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换热器小浮头螺栓断裂原因分析 被引量:6
1
作者 张亚明 藏晗宇 +1 位作者 夏邦杰 董爱华 《腐蚀科学与防护技术》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期220-223,共4页
采用宏观形貌观察、化学成分分析、金相组织观察、扫描电镜分析及硬度检验等方法,对某石油厂脱丙烷塔进料换热器中断裂的多根小浮头紧固螺栓进行了失效分析.结果表明,该螺栓的化学成分、金相组织正常,硬度为HRC30~32.5;其断裂的... 采用宏观形貌观察、化学成分分析、金相组织观察、扫描电镜分析及硬度检验等方法,对某石油厂脱丙烷塔进料换热器中断裂的多根小浮头紧固螺栓进行了失效分析.结果表明,该螺栓的化学成分、金相组织正常,硬度为HRC30~32.5;其断裂的原因是环境中的湿硫化氢应力腐蚀所致.并提出了相应的改进建议。 展开更多
关键词 换热器 螺栓 硫化氢 应力腐蚀 断裂
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海洋大气中SO_2含量对16Mn钢腐蚀断裂及渗氢行为的影响 被引量:3
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作者 郑传波 黄彦良 +2 位作者 王旭 孙广杰 潘立志 《材料保护》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期34-36,83,共3页
氢还原对钢材在大气腐蚀中的作用不可忽视,过去对其研究较少。采用电化学渗氢试验及慢应变速率拉伸方法研究了模拟海洋大气环境中SO2浓度对16Mn钢应力腐蚀断裂及氢渗透行为的影响。结果表明,随着SO2浓度的增大,试样断裂延伸率减小,断裂... 氢还原对钢材在大气腐蚀中的作用不可忽视,过去对其研究较少。采用电化学渗氢试验及慢应变速率拉伸方法研究了模拟海洋大气环境中SO2浓度对16Mn钢应力腐蚀断裂及氢渗透行为的影响。结果表明,随着SO2浓度的增大,试样断裂延伸率减小,断裂特征由塑性断裂逐渐转变为脆性断裂;随着SO2浓度的增大,氢渗透电流增大,SO2对氢渗透电流具有双重促进作用,第一个峰值的出现主要与SO2的酸性有关,第二个峰值的出现主要是由于酸的再生循环所致。 展开更多
关键词 应力腐蚀开裂敏感性 16MN钢 SO2 氢渗透 大气腐蚀 电化学渗氢试验 慢应变速率拉伸试验
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冷却器内浮头螺栓断裂原因分析 被引量:1
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作者 张亚明 杨东光 +2 位作者 董晓宏 夏邦杰 董爱华 《腐蚀科学与防护技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期251-254,共4页
采用宏观形貌观察、化学成分分析、金相组织观察、扫描电镜分析及硬度检验等方法,对某炼油厂脱硫装置再生塔顶冷却器内浮头螺栓断裂原因进行分析.结果表明,该螺栓的化学成分、金相组织正常;硬度为HRC34.5;其断裂原因是环境中的湿硫化氢... 采用宏观形貌观察、化学成分分析、金相组织观察、扫描电镜分析及硬度检验等方法,对某炼油厂脱硫装置再生塔顶冷却器内浮头螺栓断裂原因进行分析.结果表明,该螺栓的化学成分、金相组织正常;硬度为HRC34.5;其断裂原因是环境中的湿硫化氢应力腐蚀所致.并提出了相应的改进建议. 展开更多
关键词 冷却器 螺栓 硫化氢 应力腐蚀 断裂
原文传递
防止或减少金属应力腐蚀开裂的焊接工艺的研究
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作者 高进 孙金厂 +1 位作者 崔明铎 张金东 《山东轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2002年第3期24-27,共4页
本文分析了金属的应力腐蚀开裂与焊接应力和氢的关系 。
关键词 金属应力腐蚀开裂 焊接工艺 焊接应力 质量控制
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奥氏体合金脆性延迟断裂特征和机理的分析
5
作者 高进 孙金厂 《济南交通高等专科学校学报》 2000年第2期28-31,共4页
通过对奥氏体合金脆性延迟断裂和氢脆断口的分析和比较,揭示了它们之间的区别和联系,提出了奥氏体合金应力腐蚀断裂与氢脆的机理。
