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从锌精矿回收制备高纯镓工艺设计与应用研究
被引量:
9
1
作者
张伟
吴才贵
+3 位作者
张俊峰
高艳芬
周科华
曹洪杨
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2020年第4期41-46,共6页
提出从锌精矿中回收制备高纯镓的工艺流程,分别从锌精矿到含镓冶炼渣的初级富集、含镓冶炼渣到粗镓生产和粗镓到精炼提纯制备高纯镓三个阶段进行分析。初级富集阶段选用二段逆流加压浸出锌精矿,中和置换工艺得到含镓大于0.25%的含镓锌...
提出从锌精矿中回收制备高纯镓的工艺流程,分别从锌精矿到含镓冶炼渣的初级富集、含镓冶炼渣到粗镓生产和粗镓到精炼提纯制备高纯镓三个阶段进行分析。初级富集阶段选用二段逆流加压浸出锌精矿,中和置换工艺得到含镓大于0.25%的含镓锌粉置换渣;粗镓生产选用预中和萃取除铁、P204+YW100共萃镓锗、高酸反萃镓、扩散渗析分离酸镓、渗析残液硫化除杂、中和沉镓工艺得到含镓20%~40%的镓精矿,镓精矿经碱溶造液、硫化除杂、电解、洗涤得到含镓品位小于99.99%的粗镓;粗镓提纯生产选用二次电解精炼、真空蒸馏和区域熔炼制备含镓品位大于99.999%高纯镓。
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关键词
锌精矿
综合回收
锌粉置换渣
高纯镓
电解
精炼提纯
下载PDF
职称材料
从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺设计与应用研究
被引量:
1
2
作者
宫晓丹
张伟
《世界有色金属》
2021年第4期4-5,共2页
本文提出从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺流程和应用情况,其中含铜锌粉置换渣采用二段逆流加压氧化浸出和一段常规浸出工艺,铜浸出率大于96%,浸出液采用碳酸钠中和,中和后酸度控制在2~8g/L,中和后液经二段过滤进出铜萃取流程,萃取工艺采...
本文提出从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺流程和应用情况,其中含铜锌粉置换渣采用二段逆流加压氧化浸出和一段常规浸出工艺,铜浸出率大于96%,浸出液采用碳酸钠中和,中和后酸度控制在2~8g/L,中和后液经二段过滤进出铜萃取流程,萃取工艺采用3级萃取、2级酸洗和2级反萃,铜萃取率达到99%以上,铜反萃液经纤维改性材料除油,电积采用旋流电积技术生产阴极铜,电积过程控制电流密度550A/m2,电积周期大于24小时,产出含铜为99.95%的阴极铜,电铜贫液返回铜萃取系统形成闭路循环,整个铜回收工艺高效环保。
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关键词
综合回收
锌粉置换渣
萃取
旋流电积
阴极铜
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职称材料
硫酸熟化法浸出锌粉置换渣试验
被引量:
8
3
作者
张伟
周科华
+1 位作者
吴才贵
张登凯
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2019年第11期18-21,共4页
考察锌粉置换渣硫酸熟化浸出中,浓硫酸与置换渣酸矿体积质量比、熟化温度、熟化时间、浸出酸度对锌粉置换渣主金属镓、锗、铜、锌浸出率及浸出渣过滤性能的影响。结果表明,硫酸熟化可以解决锌粉置换渣常规浸出时硅胶造成过滤困难的问题...
考察锌粉置换渣硫酸熟化浸出中,浓硫酸与置换渣酸矿体积质量比、熟化温度、熟化时间、浸出酸度对锌粉置换渣主金属镓、锗、铜、锌浸出率及浸出渣过滤性能的影响。结果表明,硫酸熟化可以解决锌粉置换渣常规浸出时硅胶造成过滤困难的问题,同时镓、铜、锌浸出率达到97%以上,锗浸出率达到70%以上,浸出渣经火法1000℃以上高温还原挥发,锗挥发率达到85%以上。
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关键词
锌粉置换渣
硫酸熟化
浸出
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职称材料
锌粉置换渣中镓、锗的强化浸出试验研究
4
作者
赵唯淞
邱雪红
+3 位作者
董伟楠
郑朝振
郭宝
蒋开喜
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期17-26,共10页
针对锌粉置换渣提取Ga、Ge过程浸出效果不佳的问题,本研究首先开展了常压硫酸浸出试验,考察硫酸浓度、反应温度、液固比、反应时间对Ga、Ge浸出率的影响,并对浸出过程进行了动力学分析;而后分别尝试了还原浸出(先后以Na_(2)SO_(3)、SO_...
