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38CrMoAlA钢稀土催渗真空氮化膜的耐蚀性能研究 被引量:3
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作者 刘运锦 刘静 陆旭锋 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第4期117-119,共3页
采用稀土催渗剂(LaCl3)对38CrMoAlA钢进行真空氮化处理。对其渗氮层组织进行了金相观察及显微硬度测试,采用极化曲线对氮化前后试样的腐蚀行为进行了分析研究,同时利用盐雾腐蚀试验对真空氮化处理前后的试样进行加速腐蚀,用腐蚀增重对... 采用稀土催渗剂(LaCl3)对38CrMoAlA钢进行真空氮化处理。对其渗氮层组织进行了金相观察及显微硬度测试,采用极化曲线对氮化前后试样的腐蚀行为进行了分析研究,同时利用盐雾腐蚀试验对真空氮化处理前后的试样进行加速腐蚀,用腐蚀增重对比分析实验组与对照组试样在盐雾环境中的腐蚀情况。结果表明:催渗剂(LaCl3)为0.15 g的真空渗氮试样,白亮层致密性较好,渗层深度达0.33 mm,具有最高的硬度值950 HV及平缓的硬度梯度,腐蚀速率最小,耐蚀性能最佳。 展开更多
关键词 38crmoalA 稀土催渗 真空渗氮 耐蚀性能
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塑机螺杆高效渗氮工艺研究 被引量:1
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作者 王春涛 何小峰 《浙江海洋学院学报(自然科学版)》 CAS 2014年第6期531-533,544,共4页
采用二段三循环法对38Cr Mo Al A料筒螺杆进行表面氮化改性处理,经35h渗氮处理后,渗氮层深度超过0.55mm,表面硬度大于HV900,表面氮化脆度为一级。该结果表明二段三循环法可以比常规的二段渗氮法减少时间40%左右。
关键词 螺杆 二段三循环法 38crmoalA 气体渗氮
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火炮零部件的稀土催渗 被引量:1
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作者 辛士进 董莹 +3 位作者 庄玉文 周喜顺 崔艳芳 李鹏 《兵器材料科学与工程》 CSCD 北大核心 2012年第2期80-82,共3页
通过38CrMoAl、40Cr等材料采用稀土催渗氮化工艺进行氮化,与常规氮化工艺试样对比分析。结果表明,火炮零部件采用稀土氮化,可提高渗速,缩短渗氮时间,提高渗层硬度并改善氮化组织。
关键词 氮化 稀土催渗 脆性 40Cr 38crmoal
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不同渗氮温度下38CrMoAl钢低氮氢比无白亮层离子渗氮 被引量:16
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作者 陈尧 纪庆新 +1 位作者 魏坤霞 胡静 《中国表面工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期23-28,共6页
为提高变速器锥盘使用寿命,以锥盘用38CrMoAl钢为研究材料,采用不同渗氮温度低氮氢比离子渗氮进行表面改性。利用光学显微镜、X射线衍射仪、显微硬度计、摩擦磨损试验机对渗氮后的38CrMoAl钢显微组织、物相、硬度、渗层脆性及耐磨性进... 为提高变速器锥盘使用寿命,以锥盘用38CrMoAl钢为研究材料,采用不同渗氮温度低氮氢比离子渗氮进行表面改性。利用光学显微镜、X射线衍射仪、显微硬度计、摩擦磨损试验机对渗氮后的38CrMoAl钢显微组织、物相、硬度、渗层脆性及耐磨性进行了测试和分析。结果表明:38CrMoAl钢经520℃,N2∶H2=1∶4和540℃,N_2∶H_2=1∶5离子渗氮后表层无白亮层生成,XRD分析表明表层无γ'-Fe4N相,说明离子渗氮时通过改变渗氮温度和氮氢比可以避免白亮层生成,只形成渗氮扩散层。研究还发现,渗氮层的脆性显著降低,韧性和耐磨性提高,为促进无白亮层离子渗氮技术更好地应用于变速器锥盘的表面改性提供了参考。 展开更多
关键词 38crmoaL钢 离子渗氮 氮氢比 渗氮温度 白亮层
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优化脱氧工艺提高38CrMOAl钢连浇成功率 被引量:7
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作者 周伟基 薄永明 +2 位作者 吉海峰 潘利 战东平 《特殊钢》 北大核心 2012年第5期40-42,共3页
