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铁钢界面铁水成分差异分析
1
作者
沙远洋
韩伟刚
+2 位作者
李帅兵
安钢
吉立鹏
《河北冶金》
2024年第2期18-21,共4页
成分是钢铁制造流程铁钢界面物质流运行的关键参数之一,目前钢铁企业普遍存在炼铁和炼钢工序测得的铁水成分存在差异的问题,并由此导致脱硫站脱硫剂消耗量大、处理周期长、生产成本高。针对首钢京唐铁钢界面“一包到底”技术应用过程中...
成分是钢铁制造流程铁钢界面物质流运行的关键参数之一,目前钢铁企业普遍存在炼铁和炼钢工序测得的铁水成分存在差异的问题,并由此导致脱硫站脱硫剂消耗量大、处理周期长、生产成本高。针对首钢京唐铁钢界面“一包到底”技术应用过程中铁水成分存在差异的问题,结合实际生产数据,统计了铁水成分差异的现状,并从生产工艺、检测方法等方面分析了差异形成的原因。结果表明,高炉与脱硫站测得的铁水Si含量绝对偏差平均为0.06%,S含量绝对偏差平均为0.024%,炼铁测得的铁水成分对脱硫和炼钢的参考性有限;铁水包装入多个铁次的铁水、高炉出铁过程铁水取样方法不科学、铁水转运过程部分元素与空气发生氧化反应及个别铁水样品中夹杂有炉渣,是造成铁钢界面铁水成分差异的主要原因。指出,钢铁企业应通过优化高炉出铁操作制度、改进铁水取样方法、加强铁水包管理、加强取样探头质量管理和建设沿途铁水快速取样装置等措施,解决铁钢界面铁水成分差异问题。
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关键词
铁钢界面
一包到底
铁水
预处理
铁水
成分
脱硫
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职称材料
铁钢工序成本补偿管理:全面价值导向下的降本增效实践
2
作者
陈楠
李亮
李艳梅
《冶金财会》
2024年第7期15-22,共8页
为科学合理地平衡铁水成分对铁钢工序成本的影响,深入挖掘铁钢工序的降本潜力,基于对炼铁、炼钢生产工艺及冶金原理的深刻洞察,秉承业财一体化与TOC(约束理论)管理理念,同时融入全面价值管理思想,致力于企业整体效益的最大化。以降本增...
为科学合理地平衡铁水成分对铁钢工序成本的影响,深入挖掘铁钢工序的降本潜力,基于对炼铁、炼钢生产工艺及冶金原理的深刻洞察,秉承业财一体化与TOC(约束理论)管理理念,同时融入全面价值管理思想,致力于企业整体效益的最大化。以降本增效为核心驱动力,聚焦于铁钢上下工序间成本、质量等关键领域的主要矛盾和瓶颈,创新性地构建了工序成本双向补偿管理机制。该机制不仅确保了公平公正与科学客观的原则,还有效解决了因资源分配不均及工序成本互斥导致的组织绩效波动问题。通过这一机制,积极引导并激励各相关方充分挖掘资源效益与效率,推动实现全流程成本的最优化与工序产品质量的显著提升,进而促进企业全面价值管理的深化与可持续发展。
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关键词
铁水
成分
工序成本
补偿机制
管理应用
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职称材料
提高钒钛铁水中钒回收率的工艺优化实践
3
作者
石教兴
肖峰
+1 位作者
刘丹
尹文
《四川冶金》
CAS
2023年第2期43-47,共5页
随着高炉原燃料结构的变化,为提高炼钢工序钒回收率,分别研究了脱硫烧损、铁水成分、底吹工艺及翻渣频次等对钒渣中钒回收率的影响,调整了提钒和脱硫顺序,采取了先提钒后脱硫模式,减少了脱硫钒烧损,同时根据低硅高铬型铁水特性调整了冷...
