3期35-39,44,共6页
为实现轴承钢洁净度的快速分析,采用高频水浸超声探伤中间包不同炉次的大型夹杂物情况,发现中间包首炉大型夹杂物超标严重。通过定位解剖后的电镜分析,可知大型夹杂物主要成分为铝酸钙类夹杂物。结合某厂轴承钢生产实际,分析确定中间包... 为实现轴承钢洁净度的快速分析,采用高频水浸超声探伤中间包不同炉次的大型夹杂物情况,发现中间包首炉大型夹杂物超标严重。通过定位解剖后的电镜分析,可知大型夹杂物主要成分为铝酸钙类夹杂物。结合某厂轴承钢生产实际,分析确定中间包首炉大型夹杂物的主要来源为钢液二次氧化产物粘附在水口内壁,促进钢水中原有的铝酸钙类夹杂物沉积,最终水口结瘤物脱落导致。通过控制中间包烘烤温度、减少中间包内钢液二次氧化、采用旋流四孔水口,有效提高了中间包首炉的洁净度,水浸超声探伤结果表明,中间包首炉洁净度值(缺陷总长度/测试体积)由之前的170.4降至12.0mm/dm^(3)。 展开更多
关键词 中间包首炉 大型夹杂物 中间包烘烤 二次氧化 旋流水口
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小方坯连铸中包长寿及定径水口快速更换技术 被引量:6
5
作者 罗伯钢 邵俊宁 +1 位作者 曾立 潘乐 《炼钢》 CAS 北大核心 2004年第1期1-3,7,共4页
小方坯连铸中间包定径水口快速更换技术是提高连浇炉数的有效手段 ,与之配套的中间包长寿技术是实现高连浇炉数的保证。介绍了该项技术在首都钢铁集团第三炼钢厂的研制推广和应用情况 ,并阐述了快速更换机构的改进和中间包耐材的优化小... 小方坯连铸中间包定径水口快速更换技术是提高连浇炉数的有效手段 ,与之配套的中间包长寿技术是实现高连浇炉数的保证。介绍了该项技术在首都钢铁集团第三炼钢厂的研制推广和应用情况 ,并阐述了快速更换机构的改进和中间包耐材的优化小方坯连铸中间包定径水口快速更换技术是提高连浇炉数的有效手段 ,与之配套的中间包长寿技术是实现高连浇炉数的保证。介绍了该项技术在首都钢铁集团第三炼钢厂的研制推广和应用情况 ,并阐述了快速更换机构的改进和中间包耐材的优化。 展开更多
关键词 小方坯连铸 中间包 定径水口 长寿技术 连浇炉数 炼钢 快速更换技术
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连铸中间包透气水口座砖吹氩冶金技术开发与应用 被引量:9
6
作者 武光君 《连铸》 2018年第2期12-15,共4页
开发了一种新型的具有吹氩功能的中间包透气水口座砖,介绍了透气水口座砖的结构及工作原理,采用水模试验研究了透气水口座砖吹气量大小对中间包及结晶器内氩气量的分布及气泡大小的影响,试验结果表明:随着透气水口座砖吹气量的逐渐增大... 开发了一种新型的具有吹氩功能的中间包透气水口座砖,介绍了透气水口座砖的结构及工作原理,采用水模试验研究了透气水口座砖吹气量大小对中间包及结晶器内氩气量的分布及气泡大小的影响,试验结果表明:随着透气水口座砖吹气量的逐渐增大,结晶器内气泡的数量和直径都逐渐增大,合适的模拟吹气量为2-3 L/min。透气水口座砖用于板坯连铸机浇注生产超低碳铝镇静钢DC04的结果表明:该产品具有显著的去除钢水中非金属夹杂物及防止上水口和浸入水口结瘤的冶金效果,浸入式水口寿命由2-3炉提高到5-7炉。 展开更多
关键词 中间包 透气水口座砖 水口结瘤
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板坯连铸过程夹杂物控制研究 被引量:9
7
作者 许建飞 刘志远 +3 位作者 王重君 程巨广 田宝义 张杰 《连铸》 2018年第6期61-66,共6页
结合唐钢中厚板材公司现场生产情况,通过水模型实验,对中间包内部结构优化,结果表明“抑湍器+单挡墙+双挡坝”方案为最优方案,死区比例为0.14%,活塞区比例0.23%,有利于夹杂物在中间包内充分的上浮和吸收。通过对现场浸入式水口优化,利... 结合唐钢中厚板材公司现场生产情况,通过水模型实验,对中间包内部结构优化,结果表明“抑湍器+单挡墙+双挡坝”方案为最优方案,死区比例为0.14%,活塞区比例0.23%,有利于夹杂物在中间包内充分的上浮和吸收。通过对现场浸入式水口优化,利用镭目自动控制液面起渣线及中间包车自动升降功能,实现一支水口在一个中间包寿命周期内使用四道渣线,减少了一个浇注周期内快换水口操作,有效的提高了现场连铸工序钢水洁净度。 展开更多
关键词 中间包 挡墙 夹杂物:水口 洁净度
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减少中间包水口堵塞的生产实践 被引量:7
8
作者 赵登报 《连铸》 2008年第2期18-19,共2页
分析了中间包水口堵塞的原因和危害,根据生产实践,提出了防止堵塞的措施,减少了发生中间包水口堵塞的概率。
关键词 薄板坯连铸 中间包 水口 堵塞
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宝钢1450板坯连铸中间包自动开浇过程控制技术 被引量:6
9
作者 虞哲彪 唐海波 +2 位作者 郁坚白 俞晓光 张建秋 《宝钢技术》 CAS 2002年第1期60-63,共4页
提出了中间包自动开浇控制的两个阶段。介绍了宝钢 1 45 0板坯连铸中间包自动开浇技术的发展及粘合式开浇管的开发 ;阐述了自动开浇的理论计算、硬件配置和系统流程 ,通过试验 ,找到了软件设置的要点以及对硬件管理的要求 。
关键词 中间包 自动开挖 开浇管 滑动水口 开度控制 板坯连铸
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连铸中间包水口堵塞机理及防止措施 被引量:6
10
作者 佟志芳 王飞鹏 +1 位作者 乔家龙 罗丽华 《有色金属科学与工程》 CAS 2016年第5期13-20,共8页