针对锌粉置换渣提取Ga、Ge过程浸出效果不佳的问题,本研究首先开展了常压硫酸浸出试验,考察硫酸浓度、反应温度、液固比、反应时间对Ga、Ge浸出率的影响,并对浸出过程进行了动力学分析;而后分别尝试了还原浸出(先后以Na_(2)SO_(3)、SO_(2)为还原剂)、硫酸化焙烧-水浸两种工艺,对锌粉置换渣开展了Ga、Ge强化浸出试验。结果表明:常压硫酸浸出工艺在硫酸浓度150 g/L、反应温度90℃、液固体积质量比5 mL/g、反应时间4 h、搅拌转速400 r/min的适宜条件下,Ga、Ge浸出率分别为68.4%、61.7%;酸浸渣主要物相为PbSO_(4)和ZnAl_(2)O_(4),增加酸度可促使残留的黄钾铁矾、铅铝矾进一步溶出;Ga和Ge常压硫酸浸出过程主要受内扩散控制,反应表观活化能分别为18.06 kJ/mol和16.02kJ/mol。对一段常压硫酸浸出渣进行二段还原强化浸出,以Na_(2)SO_(3)为还原剂,在50 g/L H_(2)SO_(4)+3 g/L Na_(2)SO_(3)条件下,Ga、Ge浸出率达89.4%和70.1%;以SO_(2)为还原剂,在SO_(2)分压0.3 MPa、硫酸浓度50 g/L、反应温度110℃、、反应时间3 h条件下,Ga、Ge浸出率达88.9%和86.7%。硫酸化焙烧-水浸工艺对锌粉置换渣中Ga的浸出效果改善明显,但对Ge浸出不利,酸渣体积质量比宜为1/2.5 mL/g,并在焙烧温度300℃、焙烧时间3 h、水浸温度80℃、液固体积质量比5 mL/g、浸出时间2 h的条件下,Ga浸出率可提高到89.1%。
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关键词
锌粉置换渣
镓
锗
硫酸浸出
强化浸出
二段还原浸出
硫酸化焙烧
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职称材料
题名
从锌精矿回收制备高纯镓工艺设计与应用研究
被引量:
9
1
作者
张伟
吴才贵
张俊峰
高艳芬
周科华
曹洪杨
机构
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
广东省韶关市稀贵金属综合回收工程技术研究开发中心
广东省稀有金属研究所
出处
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2020年第4期41-46,共6页
基金
国家科技支撑计划项目(2015BAB02B03)
韶关市科技计划项目(2018CS11909)。
文摘
提出从锌精矿中回收制备高纯镓的工艺流程,分别从锌精矿到含镓冶炼渣的初级富集、含镓冶炼渣到粗镓生产和粗镓到精炼提纯制备高纯镓三个阶段进行分析。初级富集阶段选用二段逆流加压浸出锌精矿,中和置换工艺得到含镓大于0.25%的含镓锌粉置换渣;粗镓生产选用预中和萃取除铁、P204+YW100共萃镓锗、高酸反萃镓、扩散渗析分离酸镓、渗析残液硫化除杂、中和沉镓工艺得到含镓20%~40%的镓精矿,镓精矿经碱溶造液、硫化除杂、电解、洗涤得到含镓品位小于99.99%的粗镓;粗镓提纯生产选用二次电解精炼、真空蒸馏和区域熔炼制备含镓品位大于99.999%高纯镓。
关键词
锌精矿
综合回收
锌粉置换渣
高纯镓
电解
精炼提纯
Keywords
zinc
concentrate
comprehensive
recovery
zinc
-
powder
replacement
residue
high
purity
gallium
electrolysis
refining
and
purification
分类号
TF843.1 [冶金工程—有色金属冶金]
TF813
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职称材料
题名
从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺设计与应用研究
被引量:
1
2
作者
宫晓丹
张伟
机构
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
出处
《世界有色金属》
2021年第4期4-5,共2页
基金
国家科技支撑计划(2015BAB02B00)
国家重点研发计划项目(2018YFC1900404)。
文摘
本文提出从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺流程和应用情况,其中含铜锌粉置换渣采用二段逆流加压氧化浸出和一段常规浸出工艺,铜浸出率大于96%,浸出液采用碳酸钠中和,中和后酸度控制在2~8g/L,中和后液经二段过滤进出铜萃取流程,萃取工艺采用3级萃取、2级酸洗和2级反萃,铜萃取率达到99%以上,铜反萃液经纤维改性材料除油,电积采用旋流电积技术生产阴极铜,电积过程控制电流密度550A/m2,电积周期大于24小时,产出含铜为99.95%的阴极铜,电铜贫液返回铜萃取系统形成闭路循环,整个铜回收工艺高效环保。
关键词
综合回收
锌粉置换渣
萃取
旋流电积
阴极铜
Keywords
