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炉顶红外摄像监控系统在攀钢高炉上的应用 被引量:8
1
作者 刁日升 王戈 +1 位作者 刘传胜 王阿虎 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2002年第3期54-58,共5页
通过在 3# 、4 # 高炉安装炉顶红外摄像监控系统 ,获得了对高炉操作具有指导意义的直观影像 ,便于监测炉内料面状况和气流分布 ,指导高炉的上、下部调剂及高炉特殊炉况的判断处理。
关键词 炉顶红外摄像监控系统 高炉 气流分布 炼铁
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高炉无料钟布料料面模拟 被引量:11
2
作者 经文波 经薇 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期10-13,22,共5页
应用无料钟多环布料数学模型对某高炉布料后料面进行模拟,寻求中心开放较平坦的凸台型料面。研究发现,在小角度差条件下布料,很难形成平坦的凸台型料面;只有在大角度差、大环位环数差条件下布料,才有可能得到近似平坦的凸台型料面。增... 应用无料钟多环布料数学模型对某高炉布料后料面进行模拟,寻求中心开放较平坦的凸台型料面。研究发现,在小角度差条件下布料,很难形成平坦的凸台型料面;只有在大角度差、大环位环数差条件下布料,才有可能得到近似平坦的凸台型料面。增加边缘矿石量和中心焦炭量以及在减少布矿溜槽倾角和增加布焦溜槽倾角的混合布料时,提高料线或增加矿石批重均可实现中心开放较平坦的凸台型料面。同时还发现,调整布料参数时,有时也有无规律现象发生。 展开更多
关键词 高炉 无料钟 料面 模拟
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2922 m^(3)高炉高比例球团冶炼工艺实践 被引量:7
3
作者 张洪海 任荣霞 赵永彬 《河北冶金》 2022年第5期44-46,51,共4页
在实现污染物超低排放的同时,为进一步降低其排放总量,河钢唐钢从源头和过程出发进行污染物减排技术的大力研发,提出在河钢唐钢新区2922 m^(3)高炉应用高比例球团矿(配比≥50%)的炉料结构。从环境保护、炉型特点、高炉操作和经济性等方... 在实现污染物超低排放的同时,为进一步降低其排放总量,河钢唐钢从源头和过程出发进行污染物减排技术的大力研发,提出在河钢唐钢新区2922 m^(3)高炉应用高比例球团矿(配比≥50%)的炉料结构。从环境保护、炉型特点、高炉操作和经济性等方面,对高比例球团矿炉料结构进行了分析,球团工序能耗相比烧结工序降低25~35 kgce/t,烟气浓度相比烧结工序降低50%左右。实践证明,应用高比例球团矿后,能在源头上有效降低污染物生成总量。 展开更多
关键词 高炉 高比例 球团矿 炉料结构 烟气 能耗 污染物
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梅钢高炉碱金属和重金属现状分析及评估 被引量:6
4
作者 蔡善咏 余明福 《梅山科技》 2006年第3期43-46,共4页
梅山1号、3号高炉分别生产已达8a和10a,炉衬、炉缸侵蚀不令人乐观,护炉形势相当严峻。高炉侵蚀因素诸多,其中钾、钠、铅、锌等微量元素是炉衬、炉缸侵蚀重要原因之一。文中重点介绍了近期对梅钢高炉有害微量元素调查及其对炉衬蚀损... 梅山1号、3号高炉分别生产已达8a和10a,炉衬、炉缸侵蚀不令人乐观,护炉形势相当严峻。高炉侵蚀因素诸多,其中钾、钠、铅、锌等微量元素是炉衬、炉缸侵蚀重要原因之一。文中重点介绍了近期对梅钢高炉有害微量元素调查及其对炉衬蚀损机理分析,为高炉护炉研究提供依据。 展开更多
关键词 高炉 护炉 碱金属 炉料结构
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昆钢1号高炉快速开炉达产实践
5
作者 张波 李晓东 +2 位作者 李淼 王楠 王立成 《四川冶金》 CAS 2024年第4期35-39,共5页
对昆钢1号高炉中修开炉快速达产进行了总结。开炉前精心准备提高烘炉和检漏效率,精准配料造酸性炉渣,合理分段装开炉料;开炉时定风速快速加风,采用氧枪开炉配合铁口喷吹提高炉缸热量和精准计算出好首次铁;开炉后合理控制开风口速度、启... 对昆钢1号高炉中修开炉快速达产进行了总结。开炉前精心准备提高烘炉和检漏效率,精准配料造酸性炉渣,合理分段装开炉料;开炉时定风速快速加风,采用氧枪开炉配合铁口喷吹提高炉缸热量和精准计算出好首次铁;开炉后合理控制开风口速度、启用加湿快速降硅、稳定低碱度R2≤1.11倍等措施加快炉况恢复,采用单铁口出铁和控制合理出铁间隔时间保证炉前工作安全有序开展。高炉未使用锰矿开炉,送风11 h出铁且渣铁分离良好,36 h 4 min开始喷煤,2天内降硅至1.0%左右,第3日产量达6505 t、利用系数2.60 t/(m^(3)·d)。 展开更多
