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一种新型低成本防结垢复合盐高密度无固相压井液
被引量:
3
1
作者
强杰
董军
+5 位作者
尹瑞新
杨建林
韩恩军
刘恩山
张祖峰
邵彦峰
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2020年第3期394-397,404,共5页
高温高压油气藏所用的普通压井液包含的溴盐、锌盐、重钙等与地层水配伍性差、易污染地层、具有高腐蚀性,且甲酸盐高密度压井液成本高,针对这些难题采用高效阻垢技术并研制了一种新型加重剂,同时广泛选用廉价的无机盐用于配制基液,研发...
高温高压油气藏所用的普通压井液包含的溴盐、锌盐、重钙等与地层水配伍性差、易污染地层、具有高腐蚀性,且甲酸盐高密度压井液成本高,针对这些难题采用高效阻垢技术并研制了一种新型加重剂,同时广泛选用廉价的无机盐用于配制基液,研发了一种新型低成本防结垢复合盐高密度无固相压井液体系。该体系不含固相成分,不含钙镁等易结垢的二价离子,全部为一价盐,密度最高可达1.70 g/cm3,且与同级别甲酸盐体系相比成本可降低50%以上,同时保留了甲酸盐体系的全部优点,满足国家新安全环保法低损害、低成本、高密度、无固相、无毒性的要求。该技术在大港油田先导性应用1口井,平均恢复期1 d,平均恢复率100%,油层保护效果显著。
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关键词
低成本
无固相
防结垢
复合盐
高密度
无毒环保
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职称材料
高压油气井S-96修井技术
2
作者
张文仲
冯会斌
《断块油气田》
CAS
2003年第5期80-81,共2页
S 96井是一口高压油气井 ,含有H2 S气体 ,目的层属于奥陶系 ,该地层裂缝、溶洞发育 ,并且又经过酸化压裂 ,在修井施工中难以找到一个合适的压井液密度 ,既能满足不漏又能阻止油气上窜 ,而控制油气上窜是安全作业的前提。作业中的多道工...
S 96井是一口高压油气井 ,含有H2 S气体 ,目的层属于奥陶系 ,该地层裂缝、溶洞发育 ,并且又经过酸化压裂 ,在修井施工中难以找到一个合适的压井液密度 ,既能满足不漏又能阻止油气上窜 ,而控制油气上窜是安全作业的前提。作业中的多道工序都未达到设计目的 ,堵塞器下入后无效 ,又下入永久性桥塞 ,桥塞被高压油气刺坏 ,电缆倒灰后 ,桥塞上无水泥塞。最后向井内投砾石、陶粒砂 ,倒灰 ,憋压候凝 ,最终堵住底部高压油气层。从整个施工过程来看 ,所下入的工具、下部完井管串是否适合该类型井有待于进一步试验、研究。该井施工为以后高压油气井提供了借鉴。
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关键词
高压油气井
修井技术
奥陶系
井漏
井喷
压井液
堵塞器
桥塞
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职称材料
超高密度压井液在英深1井的应用
被引量:
5
3
作者
王书琪
吕志强
+1 位作者
贺文廷
何涛
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2006年第5期12-13,82,共3页
英深1井是一口五开重点复杂超深预探井。该井位于塔里木盆地西南坳陷齐姆根凸起英吉沙构造,完钻井深为7258m。该井在侧钻后处理井漏过程中,发生高压盐水溢流,控制溢流需密度为2.8g/cm3的超高密度压井液。因现场条件限制,使用密度为4.80g...