介绍了连铸中间包水口堵塞的主要类型,总结分析国内外关于Al2O3黏附堵塞的机理及其防止措施的研究现状,并讨论防止水口堵塞措施的研究方向.针对水口堵塞问题,国内外开展了多方面防止水口堵塞措施的研究,取得了一定的效果,但水口堵塞问... 介绍了连铸中间包水口堵塞的主要类型,总结分析国内外关于Al2O3黏附堵塞的机理及其防止措施的研究现状,并讨论防止水口堵塞措施的研究方向.针对水口堵塞问题,国内外开展了多方面防止水口堵塞措施的研究,取得了一定的效果,但水口堵塞问题仍未得到彻底解决.前人的研究结果表明,改进水口材质是可能从根本上解决水口堵塞的方法.目前,单一材质已不能满足连铸发展的要求,多样化、复合化是水口材质的发展趋势,其中碱性的尖晶石材料和低浸润材料将是重要的方向.夹杂物向水口内壁传递是水口堵塞的控制性环节,由于钢液高温不可见,目前多采用数值模拟方法进行研究.基于EDEM-FLUENT耦合的模拟方式可以更客观地描述夹杂物颗粒传递过程和考虑颗粒间的相互作用,将是数值模拟研究高熔点质点黏附机理的一个重要方向. 展开更多
关键词 连铸 中间包水口 堵塞 夹杂物 Al2O3黏附
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Online forecasting model of tundish nozzle clogging 被引量:3
11
作者 Fangming Yuan Xinghua Wang +1 位作者 Jiongming Zhang Li Zhang 《Journal of University of Science and Technology Beijing》 CSCD 2006年第1期21-24,共4页
A nozzle clogging online forecasting model based on hydrodynamics engineering was developed, in which the actual flow rate was calculated from the mold width, thickness, and casting speed. There is a linear relationsh... A nozzle clogging online forecasting model based on hydrodynamics engineering was developed, in which the actual flow rate was calculated from the mold width, thickness, and casting speed. There is a linear relationship between the theoretical flow rate and the slide gate opening ratio as the molten steel level, argon flow rate, and the top slag weight are kept constant, and the relationship can be obtained by regression of the data collected at the beginning of the first heat in each casting sequence when the nozzle clogging does not occur. Then, during the casting, the theoretical flow rate can be calculated at intervals of one second. Comparing the theoretical flow rate with the actual flow rate, the online nozzle clogging ratio can be obtained at intervals of one second. The computer model based on the conception of the nozzle clogging ratio can display the degree of the nozzle clogging intuitively. 展开更多
关键词 continuous casting tundish nozzle CLOGGING online forecasting model
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连铸中间包定径水口快速更换与中间包长寿技术 被引量:5
12
作者 陈向阳 付波 +5 位作者 杨君胜 周怀斌 姚建平 孟宪俭 孟宪新 李庭寿 《耐火材料》 CAS 北大核心 2002年第6期342-345,348,共5页
介绍了连铸中间包定径水口快速更换与中间包长寿技术。两年多的生产应用结果表明 :1)采用该技术后 ,中间包寿命最高达 147炉 ,单中间包连拉时间大幅度提高 ,钢坯合格率提高 (敞开浇铸时为 99.99%,保护浇铸时为 99.98%) ,合格坯收得率也... 介绍了连铸中间包定径水口快速更换与中间包长寿技术。两年多的生产应用结果表明 :1)采用该技术后 ,中间包寿命最高达 147炉 ,单中间包连拉时间大幅度提高 ,钢坯合格率提高 (敞开浇铸时为 99.99%,保护浇铸时为 99.98%) ,合格坯收得率也由过去的 98%以下提高到 99.75 %以上 ,劳动强度和生产用材料的单耗显著降低 ;2 )塞棒控制系统的取消 ,不仅降低了消耗 ,也消除了塞棒对钢水的污染 ;3)连铸起步次数的减少 ,使结晶器铜管和引锭杆的使用寿命提高了 2~ 3倍 ;4 ) 2 0 0 0年 ,莱钢炼钢厂采用保护浇铸条件下定径水口快速更换技术和中间包长寿技术 ,降低成本 2 4 0 0万元。 展开更多
关键词 连铸 中间包 定径水口 快速更换 使用寿命
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Effects of argon blowing at tundish upper nozzle on multiphase flow behavior in nozzle 被引量:4
13
作者 Xu-feng Qin Chang-gui Cheng +2 位作者 Yang Li Wei-li Wu Yan Jin 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CSCD 2022年第4期588-600,共13页