关键词 高炉 开炉达产 烘炉 开炉料 加风控制 降硅 出铁
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高炉原料冶炼反应机理研究
6
作者 陈艳 沈志强 时宝来 《山东冶金》 CAS 2024年第4期30-33,共4页
在高炉的冶炼过程中,含铁炉料随着温度的升高和还原反应的进行逐渐由固态转变为液态,由于原料成分复杂,其软熔行为不是在一个固定的熔点发生的,而是在一定的温度范围内,实现炉料由固态变软再熔化的过程。因此,含铁炉料的软熔性能需用软... 在高炉的冶炼过程中,含铁炉料随着温度的升高和还原反应的进行逐渐由固态转变为液态,由于原料成分复杂,其软熔行为不是在一个固定的熔点发生的,而是在一定的温度范围内,实现炉料由固态变软再熔化的过程。因此,含铁炉料的软熔性能需用软熔开始和结束温度以及软熔区间等指标来表达。通过调整入炉原料配比进行综合炉料软熔性能研究,发现烧结矿软熔带宽,滴落温度最高;球团矿软熔带窄,其软化开始温度比烧结矿高,滴落温度比烧结矿低;块矿的软熔区间最窄,软化温度低,滴落温度远低于烧结矿和球团矿。 展开更多
关键词 炉料 熔点 软熔区间 滴落温度
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热送热装专用炉模式物流仿真系统 被引量:5
7
作者 李燕 李苏剑 王刚祥 《物流技术》 2007年第11期188-190,204,共4页
结合热送热装生产实际,针对专用炉模式,在热模型的基础上建立物流模型,构建仿真系统,带入实例检验,经检验分析,证明该仿真系统的可靠性,为专用炉模式的物流管理研究提供有利的工具。
关键词 专用炉 热送热装 物流仿真
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高炉偏析布料料面的数值模拟 被引量:6
8
作者 马富涛 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2013年第8期19-23,共5页
以传统布料模型的建模思想为基础,着重对布料偏析时炉料的物理运动过程进行分析研究,建立了偏析布料数学模型。通过与传统布料模型的模拟效果对比可知,偏析布料模型能够灵活处理不同程度偏析料面的情况,能够实现整个炉喉区域的料面形状... 以传统布料模型的建模思想为基础,着重对布料偏析时炉料的物理运动过程进行分析研究,建立了偏析布料数学模型。通过与传统布料模型的模拟效果对比可知,偏析布料模型能够灵活处理不同程度偏析料面的情况,能够实现整个炉喉区域的料面形状模拟,适应性较好,与传统布料模型相比,更贴近生产实际。 展开更多
关键词 高炉 偏析布料 料面 模拟
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高炉炉料软熔滴落性能的研究现状与展望
9
作者 王艺帆 郄亚娜 +3 位作者 张淑会 朱建秋 刘然 纪恒 《中国冶金》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1-9,23,共10页
高炉生产能耗高、CO_(2)排放量大,在国家“双碳”背景下,稳定顺行是高炉节能减排的重要前提。高炉软熔带的形状、厚度、位置决定着炉内煤气流的二次分布,对高炉顺行起决定性作用。含铁炉料的软熔滴落性能试验在一定的负载和还原条件下... 高炉生产能耗高、CO_(2)排放量大,在国家“双碳”背景下,稳定顺行是高炉节能减排的重要前提。高炉软熔带的形状、厚度、位置决定着炉内煤气流的二次分布,对高炉顺行起决定性作用。含铁炉料的软熔滴落性能试验在一定的负载和还原条件下模拟高炉内渣铁形成过程,是目前表征高炉软熔带矿石软化熔融过程的最直接手段。综述了高炉炉料软熔滴落性能的研究现状及影响因素,指出改善炉内矿石还原条件及炉料造渣过程是优化炉料软熔滴落性能与软熔带分布的根本。在不影响高炉炉渣性能的前提下,适当调整炉料化学成分、调整炉料结构、增加球团矿比例、向焦炭中添加CaO等碱性物质以及使用富氢气体还原等均能改善矿石在高炉内的还原条件,优化软熔滴落性能。高炉富氢冶炼是未来高炉发展的重要方向,对高炉炼铁节能减排及高炉顺行具有重要意义。 展开更多
关键词 高炉 软熔带 软熔滴落性能 炉料结构 富氢冶炼
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莱钢3200 m^(3)高炉炉役后期操作技术实践