英深1井是一口五开重点复杂超深预探井。该井位于塔里木盆地西南坳陷齐姆根凸起英吉沙构造,完钻井深为7258m。该井在侧钻后处理井漏过程中,发生高压盐水溢流,控制溢流需密度为2.8g/cm3的超高密度压井液。因现场条件限制,使用密度为4.80g/cm3的铁矿粉作为加重剂配制该压井液,在兼顾流变性、抗盐污染等性能基础上,通过现场实验,配制成功。该压井液具有良好的抗高温能力,在溢流处理过程中发挥了好的作用。
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关键词
超高密度压井液
控制溢流
抗高温
英深1井
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职称材料
碳酸盐岩储层压井液漏失影响因素研究
被引量:
4
4
作者
朱方辉
李明星
+2 位作者
贺炳成
刘伟
李琼玮
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2019年第4期522-528,共7页
长庆碳酸盐岩气藏裂缝及孔洞较为发育,层间差异明显,非均质程度较严重,压裂改造后的储层裂缝更为复杂,此类气藏处于开发后期的气井在开展压井修井作业时,常规压井液漏失量大,漏失主要影响因素不清楚。围绕典型井的地质参数、生产数据,...
长庆碳酸盐岩气藏裂缝及孔洞较为发育,层间差异明显,非均质程度较严重,压裂改造后的储层裂缝更为复杂,此类气藏处于开发后期的气井在开展压井修井作业时,常规压井液漏失量大,漏失主要影响因素不清楚。围绕典型井的地质参数、生产数据,采用沃伦-茹特双渗模型,通过拟合产水量、产气量和地层平均压力修正模型,5种因素的数值模拟结果表明,井筒液柱正压差、压井液黏度和裂缝渗透率是影响压井液漏失最敏感的因素,但可控因素为液柱正压差和裂缝渗透率。适当增加压井液黏度和降低液柱正压差可较好控制漏失,但采取高黏度压井液会造成泵送困难,且易产生吸附滞留损害,增加黏度的另一个极端就是增加黏弹性(弹性),一方面可增加压井液往地层的渗流阻力,此外也可以有效承压。根据研究结果,提出了以弹性凝胶为方向的长庆碳酸盐岩暂堵压井液研究思路。
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关键词
碳酸盐岩
气藏
压井液漏失
数值模拟
暂堵
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职称材料
题名
一种新型低成本防结垢复合盐高密度无固相压井液
被引量:
3
1
作者
强杰
董军
尹瑞新
杨建林
韩恩军
刘恩山
张祖峰
邵彦峰
机构
大港油田公司石油工程研究院
大港油田公司第三采油厂
大港油田公司第五采油厂
大港油田公司第六采油厂
出处
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2020年第3期394-397,404,共5页
文摘
高温高压油气藏所用的普通压井液包含的溴盐、锌盐、重钙等与地层水配伍性差、易污染地层、具有高腐蚀性,且甲酸盐高密度压井液成本高,针对这些难题采用高效阻垢技术并研制了一种新型加重剂,同时广泛选用廉价的无机盐用于配制基液,研发了一种新型低成本防结垢复合盐高密度无固相压井液体系。该体系不含固相成分,不含钙镁等易结垢的二价离子,全部为一价盐,密度最高可达1.70 g/cm3,且与同级别甲酸盐体系相比成本可降低50%以上,同时保留了甲酸盐体系的全部优点,满足国家新安全环保法低损害、低成本、高密度、无固相、无毒性的要求。该技术在大港油田先导性应用1口井,平均恢复期1 d,平均恢复率100%,油层保护效果显著。
关键词
低成本
无固相
防结垢
复合盐
高密度
无毒环保
Keywords
kill
mud
Low-cost
Solids
free
Anti-scaling
Compound
salt
High-density
Nontoxic
and
environmentally
friendly
分类号
TE377 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
高压油气井S-96修井技术
2
作者
张文仲
冯会斌
机构
江苏油田钻井处
中原石油勘探局钻井三公司
出处
《断块油气田》
CAS
2003年第5期80-81,共2页
文摘
S 96井是一口高压油气井 ,含有H2 S气体 ,目的层属于奥陶系 ,该地层裂缝、溶洞发育 ,并且又经过酸化压裂 ,在修井施工中难以找到一个合适的压井液密度 ,既能满足不漏又能阻止油气上窜 ,而控制油气上窜是安全作业的前提。作业中的多道工序都未达到设计目的 ,堵塞器下入后无效 ,又下入永久性桥塞 ,桥塞被高压油气刺坏 ,电缆倒灰后 ,桥塞上无水泥塞。最后向井内投砾石、陶粒砂 ,倒灰 ,憋压候凝 ,最终堵住底部高压油气层。从整个施工过程来看 ,所下入的工具、下部完井管串是否适合该类型井有待于进一步试验、研究。该井施工为以后高压油气井提供了借鉴。
关键词
高压油气井
修井技术
奥陶系
井漏
井喷
压井液
堵塞器
桥塞
Keywords
High
pressure
well,Ordovician,Lost
circulation,Blowout,
kill
mud
,Plug,Bridge
plug.