随着高炉原燃料结构的变化,为提高炼钢工序钒回收率,分别研究了脱硫烧损、铁水成分、底吹工艺及翻渣频次等对钒渣中钒回收率的影响,调整了提钒和脱硫顺序,采取了先提钒后脱硫模式,减少了脱硫钒烧损,同时根据低硅高铬型铁水特性调整了冷料结构,严格控制钒渣渣态,保证钒渣中金属铁的沉降,并改造了提钒炉底吹元件,由之前的毛细管式透气砖改造为现在的环缝式透气砖,提高了复吹效果,翻钒渣频次由之前的2炉一翻改为现在的3炉一翻,通过以上措施的实施使得炼钢工序钒回收率由之前的78.5%提高至82%左右,进一步提高了钒效益,降低了生产成本。
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关键词
铁水
成分
低硅高铬
冷料结构
钒效益
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职称材料
机床铸件的铁水成分调整及应用
被引量:
4
4
作者
赵树奎
《铸造》
CAS
CSCD
北大核心
1992年第6期27-30,共4页
通过调整铁水成分,提高材质性能,减少铸造缺陷,是简便且行之有效的措施,调整成分后的铁水,可达HT350。
关键词
机床
铸件
铁水
成分
调整
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职称材料
180 t转炉影响氧气消耗量因素分析
5
作者
彭飞
战东平
+1 位作者
张艳龙
许谦
《金属世界》
CAS
2023年第6期62-66,共5页
供氧吹炼是转炉冶炼过程中最重要的一环,氧气消耗关系到转炉生产能耗及成本。本文根据本钢180 t转炉的现场调研数据分析了铁水碳含量、造渣料、铁水成分以及钢水终点碳含量等因素对转炉冶炼氧气消耗的影响。结果表明,在转炉冶炼过程中...
供氧吹炼是转炉冶炼过程中最重要的一环,氧气消耗关系到转炉生产能耗及成本。本文根据本钢180 t转炉的现场调研数据分析了铁水碳含量、造渣料、铁水成分以及钢水终点碳含量等因素对转炉冶炼氧气消耗的影响。结果表明,在转炉冶炼过程中铁水的碳含量越高则消耗的氧气就越多,铁水碳质量分数从4.2%提升到4.5%后,氧气消耗量提升10 m^(3)/t左右。铁水中的硅、磷等元素在吹炼过程中和氧气发生反应生成SiO2以及P2O5,增加氧气的消耗量,其中磷质量分数每提升0.01%,氧气消耗量提升2.7 m^(3)/t左右,硅质量分数每提升0.05%,则氧气消耗量大约提升2.0 m^(3)/t。石灰、白云石等造渣剂在高温冶炼过程中会发生分解或者与钢中的元素发生反应从而向熔池内提供少量的氧元素,在一定程度上影响氧气的消耗量。
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关键词
转炉生产
造渣剂
硅质量分数
高温冶炼
铁水
成分
终点碳含量
转炉冶炼
造渣料
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职称材料
攀钢高炉含钒铁水成分的优化
被引量:
3
6
作者
郭新春
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
1996年第3期62-66,共5页
根据钒钛磁铁矿的冶金特性及大型高炉冶炼含钒铁水的特点,分析了攀钢高炉含钒铁水成分对铁水在线脱硫、含钒铁水提钒炼钢的影响。建议在充分发挥钒钛磁铁矿冶炼流程中各个工艺环节的作用的基础上,通过试验研究,使高炉含钒铁水成分达...
根据钒钛磁铁矿的冶金特性及大型高炉冶炼含钒铁水的特点,分析了攀钢高炉含钒铁水成分对铁水在线脱硫、含钒铁水提钒炼钢的影响。建议在充分发挥钒钛磁铁矿冶炼流程中各个工艺环节的作用的基础上,通过试验研究,使高炉含钒铁水成分达到最佳化,从而使整个冶炼工艺取得更大的经济效益。
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关键词
钒钛磁铁矿
高炉
含钒
铁水
铁水
成分
优化
攀钢
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职称材料
攀钢铁水预处理工艺的现状与对策
被引量:
1
7
作者
戈文荪
谭飞
等
《攀钢技术》
2001年第1期30-33,51,共5页
通过对攀钢铁水预处理工序列现状进行调研,发现铁水预处理工序较长,影响了后步工序,从而提出了完善、优化攀钢铁水预处理工序的措施。
关键词
铁水
预处理
时间流
铁水
成分
铁水
重量
铁水
温度
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职称材料
分析原料条件对转炉煤气回收量的影响
被引量:
2
8
作者
肖后全
《冶金能源》
2013年第5期48-51,共4页
分析了原料条件中铁水耗、铁水成分、铁水温度以及生铁配比对转炉煤气回收量的影响,通过理论计算得出各个原料条件变化对转炉煤气回收的具体影响量,并与生产数据作了对比,对原料条件改变下的煤气回收工作具有一定指导意义。
关键词
原料条件
铁水
耗
铁水
成分
转炉煤气
回收量
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职称材料
昆钢高炉铁水成分对转炉炼钢工序的影响
被引量:
1
9
作者
朱红波
普靖中
《云南冶金》
2001年第4期20-21,25,共3页
通过 2 0 0 0年 1~ 4月份昆钢高炉铁水成分对转炉炼钢石灰消耗量影响的统计计算 ,得到统计经验公式为 :Ws=7 57Si% + 8 1 0 6P % + 0 53 5。为进一步降低炼钢成本、科学管理生产提供了依据。
关键词
铁水
成分
石灰耗量
统计
转炉炼钢
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职称材料
50t氧气顶吹转炉脱磷影响因素分析
被引量:
1
10
作者
朱青德
魏国立
《工业加热》
CAS
2018年第5期35-38,共4页
介绍了某钢厂生产现状及工艺流程,简要阐述转炉炼钢脱磷理论,并对50t氧气顶吹实际生产过程数据进行进行采集,所采集数据主要包括入炉铁水成分、入炉铁水温度、转炉终点成分、终点温度、终渣碱度、终渣成分等。对所采集的数据进行统计分...