10
作者 胡亚涛 《甘肃冶金》 2024年第1期29-33,共5页
论述了莱钢3200 m^(3)高炉炉役后期的生产指标情况,分析制约高炉指标提升的因素,采取常态化护炉方式降低炉缸侧壁温度,实现炉缸安全运行。通过优化炉料结构以及各种操作制度与操作炉型相适应的操作技术,实现了高炉指标显著提升的技术实践。
关键词 高炉 炉料结构 烧结矿
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稀盐酸对铸造镁合金回炉料混料判定的影响
11
作者 裴扬凯 孙李晶 王帅 《中国铸造装备与技术》 CAS 2024年第3期90-92,共3页
在铸造镁合金熔炼过程中添加回炉料时,用稀盐酸滴在回炉料锯切的光洁面上,可根据合金表面与稀盐酸反应时不同的反应现象区分铸造镁合金材料牌号。有效识别回炉料成分,防止发生混料、造成成本浪费。
关键词 铸造镁合金 回炉料 混料 稀盐酸
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中金2号高炉经济炉料冶炼的探索与应用
12
作者 唐超 《山西冶金》 CAS 2024年第7期141-143,共3页
阐述了中金公司2号高炉经济炉料冶炼的应用过程。通过总结生产中的经验教训,摸索出了适应低品位、高Al2O3、高块矿比以及含钛炉料低消耗冶炼的操作方法,在降低生产成本的同时,能够提高企业的经济效益。
关键词 高炉 炉料结构 成本 操作制度
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阳极炉氮气底吹透气砖技术的开发及应用 被引量:6
13
作者 刘大方 张建坤 熊振昆 《中国有色冶金》 北大核心 2007年第5期41-44,共4页
介绍了氮气底吹透气砖技术的开发,总结了该技术的实际使用效果:升温速度快、冷料处理量大、操作时间有所缩短等,指出了需要进一步完善的方面。
关键词 透气砖 吹氮 阳极炉 冷料 升温 操作时间
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唐钢2#高炉提煤降焦生产实践
14
作者 客海滨 王丽丽 +2 位作者 梁为秋 董国强 陈永星 《甘肃冶金》 2024年第2期35-39,共5页
总结分析了2#高炉提高煤比的措施。通过采取稳定炉料结构、持续改善原燃料质量、碱金属、锌的控制和合理的高炉基本制度等措施,煤比大幅提升,2023年5月、6月煤比均达到170kg/t·Fe。
关键词 高炉 原燃料 煤比 炉料结构
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AZ91D镁合金组织遗传性现象利用的研究 被引量:4
15
作者 张军 李培杰 K.G.Elena 《铸造》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期1261-1264,共4页
通过向AZ91D铸锭熔化后的熔体中添加一定量的细晶AZ91D压铸件,对利用AZ91D镁合金组织遗传性细化铸件晶粒、提高合金力学性能进行了初步研究。结果表明:通过添加1%和5%的压铸件,重熔后试样的晶粒得到了细化,晶粒尺寸可以达到100μm左右;... 通过向AZ91D铸锭熔化后的熔体中添加一定量的细晶AZ91D压铸件,对利用AZ91D镁合金组织遗传性细化铸件晶粒、提高合金力学性能进行了初步研究。结果表明:通过添加1%和5%的压铸件,重熔后试样的晶粒得到了细化,晶粒尺寸可以达到100μm左右;添加压铸件后,合金的拉伸力学性能有较大提高,添加5%压铸件熔体保温20min时σb提高了30%,σ0.2提高了47%,δ提高了60%;由于包含细晶特征的原子集团不能在熔体中稳定存在,当原子集团分裂后达到一定特性尺寸时将失去遗传特性,所以组织遗传性对合金的晶粒细化和力学性能的影响是随着熔体保温时间逐渐减弱直至消失的。 展开更多
关键词 组织遗传性 AZ91D 炉料 力学性能
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高炉原燃料显热利用能效优化技术解析 被引量:4
16
作者 唐恩 邵远敬 范小刚 《中国冶金》 CAS 2013年第9期50-55,共6页
通过对高炉铁前原燃料生产过程的能效利用进行计算分析,炼铁消耗铁前的原燃料其显热资源有40kg(标煤)/t(Fe)以上未被利用,节能潜力巨大。结合分析结果提出了原燃料热装的技术方案,该方案能降低高炉工序能耗约9%以上。同时对热装方案所... 通过对高炉铁前原燃料生产过程的能效利用进行计算分析,炼铁消耗铁前的原燃料其显热资源有40kg(标煤)/t(Fe)以上未被利用,节能潜力巨大。结合分析结果提出了原燃料热装的技术方案,该方案能降低高炉工序能耗约9%以上。同时对热装方案所带来的一系列问题进行了分析和讨论,指出该方案的实施能有效地解决当前原燃料显热利用水平低、高炉炼铁工序能耗高的问题,有较好的发展前景。 展开更多