关键词 奥氏体合金 脆性延迟断裂 应力腐蚀断裂 氢脆
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电镀层质量对可伐合金应力腐蚀断裂的影响 被引量:2
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作者 高进 《山东轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 1993年第1期6-11,33,共7页
可伐合金用来制作半导体管及固定电路的外引线时常采用镀层进行防腐保护。但是这种外引线易发生应力腐蚀断裂。在镀层有缺陷时,镀金、镀镍层均促进可伐合金的应力腐蚀开裂。其断裂机理为氢致开裂。减少镀层缺陷可大大减少可伐合金外引... 可伐合金用来制作半导体管及固定电路的外引线时常采用镀层进行防腐保护。但是这种外引线易发生应力腐蚀断裂。在镀层有缺陷时,镀金、镀镍层均促进可伐合金的应力腐蚀开裂。其断裂机理为氢致开裂。减少镀层缺陷可大大减少可伐合金外引线的应力腐蚀断裂。 展开更多
关键词 电镀层 定膨胀合金 应力腐蚀开裂
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柯伐合金应力腐蚀与电镀层质量的关系研究 被引量:1
7
作者 高进 《表面技术》 EI CAS CSCD 1999年第5期4-6,共3页
柯伐合金用来制作电子元件的外引线时常用镀层进行保护。但是这种外引线易发生应力腐蚀断裂。在镀层存在缺陷时,镀金、镀镍层均促进柯伐合金的应力腐蚀开裂。其断裂机理为氢致开裂。减少镀层缺陷可大大减少外引线的应力腐蚀断裂。
关键词 柯伐合金 电镀 电子元件 应力腐蚀 镀层 质量
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从催化裂化烟气分析结果探讨再生设备的腐蚀开裂 被引量:29
8
作者 杨德凤 刘凯 +1 位作者 张金锐 龚宏 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期49-53,共5页
通过分析已发生和未发生应力腐蚀开裂的催化裂化装置的烟气组分和露点 ,以及原料油和催化剂中的硫、氮含量 ,指出操作条件是影响烟气组成和露点的关键因素。单段再生器及两段再生器的二再烟气中过剩氧含量较高 ,含有SO3 气体 ,故露点较... 通过分析已发生和未发生应力腐蚀开裂的催化裂化装置的烟气组分和露点 ,以及原料油和催化剂中的硫、氮含量 ,指出操作条件是影响烟气组成和露点的关键因素。单段再生器及两段再生器的二再烟气中过剩氧含量较高 ,含有SO3 气体 ,故露点较高 (12 0~ 15 0℃ ) ,易发生应力腐蚀开裂 ;两段再生器的一再烟气中过剩氧含量较低 ,不含SO3 而含有大量的NH3 ,故烟气的露点较低 (5 0~ 6 5℃ ) ,不易发生应力腐蚀开裂。原料油中硫、氮含量的高低与设备是否发生应力腐蚀开裂无明显关系。 展开更多
关键词 催化裂化装置 再生器 烟道气 应力腐蚀 应力断裂 露点
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某型高强度螺栓断裂失效分析 被引量:26
9
作者 林轻 杨兴林 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2009年第2期128-130,共3页
为了能确定某海上设备使用的35CrMnSiA高强度螺栓的断裂原因,对断裂的螺栓进行外观检查,断口宏观、微观分析,氢含量检测,金相组织检查及硬度检测等试验。在理化试验的基础上,运用微观断裂机理对螺栓的断裂原因进行分析,得出结论:其断裂... 为了能确定某海上设备使用的35CrMnSiA高强度螺栓的断裂原因,对断裂的螺栓进行外观检查,断口宏观、微观分析,氢含量检测,金相组织检查及硬度检测等试验。在理化试验的基础上,运用微观断裂机理对螺栓的断裂原因进行分析,得出结论:其断裂失效性质为由应力,氢和腐蚀共同作用引起的氢致开裂型应力腐蚀断裂。其中,引起螺栓断裂的氢来自外界腐蚀环境。提出改善螺栓的加工工艺和使用无氢脆的涂覆层来提高螺栓的抗腐蚀断裂能力。 展开更多
关键词 高强度螺栓 失效分析 氢脆 应力腐蚀 微观断裂机理
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LC4高强铝合金的慢应变速率拉伸试验 被引量:20
10