介绍了某钢厂生产现状及工艺流程,简要阐述转炉炼钢脱磷理论,并对50t氧气顶吹实际生产过程数据进行进行采集,所采集数据主要包括入炉铁水成分、入炉铁水温度、转炉终点成分、终点温度、终渣碱度、终渣成分等。对所采集的数据进行统计分析,研究转炉脱磷的影响因素,为提高转炉脱磷效率,降低炼钢成本提供指导。
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关键词
转炉
脱磷
影响因素
铁水
成分
碱度
终点温度
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职称材料
侧兑混铁炉的喷补维护实践
被引量:
1
11
作者
黄燕飞
郑卫民
+3 位作者
杨林福
金进文
梅金波
叶俊辉
《耐火材料》
CAS
北大核心
2009年第1期75-76,共2页
关键词
维护实践
混铁炉
喷补
安全稳定运行
修补过程
铁水
成分
冶炼过程
供求关系
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职称材料
浅析我司铁水成分与转炉炼钢渣料消耗之间的关系
被引量:
1
12
作者
王佩文
《昆钢科技》
2000年第3期15-24,共10页
收集1971年到2000年铁水成分和转炉造渣材料消耗的数据,统计铁水Si、P含量与转炉渣料消耗之间的关系;对二、三炼钢渣量和渣中铁含量进行了分析计算;分析了铁水Si、P含量与炼钢成本之间的关系。
关键词
渣料消耗
炼钢成本
铁水
成分
转炉炼钢
造渣
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职称材料
熔融还原工艺简介
13
作者
徐国群
《炼铁技术通讯》
1999年第7期12-13,共2页
目前,生产铁水可使用两种工艺,即传统的焦炉烧结高炉技术和 Corex 技术,两者均使用块状铁源。至今为止,Corex 法是唯一实现工业化生产的熔融还原技术,其它所有的铁矿粉熔融还原工艺仍处在开发阶段,或处在工业化应用开发阶段。
关键词
熔融还原
还原工艺
开发阶段
高炉技术
铁矿粉
铁水
成分
焦炉
工艺简介
工业化生产
熔体反应
原文传递
长钢“一罐到底”铁-钢界面工艺优化实践
14
作者
张存旺
马力红
+1 位作者
解彦波
樊杰龙
《山西冶金》
CAS
2021年第2期119-121,157,共4页
阐述了实施"一罐到底"的工艺,优化铁钢界面工艺,实现铁钢界面无缝衔接,降低铁水温降,提升产量,降低成本。同时建立铁水罐信息管理系统(铁包跟踪系统优化工作),形成信息的及时传递,为高效生产提供前提条件。
关键词
一罐到底
铁水
成分
带渣量
界面优化
铁包跟踪系统
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职称材料
影响H08A钢材判定率的因素分析及对策
15
作者
马磊
刘玉宝
《新疆钢铁》
2010年第4期30-32,共3页
文章分析了八钢公司第一炼钢厂H08A钢的冶炼工艺,对其存在的问题提出了改进措施。通过不断调整和优化H08A钢工艺路线,取得了较好的效果。
关键词
H08A
判定率
铁水
成分
碱度
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职称材料
高炉铁水对转炉氧枪粘钢的影响分析及防范措施
16
作者
鲍日忠
《福建冶金》
2016年第2期22-25,共4页
针对转炉冶炼不同高炉铁水时氧枪粘钢现象,分析了三钢1~6#高炉铁水成分存在的差异,探讨铁水中C、Mn的差异对转炉氧枪粘钢的影响.同时针对不同高炉铁水的冶炼,提出改进冶炼过程控制、建立转炉烟气预警等措施,进一步降低氧枪粘钢的概率.
