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柱塞泵中柱塞摩擦副泄漏流量的分析 被引量:3
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作者 王东 李壮云 朱玉泉 《武汉科技学院学报》 2002年第1期80-81,共2页
考虑到柱塞密封长度的变化,对柱塞与缸孔间环形间隙流动流量公式进行修正,得出修正系数的计算公式,为柱塞泵(马达)容积效率的分析和计算提供了方便。
关键词 柱塞泵 柱塞摩擦副 泄漏 流量 密封长度 环形间隙 修正系数
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顺层钻孔液态CO_(2)驱替煤层瓦斯合理封孔长度优化研究
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作者 徐奕铭 张永涛 +5 位作者 窦成义 樊世星 刘名阳 张铎 李文勤 孟尧 《煤炭技术》 CAS 北大核心 2023年第7期98-102,共5页
为提高液态CO_(2)驱替瓦斯技术的抽采效果,以彬长大佛寺40103工作面为背景,开展确定合理封孔长度优化研究。通过分析钻孔漏风因素,发现终封深度、始封深度与封孔长度等关键参数选择不合理,是导致封孔材料不能有效封堵钻孔漏风通道,影响... 为提高液态CO_(2)驱替瓦斯技术的抽采效果,以彬长大佛寺40103工作面为背景,开展确定合理封孔长度优化研究。通过分析钻孔漏风因素,发现终封深度、始封深度与封孔长度等关键参数选择不合理,是导致封孔材料不能有效封堵钻孔漏风通道,影响液态CO_(2)驱替瓦斯技术抽采效果不理想的主要原因。采用理论分析的方法,分析巷道应力分布规律及瓦斯排放带宽度,计算钻孔终封深度与始封深度,进而得出封孔长度,综合考虑钻孔封孔段所受摩擦力影响,验算封孔长度的合理性。结果表明:终封深度为13.5~18.6 m,始封深度为9.2 m,摩擦力作用下封孔长度应大于8.2 m,因此最优封孔长度为8.2~9.4 m。 展开更多
关键词 液态CO_(2) 瓦斯抽采 顺层钻孔 钻孔封孔 封孔长度
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斯特林机动力活塞间隙密封动态特性仿真分析
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作者 宫晶 张君安 +2 位作者 王亚娟 卢志伟 刘波 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期104-111,共8页
在自由活塞斯特林机动力活塞间隙密封中,间隙内的气体泄漏会引起工作腔内压力和气体质量的变化,进而影响斯特林机的工作效率。为研究在压缩循环过程中气体泄漏量对压力的动态影响,建立间隙密封长度不变、间隙密封长度单侧变化和间隙密... 在自由活塞斯特林机动力活塞间隙密封中,间隙内的气体泄漏会引起工作腔内压力和气体质量的变化,进而影响斯特林机的工作效率。为研究在压缩循环过程中气体泄漏量对压力的动态影响,建立间隙密封长度不变、间隙密封长度单侧变化和间隙密封长度双侧变化3种不同的间隙密封物理模型,采用时间推进法,分析求解不同形式的密封对泄漏量的影响。结果表明:间隙密封在启动阶段时单向泄漏量最大,随着时间的推进,泄漏量逐渐减小后达到稳定,间隙密封长度不变的模型相较于其他2种模型的单向泄漏量最少。基于间隙密封长度不变的模型,分析气膜厚度、背压、密封长度对泄漏量的影响,对气膜间隙和背压进行优化设计。结果表明:气体质量的泄漏随气膜厚度和背压的增加而增加,随活塞长度的增加而减小;当气膜间隙为20~30μm,活塞长度为10~15cm,背压在3~5 MPa时,间隙密封泄漏量在3%以内,符合动力活塞间隙密封的设计要求。分析结果为自由活塞斯特林机动力活塞间隙密封提供了设计依据。 展开更多
关键词 间隙密封 动态特性 斯特林机 动力活塞 密封长度
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柱塞泵中柱塞摩擦副泄漏流量的分析 被引量:6
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作者 王东 李壮云 朱玉泉 《液压气动与密封》 2002年第2期22-23,共2页
考虑到柱塞密封长度的变化 ,对柱塞与缸孔间环形间隙流动流量公式进行了修正 ,得出了修正系数的计算公式 ,为柱塞泵 (马达 )
关键词 柱塞泵 柱塞摩擦副 泄漏流量 密封长度 环形间隙 修正系数
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液压凿岩机活塞前后封油长度的设计理论与方法
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作者 廖建勇 《株洲工学院学报》 1998年第2期33-39,94,共8页
以泄漏量最小为目标对液压凿岩机活塞的封油长度、前后腔封油长度比进行了优化设计,得到了最优前后封油长度比约为6:4的结论。
关键词 液压凿岩机 优化设计 泄漏 封油长度比 活塞
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