In continuous casting,the argon blowing at the tundish upper nozzle is usually used to prevent nozzle clogging,whose effect is closely related to the migration of argon bubbles and the flow behavior of the liquid stee... In continuous casting,the argon blowing at the tundish upper nozzle is usually used to prevent nozzle clogging,whose effect is closely related to the migration of argon bubbles and the flow behavior of the liquid steel in the nozzle.Here,to investigate the effects of argon blowing at the tundish upper nozzle on multiphase flow behavior in nozzle,a threedimensional model of the tundish–nozzle–mold was established for numerical simulation.The results indicate that the argon bubbles injected from the inner wall of the tundish upper nozzle first move downward along the nozzle wall under the action of the liquid steel.As the distance from the tundish upper nozzle increases,the argon bubbles gradually diffuse to the center of the nozzle.Compared with no argon blowing,the liquid steel velocity increases in the center of the nozzle and decreases near the wall with argon blowing.With increasing the argon flow rate,the concentration of bubbles in the nozzle increases,and the process of bubble group diffusion to the center region of the nozzle speeds up.This in turn increases the liquid steel velocity at the center of the nozzle but reduces near the wall.With increasing the casting speed,the concentration of bubbles in the nozzle decreases,the length of the bubble group near the nozzle wall is extended,and the liquid steel velocity at the center region and near-wall region of the nozzle increases.The mechanism of argon blowing at the tundish upper nozzle to prevent nozzle clogging is mainly realized by the isolation effect of the argon bubble group on the inner wall of the nozzle. 展开更多
关键词 ARGON BLOWING tundish UPPER nozzle nozzle CLOGGING Numerical simulation
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ER70S-6焊丝钢连铸全保护浇注工艺优化实践
14
作者 张依彤 张文祥 +3 位作者 武晓阳 王爱东 李硕 李双武 《宽厚板》 2024年第4期35-39,共5页
唐钢公司长材事业部在拉拔生产ER70S-6焊丝钢时因氮质量分数高出现脆断情况,对此从焊丝钢连铸全过程保护浇注工艺改进以及连铸长水口、中间包密封、覆盖剂、浸入式水口和保护渣设计优化等方面采取措施,提高焊丝钢连铸保护浇注效果,降低... 唐钢公司长材事业部在拉拔生产ER70S-6焊丝钢时因氮质量分数高出现脆断情况,对此从焊丝钢连铸全过程保护浇注工艺改进以及连铸长水口、中间包密封、覆盖剂、浸入式水口和保护渣设计优化等方面采取措施,提高焊丝钢连铸保护浇注效果,降低焊丝钢氮质量分数(氮质量分数整体下降0.0012%),增强塑性和变形能力,避免焊丝钢因氮质量分数高导致其在拉拔和加工过程中金属流动性差造成的脆断现象。 展开更多
关键词 保护浇注 长水口 中间包密封 覆盖剂 浸入式水口 保护渣
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Numerical simulation on gas–liquid multiphase flow behavior under coupling effects of annular gas curtain and swirling flow at tundish upper nozzle
15
作者 Xu-feng Qin Chang-gui Cheng +4 位作者 Yang Li Wei-li Wu Hao Chen Chao-fa Zhao Yan Jin 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第11期2693-2709,共17页