研究了连铸38CrMoAl钢(/%:0.35~0.42C、0.20~0.45Si、0.30~0.60Mn、1.35~1.65Cr、0.15~0.25Mo、0.70~1.10Al)夹杂物类型和形成原因。通过优化脱氧制度:提高60 t EAF终点[C]≥0.010%,保持高碱度渣(R≥2.5),出钢前2~3 min向熔池喷... 研究了连铸38CrMoAl钢(/%:0.35~0.42C、0.20~0.45Si、0.30~0.60Mn、1.35~1.65Cr、0.15~0.25Mo、0.70~1.10Al)夹杂物类型和形成原因。通过优化脱氧制度:提高60 t EAF终点[C]≥0.010%,保持高碱度渣(R≥2.5),出钢前2~3 min向熔池喷吹碳粉,控制(FeO),出钢过程减少Si-Fe加入量;LF喂铝线并用铝粒扩散脱氧,采用(/%)50~60CaO、10~15SiO_2、15~20Al_2O_3、≤0.7(FeO+MnO)、≤5MgO高碱度渣;做好VD后保护浇铸,有效地降低钢中Al_2O_3类型非金属夹杂物。结果表明,优化工艺后38CrMoAl钢连浇炉数达到9炉,夹杂物废品率≤1%。 展开更多
关键词 EAF-LF-VD-CC流程 38crmoaL钢 脱氧 夹杂物 连续浇铸炉数
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表面纳米化38CrMoAl钢的低温离子氮碳共渗 被引量:3
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作者 王丽梅 佟伟平 《纳米科技》 2007年第5期42-44,48,共4页
采用表面机械研磨处理(SMAT)技术实现了38CrMoAl钢的表面纳米化,并对表面纳米化后的样品进行了490℃离子氮碳共渗。采用扫描电镜、X-衍射、透射电镜、显微硬度仪等分析和测试手段,对处理后的样品进行观察分析及性能测试。结果表明:经... 采用表面机械研磨处理(SMAT)技术实现了38CrMoAl钢的表面纳米化,并对表面纳米化后的样品进行了490℃离子氮碳共渗。采用扫描电镜、X-衍射、透射电镜、显微硬度仪等分析和测试手段,对处理后的样品进行观察分析及性能测试。结果表明:经SMAT处理的样品实现了低温离子氮碳共渗,渗层中渗入较多的氮、碳原子,并析出大量细小的高硬度化合物,获得了较好的硬度分布。 展开更多
关键词 表面机械研磨(SMAT) 38crmoaL钢 离子氮碳共渗
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38CrMoA1A钢双相组织重新加热时的奥氏体晶粒尺寸
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作者 丁志敏 王传雅 隋贞 《物理测试》 CAS 1992年第3期6-10,共5页
研究了38CrMoA1A钢不同双相组织重新加热时的奥氏体晶粒尺寸的变化规律。结果表明:不论是针状,还是颗粒状双相组织,均随着双相组织中未溶F数量的减少,重新加热时的奥氏体平均晶粒弦长减小;而晶粒尺寸的均匀性增加。当F数量较少时,颗粒... 研究了38CrMoA1A钢不同双相组织重新加热时的奥氏体晶粒尺寸的变化规律。结果表明:不论是针状,还是颗粒状双相组织,均随着双相组织中未溶F数量的减少,重新加热时的奥氏体平均晶粒弦长减小;而晶粒尺寸的均匀性增加。当F数量较少时,颗粒状双相组织重新加热时的奥氏体晶粒尺寸与常规淬火或退火的相当;而针状双相组织的与此相比更为细小。为了得到细小而均匀的奥氏体晶粒以利于提高材料的强韧性,建议加热前的原始组织为F数量较少的针状双相组织。 展开更多
关键词 38crmoa1A钢 奥氏体 晶粒尺寸
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镗轴氮化缺陷分析
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作者 燕样样 邹恩新 《陕西工业职业技术学院学报》 2009年第1期5-6,50,共3页
采用金相检验、显微硬度测定、扫描电镜等手段,对镗轴氮化、磨削后表面出现凹坑的原因进行分析。结果表明:显微组织中的针状、脉状和网状氮化物以及粗大的回火索氏体的出现,使磨削应力增大,最终导致氮化层中硬脆相剥落而形成了凹坑。
关键词 镗轴氮化 38crmoaIA钢 磨削应力 表面剥落
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38CrMoAl钢的开发性试验研究
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作者 刘泽亚 杨小军 《热处理》 CAS 2021年第1期17-21,共5页
产品的开发需进一步了解38CrMoAl钢在连续冷却过程中的相变行为。采用MMS-200热模拟试验机和C-STRAIN传感器研究了不同冷速下含0.40%C、1.46%Cr、0.18%Mo、0.89%Al、0.25%Si和0.44%Mn(质量分数)的38CrMoA钢的相变温度区间和冷却速率对... 产品的开发需进一步了解38CrMoAl钢在连续冷却过程中的相变行为。采用MMS-200热模拟试验机和C-STRAIN传感器研究了不同冷速下含0.40%C、1.46%Cr、0.18%Mo、0.89%Al、0.25%Si和0.44%Mn(质量分数)的38CrMoA钢的相变温度区间和冷却速率对相变组织的影响,并绘制了钢的连续冷却转变曲线。通过连续冷却转变试验和热模拟试验确定了38CrMoAl钢棒材的热轧温度和轧后的冷却速率。根据试验结果生产了可用于制作注塑机螺杆和套筒的Φ200 mm 38CrMoAl钢棒材。低倍检验、硬度和力学性能检测表明,棒材的质量达到了用户的要求。 展开更多
关键词 38crmoa1钢 连续冷却转变 热模拟试验
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