comprehensive
recovery
zinc
-
powder
replacement
residue
,extraction
swirl
electrowinning
cathode
copper
分类号
TF803.27 [冶金工程—有色金属冶金]
下载PDF
职称材料
题名
硫酸熟化法浸出锌粉置换渣试验
被引量:
8
3
作者
张伟
周科华
吴才贵
张登凯
机构
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
出处
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2019年第11期18-21,共4页
基金
国家重点研发计划(2018YFC1900404)
文摘
考察锌粉置换渣硫酸熟化浸出中,浓硫酸与置换渣酸矿体积质量比、熟化温度、熟化时间、浸出酸度对锌粉置换渣主金属镓、锗、铜、锌浸出率及浸出渣过滤性能的影响。结果表明,硫酸熟化可以解决锌粉置换渣常规浸出时硅胶造成过滤困难的问题,同时镓、铜、锌浸出率达到97%以上,锗浸出率达到70%以上,浸出渣经火法1000℃以上高温还原挥发,锗挥发率达到85%以上。
关键词
锌粉置换渣
硫酸熟化
浸出
Keywords
zinc
powder
replacement
residue
sulfuric
acid
curing
leaching
分类号
TF803.21 [冶金工程—有色金属冶金]
下载PDF
职称材料
题名
锌粉置换渣中镓、锗的强化浸出试验研究
4
作者
赵唯淞
邱雪红
董伟楠
郑朝振
郭宝
蒋开喜
机构
福州大学紫金地质与矿业学院
矿冶科技集团有限公司
出处
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期17-26,共10页
基金
国家重点研发计划项目(2021YFC2902800)。
文摘
针对锌粉置换渣提取Ga、Ge过程浸出效果不佳的问题,本研究首先开展了常压硫酸浸出试验,考察硫酸浓度、反应温度、液固比、反应时间对Ga、Ge浸出率的影响,并对浸出过程进行了动力学分析;而后分别尝试了还原浸出(先后以Na_(2)SO_(3)、SO_(2)为还原剂)、硫酸化焙烧-水浸两种工艺,对锌粉置换渣开展了Ga、Ge强化浸出试验。结果表明:常压硫酸浸出工艺在硫酸浓度150 g/L、反应温度90℃、液固体积质量比5 mL/g、反应时间4 h、搅拌转速400 r/min的适宜条件下,Ga、Ge浸出率分别为68.4%、61.7%;酸浸渣主要物相为PbSO_(4)和ZnAl_(2)O_(4),增加酸度可促使残留的黄钾铁矾、铅铝矾进一步溶出;Ga和Ge常压硫酸浸出过程主要受内扩散控制,反应表观活化能分别为18.06 kJ/mol和16.02kJ/mol。对一段常压硫酸浸出渣进行二段还原强化浸出,以Na_(2)SO_(3)为还原剂,在50 g/L H_(2)SO_(4)+3 g/L Na_(2)SO_(3)条件下,Ga、Ge浸出率达89.4%和70.1%;以SO_(2)为还原剂,在SO_(2)分压0.3 MPa、硫酸浓度50 g/L、反应温度110℃、、反应时间3 h条件下,Ga、Ge浸出率达88.9%和86.7%。硫酸化焙烧-水浸工艺对锌粉置换渣中Ga的浸出效果改善明显,但对Ge浸出不利,酸渣体积质量比宜为1/2.5 mL/g,并在焙烧温度300℃、焙烧时间3 h、水浸温度80℃、液固体积质量比5 mL/g、浸出时间2 h的条件下,Ga浸出率可提高到89.1%。
关键词
锌粉置换渣
镓
锗
硫酸浸出
强化浸出
二段还原浸出
硫酸化焙烧
Keywords
zinc
powder
replacement
residue
gallium
germanium
sulfuric
acid
leaching
enhanced
leaching
second-stage
reduction
leaching
sulfation
roasting
分类号
TF843.1 [冶金工程—有色金属冶金]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
从锌精矿回收制备高纯镓工艺设计与应用研究
张伟
吴才贵
张俊峰
高艳芬
周科华
曹洪杨
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2020
9
下载PDF
职称材料
2
从含铜锌粉置换渣中回收铜的工艺设计与应用研究
宫晓丹
张伟
《世界有色金属》
2021
1
下载PDF
职称材料
3
硫酸熟化法浸出锌粉置换渣试验
张伟
周科华
吴才贵
张登凯
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2019
8
下载PDF
职称材料
4
锌粉置换渣中镓、锗的强化浸出试验研究
赵唯淞
邱雪红
董伟楠
郑朝振
郭宝
蒋开喜
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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