A three-dimensional mathematical model has been established for a novel metallurgy process coupling an annular gas curtain with swirling flow at tundish upper nozzle. The discrete phase model and volume of fluid model... A three-dimensional mathematical model has been established for a novel metallurgy process coupling an annular gas curtain with swirling flow at tundish upper nozzle. The discrete phase model and volume of fluid model were applied to simulate the gas–liquid multiphase flow behavior in tundish and nozzle. The effect of argon flow rate on the migration behavior of bubbles and interface behavior between steel and slag was also investigated. The presented results indicate that the novel coupling process can significantly change the flow pattern in the stream zone of a tundish, prolong the average residence time of liquid steel, and reduce the dead fraction. A complete annular gas curtain is formed around the stopper rod of tundish. Under the action of drag force of liquid steel, a part of small bubbles enter the nozzle through the swirling grooves and gather toward the center of the nozzle by centripetal force. As the argon flow rate increases, the volume fraction of argon gas entering the nozzle increases, which enhances the swirl intensity and increases the concentration of bubbles in the nozzle. To avoid the formation of slag open eye in tundish, the argon flow rate should not exceed 8 L min−1. 展开更多
关键词 Annular gas curtain Swirling flow tundish upper nozzle Multiphase flow Numerical simulation
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55SiCr弹簧钢铸坯表面纵裂纹的分析与工艺控制
16
作者 孙俊喜 任刚 +2 位作者 靳国兵 陈涛 李杰 《连铸》 北大核心 2024年第4期85-90,共6页
通过对55SiCr弹簧钢铸坯进行热酸洗检验,发现浇次第8炉第8流铸坯试样内弧面存在纵裂纹。对裂纹内部存在的夹杂物质进行能谱分析,发现Na、F等元素含量较高,判断为结晶器保护渣卷入。为了解裂纹产生的原因,采用扫描电镜检查等手段,结合炼... 通过对55SiCr弹簧钢铸坯进行热酸洗检验,发现浇次第8炉第8流铸坯试样内弧面存在纵裂纹。对裂纹内部存在的夹杂物质进行能谱分析,发现Na、F等元素含量较高,判断为结晶器保护渣卷入。为了解裂纹产生的原因,采用扫描电镜检查等手段,结合炼钢生产过程控制情况进行研究。结果表明,钢水Al_(s)含量偏高是产生铸坯表面纵裂纹问题的根本原因。由于生产节奏紧张,该浇次采用的钢包为含铝钢周转包,生产前未采用无铝钢进行涮包操作,导致该浇次钢水Al_s含量偏高,要求钢水Al_(s)质量分数不大于0.005 0%,实际控制在0.005 5%~0.008 0%。浇注过程中二次氧化形成的Al_(2)O_(3)夹杂,在水口内壁积聚,逐渐形成大块附着物,受到高温钢水的不断冲刷,导致水口内壁的附着物突然脱落,造成各流结晶器液面的急剧变化。第8流结晶器液位要求控制在(70±5) mm范围内,但浇注末期,结晶器液位控制在34~85 mm,铸坯拉速由1.80 m/min恒拉速变为1.4~2.0 m/min,波动幅度过大。结晶器液面长时间失控,持续时间约30 min,造成铸坯表面夹渣问题,当铸坯表面受拉应力作用时,在夹渣位置产生应力集中,导致出现纵裂纹。 展开更多
关键词 夹杂物 中间包水口 结晶器 二次氧化 保护渣 无铝脱氧
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DANIELI 2150连铸机浇铸状态自动更换中间包浸入式水口设计 被引量:3
17
作者 闫凡熙 肖华生 《连铸》 2019年第6期80-81,共2页
根据自动化程序的优化控制,初始拉速与水口快换过程中目标拉速的差值和一定的斜率变化规则,精准计算出板坯接痕位置。结合液压自动控制,可以以一定的压力与速度实现塞棒关闭与打开操作。从而实现了结晶器液面的平稳控制,降低了操作人员... 根据自动化程序的优化控制,初始拉速与水口快换过程中目标拉速的差值和一定的斜率变化规则,精准计算出板坯接痕位置。结合液压自动控制,可以以一定的压力与速度实现塞棒关闭与打开操作。从而实现了结晶器液面的平稳控制,降低了操作人员的劳动强度、提高了生产效率,同时精确控制了接痕的位置、明显减小了液位的波动,大大提高了板坯的质量。 展开更多