关键词 高炉 原燃料 显热利用 能效优化 热装
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1780 m^(3)高炉提煤比强化冶炼实践 被引量:4
17
作者 王辉 《河北冶金》 2021年第11期50-54,共5页
介绍了河钢唐钢中厚板公司1780 m^(3)高炉提煤比低成本强化冶炼的过程。通过对制粉-输粉设备流程改造,实现了喷吹煤供应量和喷吹结构稳定的预期目标。在此基础上,通过应用碳除尘灰混磨制粉技术、调整入炉物料结构和优化高炉操作等一系... 介绍了河钢唐钢中厚板公司1780 m^(3)高炉提煤比低成本强化冶炼的过程。通过对制粉-输粉设备流程改造,实现了喷吹煤供应量和喷吹结构稳定的预期目标。在此基础上,通过应用碳除尘灰混磨制粉技术、调整入炉物料结构和优化高炉操作等一系列措施,实现低成本配矿(品位56.6%±0.3%)条件下,煤比提升至150 kg/t·Fe的目标。 展开更多
关键词 高炉 低成本 炉料结构 煤比 强化冶炼 富氧鼓风
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Simulation and Techno-Economic Performance of a Novel Charge Calculation and Melt Optimization Planning Model for Steel Making 被引量:2
18
作者 Onigbajumo Adetunji Saliu Ojo Seidu 《Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering》 2020年第4期277-300,共24页
Process algorithm, numerical model and techno-economic assessment of charge calculation and furnace bath optimization for target alloy for induction furnace-based steelmaking is presented in this study. The developed ... Process algorithm, numerical model and techno-economic assessment of charge calculation and furnace bath optimization for target alloy for induction furnace-based steelmaking is presented in this study. The developed algorithm combines the make-to-order (MTO) and charge optimization planning (COP) of the steel melting shop in the production of target steel composition. Using a system-level approach, the unit operations involved in the melting process were analyzed with the purpose of initial charge calculation, prevailing alloy charge prediction and optimizing the sequence of melt chemistry modification. The model performance was established using real-time production data from a cast iron-based foundry with a 1- and 2-ton induction furnace capacity and a medium carbon-based foundry with a 10- and 15-ton induction furnace capacity. A simulation engine (CastMELT) was developed in Java IDE with a MySQL database for continuous interaction with