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题名用于揭开下部气层合采作业的控压暂堵一体化修井流体
被引量:2
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作者
张宗伟
郭鹏程
衣德强
李鹏
杨伟
常启帆
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机构
中国石油长庆油田公司第五采气厂
中国石油长庆油田公司第一采气厂
中国石油长庆油田公司油气工艺研究院
中国石油长庆油田公司第四采气厂
中国石油青海油田公司第一采气厂
中国石油大学(北京)石油工程学院
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第11期102-109,共8页
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文摘
天然气井纵向上有多套气层共存时,实施封下采上投产一段时间后,需要再打开下部产层进行合采作业,此时需要一种既能配合冲砂、洗井循环等工序,又能暂堵上部低压气层的流体。为此,基于绒囊修井流体进入地层通道后,通过堆积、拉抻、填塞方式形成承压结构,平衡井筒流体与地层间压差的特点,在室内配制了绒囊修井流体,考察其在模拟地层用50~120℃、10~30 MPa的密闭圆柱液缸静置0~64 h后存留性能的变化情况。实验结果表明:①测定流体密度变化范围介于0.02~0.09 g/cm3,表观黏度变化范围介于4.0~12.0 mPa·s,清水混浆段低于20%,所配流体表观性能稳定;②采用直径25 mm、长50 mm的岩心柱塞,注入绒囊修井流体1.5~4.2 mL后,重复注入地层水,测定驱压升至20 MPa所需时间随流体静置时间增加而延长4.86~19.66 min,封堵性能衰减速度可以被接受;③卸掉驱压再反向气体驱替,基质和裂缝渗透率恢复均大于88%,伤害程度低。在鄂尔多斯盆地试验6井次,注入绒囊修井流体封堵上部压力系数为0.58~0.72的气层后,井底预留24~45 m3,上部灌满清水至井口后顺利完成冲砂、磨铣等作业;揭开下部新层后液面下降,井口补充清水8~15 m3后再次见液,计算井筒液柱压力波动幅度小于8 MPa。结论认为,所配制的绒囊修井流体保障了新、老气层作业后产量快速恢复,提高了气井多层接替稳产效果,实现了控压暂堵一体化修井作业。
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关键词
天然气井
多套产层
合采作业
绒囊修井流体
暂堵
储层保护
稳产
控压暂堵一体化修井作业
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Keywords
Natural gas well
Multiple sets of pay zone
Commingled production
fuzzy-ball workover fluid
Temporary plugging
Reservoir protection
Stable production
Pressure control-temporary plugging integrated workover operation
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分类号
TE37
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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