作者 刘继华 李荻 +1 位作者 郭宝兰 张佩芬 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 2001年第1期37-41,共5页
采用慢应变速率拉伸 (SSRT)技术测试了LC4铝合金在空气和质量分数为 3.5 %的NaCl溶液中的应力腐蚀断裂 (SCC)行为 .研究了应变速率对铝合金SCC行为的影响和氢在LC4高强铝合金应力腐蚀断裂过程中的作用 .试验结果表明 ,LC4合金具有SCC敏... 采用慢应变速率拉伸 (SSRT)技术测试了LC4铝合金在空气和质量分数为 3.5 %的NaCl溶液中的应力腐蚀断裂 (SCC)行为 .研究了应变速率对铝合金SCC行为的影响和氢在LC4高强铝合金应力腐蚀断裂过程中的作用 .试验结果表明 ,LC4合金具有SCC敏感性 ,在潮湿空气中发生应力腐蚀断裂 ,而在干燥空气中不发生应力腐蚀断裂 .对于长横取向的LC4铝合金试样 ,在应变速率为 1.331× 10 6s 1时 ,其SCC敏感性比应变速率为 6 .6 5 5× 10 6s 1时的敏感性大 .在潮湿空气和阳极极化条件下 ,铝合金的应力腐蚀断裂机理是以阳极溶解为主 ,氢几乎不起作用 .在预渗氢或阴极极化条件下 ,氢脆起主要作用 ,预渗氢时间延长可加速LC4合金的应力腐蚀断裂 . 展开更多
关键词 应力腐蚀断裂 慢应变速率拉伸试验 扫描电镜 断裂延伸率 氢脆 LC4高强铝合金
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N80钢在地层水中的应力腐蚀行为研究 被引量:17
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作者 顾春元 狄勤丰 王掌洪 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期141-144,共4页
分别在空气和地层水两种环境中进行了不同应变速率下N80钢的慢应变拉伸(SSRT)实验,并进行了断口电镜扫描分析。研究发现,N80钢在空气中断口为均匀的韧窝,呈韧性断裂;而在地层水中,出现了晶间断裂,显示出应力腐蚀断裂(SCC)的敏感性... 分别在空气和地层水两种环境中进行了不同应变速率下N80钢的慢应变拉伸(SSRT)实验,并进行了断口电镜扫描分析。研究发现,N80钢在空气中断口为均匀的韧窝,呈韧性断裂;而在地层水中,出现了晶间断裂,显示出应力腐蚀断裂(SCC)的敏感性,力学性能明显降低,并受到应变速率与温度的共同影响。试片腐蚀率实验结果表明,在应力作用下的N80钢腐蚀速率比无应力状态下高12%,而添加适当的缓蚀剂可以减缓N80钢的应力腐蚀,缓蚀率为38%~43.2%,同时力学性能有所改善。 展开更多
关键词 N80钢 应力腐蚀 慢应变拉伸实验 定向井 韧性断裂 晶间断裂
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超厚板TC4钛合金电子束焊接接头应力腐蚀敏感性 被引量:19
12
作者 房卫萍 肖铁 +2 位作者 张宇鹏 徐望辉 易耀勇 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期121-128,I0006,共9页
针对100 mm超厚板TC4钛合金电子束焊接接头,采用慢应变速率拉伸方法评价接头在人造海水中的应力腐蚀敏感性,分析接头的显微组织和断口形貌,对接头的腐蚀机制进行研究.结果表明,室温条件下应变速率为ε=1×10^−6 s^−1时,母材在海水... 针对100 mm超厚板TC4钛合金电子束焊接接头,采用慢应变速率拉伸方法评价接头在人造海水中的应力腐蚀敏感性,分析接头的显微组织和断口形貌,对接头的腐蚀机制进行研究.结果表明,室温条件下应变速率为ε=1×10^−6 s^−1时,母材在海水中未表现出应力腐蚀敏感性;焊缝上部、中部和下部具有轻微应力腐蚀敏感性.焊缝在海水中发生阳极溶解,产生氢吸附,导致裂纹的萌生.同时氢扩散诱导α'相界及α'相内发生位错塞积,进而使裂纹在更低的应力水平下发生扩展. 展开更多
关键词 电子束焊接 钛合金 应力腐蚀 显微组织 断口形貌
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新型超高强度钢应力腐蚀断裂行为研究 被引量:14
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作者 刘建华 田帅 +1 位作者 李松梅 于美 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1164-1170,共7页