changing process parameters to run the model for validation. The comparison between the model prediction and production results was analyzed for charge prediction, melt modification and ferroalloy optimization and possible cost savings. The model performance for elemental charge prediction and calculation purpose with respect to the charge input (at overall scrap meltdown) gave R-squared, Standard Error, Pearson correlation and Significance value of (0.934, 0.06, 0.97, 0.0003) for Carbon prediction, (0.962, 0.06, 0.98, 0.00009) for Silicon prediction, (0.999, 0.048, 0.999, 9E -11) for Manganese Prediction, and (0.997, 0.076, 0.999, 6E -7) for Chromium prediction respectively. Correlation analysis for melt modification (after charging of ferroalloy) using the model for after-alloying spark analysis compared with the target chemistry is at 99.82%. The results validate the suitability of the developed model as a functional system of induction furnace melting for combined charge calculation and melt optimization Techno-economic evaluation results showed that 0.98% - 0.25% ferroall 展开更多
关键词 charge Calculation Process Simulation Modelling Induction furnace Steel Making TECHNO-ECONOMICS Mass and Energy Balance
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全焦开炉技术在涟钢8号高炉的应用 被引量:2
19
作者 曾飞骏 刘赵晶 李贯中 《炼铁》 CAS 北大核心 2022年第2期26-30,共5页
全焦开炉技术具有节省木材资源、缩短工期、降低人工劳动强度等优点,但在大中型高炉上采用有较大难度。涟钢8号高炉中修采用全焦开炉,通过开炉配料计算分段控制合理炉渣成分;封闭炉顶快速装料,预置下料闸开度与流量曲线,深料线送风;合... 全焦开炉技术具有节省木材资源、缩短工期、降低人工劳动强度等优点,但在大中型高炉上采用有较大难度。涟钢8号高炉中修采用全焦开炉,通过开炉配料计算分段控制合理炉渣成分;封闭炉顶快速装料,预置下料闸开度与流量曲线,深料线送风;合理的送风制度与择机疏散板结料柱;铁口预埋氧枪加热炉缸等,8号高炉成功实现全焦开炉,送风后19h32min顺利出第一炉铁,送风后32h风量等各项技术参数基本达到正常生产水平。 展开更多
关键词 高炉 全焦开炉 枕木开炉 配料 装料 送风制度
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河钢唐钢2号高炉配加碱球生产实践 被引量:2
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作者 客海滨 袁雪涛 +2 位作者 王丽丽 段新民 董国强 《冶金能源》 2022年第4期19-22,共4页
河钢唐钢2号高炉为满足物料平衡,高炉炉料配加碱性球团组织生产,高炉通过优化各种操作、强化管理、采取低硅冶炼等技术手段与措施,总结出一系列相应的操作制度,实现了高炉高效、优质、低耗的目标。
关键词 高炉 炉料结构 碱性球团 低硅冶炼
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