关键词 DANIELI 2150连铸机 自动更换 侵入式水口
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Analysis on clogging of submerged entry nozzle in continuous casting of high strength steel with rare earth 被引量:3
18
作者 Wei Liang Jing Li +3 位作者 Bin Lu Jian-guo Zhi Shuai Zhang Yang Liu 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CSCD 2022年第1期34-43,共10页
The type of inclusions in tundish steel and the formation mechanism of the submerged entry nozzle(SEN)clogging in the continuous casting of the rare earth(RE)high strength steel without calcium treatment were studied ... The type of inclusions in tundish steel and the formation mechanism of the submerged entry nozzle(SEN)clogging in the continuous casting of the rare earth(RE)high strength steel without calcium treatment were studied based on the plant trials and thermodynamic calculation.It was found that Ce_(2)O_(3) and CeAlO_(3) in tundish molten steel were transformed into Ce_(2)O_(2)S+CaO-Al_(2)O_(3) with the size of 2-3 lm during cooling.When the flow velocity of molten steel on surface of the SEN was slow due to the boundary layer effect,Ce_(2)O_(3) inclusion in molten steel reacted with Al_(2)O_(3) in the SEN refractory to form CeAlO3.With the continuous erosion of molten steel and reaction,the compositions of CeAlO_(3),Al_(2)O_(3) and CaO were aggregated,and the clogging layers with different zones were formed on surface of the SEN.Meanwhile,a small amount of molten steel remaining in the arc zone and corner zone of the SEN formed solidified steel.When calcium treatment is canceled,the reaction probability between inclusions in molten steel and refractory should be reduced by improving the material and shape of the SEN. 展开更多
关键词 Rare earth inclusion tundish Submerged entry nozzle CLOGGING Thermodynamic calculation
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板坯连铸机中间包快速更换水口工艺的应用与实践 被引量:3
19
作者 张海波 《宽厚板》 2020年第2期26-27,40,共3页
莱钢炼钢厂通过现场试用中间包水口快速更换工艺,研究分析了中间包水口快速更换与整体内装水口工艺在生产事故、钢水吸气、容器钢探伤合格率等方面的差异,为推广中间包水口快速更换工艺应用提供了依据。
关键词 中间包 水口 快速更换工艺
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连铸结晶器石英水口蚀损机理分析 被引量:3
20
作者 刘明华 董小明 +2 位作者 唐成伟 宋传文 张晓秋 《中国冶金》 CAS 北大核心 2019年第5期66-69,共4页
在前人研究的基础上,总结了石英水口制备工艺、选用以及在钢水浇铸过程的作用。针对本厂下线石英水口的状况,通过测量下线水口断面尺寸,分析了钢水成分、保护渣和水口对中等因素对石英水口蚀损的影响,得知石英水口蚀损主要有内部扩颈和... 在前人研究的基础上,总结了石英水口制备工艺、选用以及在钢水浇铸过程的作用。针对本厂下线石英水口的状况,通过测量下线水口断面尺寸,分析了钢水成分、保护渣和水口对中等因素对石英水口蚀损的影响,得知石英水口蚀损主要有内部扩颈和外部缩颈两种形式,其中以保护渣侵蚀造成缩颈为主,平均速率为15.86mm/h。水口在使用过程中如果未良好对中,会造成水口薄厚不均,影响水口正常使用。针对上述问题提出了在保证水口对中的前提下,改变石英水口浸入金属液面深度来延长其使用寿命的方法。 展开更多
关键词 结晶器 石英水口 蚀损机理 缩颈 寿命
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