采用恒载荷拉伸应力腐蚀实验研究了23Co14Ni12Cr3及40CrNi2Si2MoVA两种超高强度钢在质量分数为3.5%的NaCl溶液中的应力腐蚀开裂行为,为两种超高强度钢在结构件中的安全使用提供数据依据。通过金相显微镜和扫描电镜(SEM)对两种超高强度... 采用恒载荷拉伸应力腐蚀实验研究了23Co14Ni12Cr3及40CrNi2Si2MoVA两种超高强度钢在质量分数为3.5%的NaCl溶液中的应力腐蚀开裂行为,为两种超高强度钢在结构件中的安全使用提供数据依据。通过金相显微镜和扫描电镜(SEM)对两种超高强度钢的显微组织以及断口形貌进行了分析。恒载荷拉伸应力腐蚀实验结果表明,23Co14Ni12Cr3钢在相同应力水平下的断裂时间比40CrNi2Si2MoVA钢的断裂时间长,这说明23Co14Ni12Cr3钢的抗应力腐蚀性能优于40CrNi2Si2MoVA钢。断口的形貌分析表明两种超高强度钢在应力和腐蚀介质的共同作用下发生断裂,断口显现出为沿晶断裂和韧窝断裂的形貌。 展开更多
关键词 超高强度钢 拉伸应力腐蚀 断裂行为 NACL溶液 断裂形貌
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316L钢在含H_2S、Cl^-水溶液中的慢应变速率腐蚀试验研究 被引量:10
14
作者 董绍平 袁军国 +3 位作者 方德明 高增梁 张庆 刘富胜 《化工机械》 CAS 2001年第2期79-81,112,共3页
通过慢应变速率法 (SSRT)应力腐蚀试验 ,得到了 31 6L钢的应力腐蚀敏感性指数 ,回归出计算应力腐蚀敏感性指数的方程 ,表明水溶液中Cl- 对 31 6L钢的应力腐蚀影响较大 ,而H2 S的影响小。
关键词 316L奥氏体不锈钢 应力腐蚀 断口形貌 慢应变速率法
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不锈钢截止阀波纹管组件腐蚀开裂失效分析 被引量:12
15
作者 明卫平 张怡悦 +3 位作者 王传志 许元 刘欣芳 熊金平 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期28-33,共6页
目的针对某炼油厂波纹管截止阀中双层不锈钢304波纹管组件发生开裂,造成截止阀失效的现况,通过失效分析,寻找腐蚀开裂的原因。方法对失效开裂的不锈钢截止阀双层波纹管组件进行外观检查,采用金相显微镜和直读光谱仪分别对失效组件的金... 目的针对某炼油厂波纹管截止阀中双层不锈钢304波纹管组件发生开裂,造成截止阀失效的现况,通过失效分析,寻找腐蚀开裂的原因。方法对失效开裂的不锈钢截止阀双层波纹管组件进行外观检查,采用金相显微镜和直读光谱仪分别对失效组件的金相组织和化学成分进行分析,用电子显微镜观察组件断口形貌与特征。结果波纹管组件外层管壁断口上可以观察到解理面和解理台阶,并且能看到腐蚀产物的存在,这是奥氏体不锈钢发生应力腐蚀断裂的典型特征;内层管壁断口上有韧窝存在,属于机械断裂。金相组织和化学成分分析表明,波纹管组件使用的不锈钢材质合乎设计与使用要求。导热油介质检测结果显示,导热油中含氯55 mg/kg,总硫含量350 mg/kg,有害离子含量较高。结论双层波纹管组件的内层管壁和外层管壁的失效机制不同:外层管壁是由Cl^-导致的应力腐蚀开裂;内层管壁是由于外层管壁失效引起波纹管组件失稳,造成抗压强度和寿命急剧降低,在应力的作用下出现韧性断裂。建议降低导热油中有害离子含量,使用耐蚀性更好的材质。 展开更多
关键词 不锈钢 失效分析 波纹管组件 导热油 应力腐蚀开裂 平面失稳 韧性断裂
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飞机起落架应力腐蚀断裂及预防措施 被引量:11
16
作者 王磊 费敬银 辛文利 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2011年第4期186-189,共4页
讨论了飞机起落架应力腐蚀断裂的特征、断裂机理及其影响因素,并从选材、消减应力、表面保护和日常维护等方面提出了控制起落架应力腐蚀断裂的措施。
关键词 高强度钢 应力腐蚀断裂 起落架 腐蚀 失效
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石油钻具的氢致应力腐蚀及预防 被引量:11
17
作者 冯耀荣 李鹤林 《腐蚀科学与防护技术》 CAS CSCD 2000年第1期57-59,共3页
论述了石油钻具在H2S等致氢环境中发生氢致应力腐蚀断裂的宏微观特征及影响因素,提出了预防钻具发生氢致应力腐蚀失效的措施.