分类号
TE28 [石油与天然气工程—油气井工程]
TE358
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职称材料
题名
超高密度压井液在英深1井的应用
被引量:
5
3
作者
王书琪
吕志强
贺文廷
何涛
机构
塔里木油田分公司
新疆塔里木油田建设工程有限责任公司
出处
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2006年第5期12-13,82,共3页
文摘
英深1井是一口五开重点复杂超深预探井。该井位于塔里木盆地西南坳陷齐姆根凸起英吉沙构造,完钻井深为7258m。该井在侧钻后处理井漏过程中,发生高压盐水溢流,控制溢流需密度为2.8g/cm3的超高密度压井液。因现场条件限制,使用密度为4.80g/cm3的铁矿粉作为加重剂配制该压井液,在兼顾流变性、抗盐污染等性能基础上,通过现场实验,配制成功。该压井液具有良好的抗高温能力,在溢流处理过程中发挥了好的作用。
关键词
超高密度压井液
控制溢流
抗高温
英深1井
Keywords
ultra-high
density
kill
mud
controlling
water
kick
high
temperature
tolerance
well
Yingshen-1
分类号
TE254.3 [石油与天然气工程—油气井工程]
下载PDF
职称材料
题名
碳酸盐岩储层压井液漏失影响因素研究
被引量:
4
4
作者
朱方辉
李明星
贺炳成
刘伟
李琼玮
机构
低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院
中国石油长庆油田分公司第十采油厂
出处
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2019年第4期522-528,共7页
基金
中国石油天然气股份有限公司长庆油田5000万吨持续高效稳产关键技术研究与应用课题11(2016E-0511)
文摘
长庆碳酸盐岩气藏裂缝及孔洞较为发育,层间差异明显,非均质程度较严重,压裂改造后的储层裂缝更为复杂,此类气藏处于开发后期的气井在开展压井修井作业时,常规压井液漏失量大,漏失主要影响因素不清楚。围绕典型井的地质参数、生产数据,采用沃伦-茹特双渗模型,通过拟合产水量、产气量和地层平均压力修正模型,5种因素的数值模拟结果表明,井筒液柱正压差、压井液黏度和裂缝渗透率是影响压井液漏失最敏感的因素,但可控因素为液柱正压差和裂缝渗透率。适当增加压井液黏度和降低液柱正压差可较好控制漏失,但采取高黏度压井液会造成泵送困难,且易产生吸附滞留损害,增加黏度的另一个极端就是增加黏弹性(弹性),一方面可增加压井液往地层的渗流阻力,此外也可以有效承压。根据研究结果,提出了以弹性凝胶为方向的长庆碳酸盐岩暂堵压井液研究思路。
关键词
碳酸盐岩
气藏
压井液漏失
数值模拟
暂堵
Keywords
Carbonate
rock
Gas
reservoir
Loss
of
kill
mud
Numerical
simulation
Temporary
plugging
分类号
TE37 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种新型低成本防结垢复合盐高密度无固相压井液
强杰
董军
尹瑞新
杨建林
韩恩军
刘恩山
张祖峰
邵彦峰
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2020
3
下载PDF
职称材料
2
高压油气井S-96修井技术
张文仲
冯会斌
《断块油气田》
CAS
2003
0
下载PDF
职称材料
3
超高密度压井液在英深1井的应用
王书琪
吕志强
贺文廷
何涛
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2006
5
下载PDF
职称材料
4
碳酸盐岩储层压井液漏失影响因素研究
朱方辉
李明星
贺炳成
刘伟
李琼玮
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2019
4
下载PDF
职称材料
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