关键词 石油钻具 氢脆 应力腐蚀 滞后断裂 失效分析
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316L奥氏体不锈钢应力腐蚀裂纹的形成机制 被引量:10
18
作者 钟振前 田志凌 唐树平 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期144-149,共6页
利用EBSD分析了316L奥氏体不锈钢应力腐蚀穿晶裂纹的形成机制。结果表明,裂纹扩展受晶体滑移性能影响,Schmid因子小的晶粒抵制应力腐蚀裂纹扩展,Schmid因子大的晶粒有利于裂纹扩展。裂纹形核和扩展涉及晶体滑移、钝化膜破裂和阳极溶解,... 利用EBSD分析了316L奥氏体不锈钢应力腐蚀穿晶裂纹的形成机制。结果表明,裂纹扩展受晶体滑移性能影响,Schmid因子小的晶粒抵制应力腐蚀裂纹扩展,Schmid因子大的晶粒有利于裂纹扩展。裂纹形核和扩展涉及晶体滑移、钝化膜破裂和阳极溶解,这些过程均在{111}滑移面上进行。在高温低应力和含氯离子的腐蚀环境的交互作用下,应力腐蚀的裂纹扩展过程符合滑移溶解机制。 展开更多
关键词 应力腐蚀 准解理断口 EBSD Schmid因子
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环境断裂研究进展 被引量:9
19
作者 李金许 褚武扬 《失效分析与预防》 2006年第2期20-28,共9页
本文介绍了环境断裂近年来的研究进展。第一部分是功能材料的环境断裂。研究发现,铁电陶瓷如PZT和Ba- TiO_3在有水或无水环境中,应力能使压痕裂纹发生滞后扩展(即存在应力腐蚀)。恒电场能引起铁电陶瓷的畴变,不协调畴变会产生内应力,电... 本文介绍了环境断裂近年来的研究进展。第一部分是功能材料的环境断裂。研究发现,铁电陶瓷如PZT和Ba- TiO_3在有水或无水环境中,应力能使压痕裂纹发生滞后扩展(即存在应力腐蚀)。恒电场能引起铁电陶瓷的畴变,不协调畴变会产生内应力,电场和应力场对环境断裂存在耦合作用,因此,恒电场下环境断裂的本质是内应力引起的环境断裂;对磁致伸缩材料如(ThDy)Fe_2,应力和磁场均能引起畴变,卸载压痕裂纹在湿空气中的滞后扩展以及恒磁场引起的滞后畴变及滞后开裂均能发生。第二部分是关于氢压裂纹(白点)的再认识。氢压裂纹形核前是一个内壁光滑的空腔,微裂纹从空腔壁产生,而后连接形成白点。白点断口和含白点试样的断口概念不同,对车轮钢,前者为准解理的穿晶断裂,和氢致滞后开裂断口相同,但后者则依赖断裂方式和试样厚度。钢中白点除了产生二次裂纹外,对各种断口形貌均没有影响。车轮钢的滞后断裂由原子氢引起,与白点无关。 展开更多
关键词 铁电陶瓷 氢致滞后开裂 应力腐蚀 氢压裂纹 断口
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烟气轮机管道膨胀节的失效原因与选材 被引量:9
20
作者 弭忠义 《炼油设计》 2000年第9期52-55,共4页
根据催化裂化装置烟气轮机管道波纹管膨胀节破坏失效的现状和工作环境特点 ,从金属学理论出发 ,探讨了破坏失效的原因 ,认为主要是由应力腐蚀开裂所致。有氯离子和硫化物引起的穿晶型应力腐蚀开裂 ,也有连多硫酸引起的沿晶型应力腐蚀开... 根据催化裂化装置烟气轮机管道波纹管膨胀节破坏失效的现状和工作环境特点 ,从金属学理论出发 ,探讨了破坏失效的原因 ,认为主要是由应力腐蚀开裂所致。有氯离子和硫化物引起的穿晶型应力腐蚀开裂 ,也有连多硫酸引起的沿晶型应力腐蚀开裂。催化剂沉积区和腐蚀产物沉积区产生的点蚀和缝隙腐蚀会诱发应力腐蚀开裂的产生。氯离子是引起腐蚀的主要活化剂。膨胀节波纹管部分采用FN 2和Incoloy钢材最好 ,实践证明 ,采用上述两种钢材代替 18 8型不锈钢作为制造波纹管膨胀节的材料 ,可延长膨胀节寿命 2倍以上 ,有很好的经济效益。 展开更多
关键词 催化裂化装置 烟气轮机 管道 膨胀节 应力腐蚀
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