关键词
铁水
成分
C
MN
返干
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职称材料
18吨红岩牌重型汽车离合器中间板的铸造技术
被引量:
1
17
作者
刘文川
陈永龙
《汽车技术》
北大核心
1991年第10期41-44,共4页
简述了18t红岩牌重型汽车离合器中间板铸件的技术要求,阐述了四种不同的铸造工艺方案的工艺效果,型砂的组分和性能,以及铁水成分的控制和变质处理过程。
关键词
红岩牌重型汽车
离合器中间板
铸造技术
铁水
成分
控制
变质处理
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职称材料
钢城劳模王治国
18
《北京党史研究》
CSSCI
1997年第3期62-62,共1页
钢城劳模王治国中共首钢总公司党委组织部在五六十年代,王治国是石景山钢铁公司(现首钢总公司,以下简称石钢)尽人皆知的劳动模范。他身上展现的工人阶级当家作主,苦干实干,无私奉献的精神,仍是我们今天进行社会主义物质文明和精...
钢城劳模王治国中共首钢总公司党委组织部在五六十年代,王治国是石景山钢铁公司(现首钢总公司,以下简称石钢)尽人皆知的劳动模范。他身上展现的工人阶级当家作主,苦干实干,无私奉献的精神,仍是我们今天进行社会主义物质文明和精神文明建设的宝贵财富。尽主人之责1...
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关键词
化铁炉
王治
铸铁管
质量问题
劳模
铁水
成分
精神文明建设
铸管机
社会主义物质文明
工人们
原文传递
以铁水硅为主线的转炉冶炼操作
19
《酒钢科技》
2010年第3期36-36,共1页
铁水成分特别是硅的含量波动较大,给转炉冶炼操作带来了一定的难度,对生产的稳定、顺行带来了很大影响。为了解决这一问题,通过在生产实践中的经验积累,摸索了"以铁水硅为主线的转炉冶炼操作法"。其主要要点是:按铁水硅在0.50...
铁水成分特别是硅的含量波动较大,给转炉冶炼操作带来了一定的难度,对生产的稳定、顺行带来了很大影响。为了解决这一问题,通过在生产实践中的经验积累,摸索了"以铁水硅为主线的转炉冶炼操作法"。其主要要点是:按铁水硅在0.50%以下,0.50~0.70%之间,和0.70以上分别从装入制度,造渣制度,冶炼过程操作等方面根据生产实际进行不同的操作。
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关键词
铁水
成分
冶炼操作
转炉冶炼
冶炼过程
经验积累
生产实践
造渣制度
操作法
主线
生产实际
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职称材料
题名
铁钢界面铁水成分差异分析
1
作者
沙远洋
韩伟刚
李帅兵
安钢
吉立鹏
机构
首钢京唐钢铁联合有限公司
华北理工大学冶金与能源学院
出处
《河北冶金》
2024年第2期18-21,共4页
基金
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51904108)。
文摘
成分是钢铁制造流程铁钢界面物质流运行的关键参数之一,目前钢铁企业普遍存在炼铁和炼钢工序测得的铁水成分存在差异的问题,并由此导致脱硫站脱硫剂消耗量大、处理周期长、生产成本高。针对首钢京唐铁钢界面“一包到底”技术应用过程中铁水成分存在差异的问题,结合实际生产数据,统计了铁水成分差异的现状,并从生产工艺、检测方法等方面分析了差异形成的原因。结果表明,高炉与脱硫站测得的铁水Si含量绝对偏差平均为0.06%,S含量绝对偏差平均为0.024%,炼铁测得的铁水成分对脱硫和炼钢的参考性有限;铁水包装入多个铁次的铁水、高炉出铁过程铁水取样方法不科学、铁水转运过程部分元素与空气发生氧化反应及个别铁水样品中夹杂有炉渣,是造成铁钢界面铁水成分差异的主要原因。指出,钢铁企业应通过优化高炉出铁操作制度、改进铁水取样方法、加强铁水包管理、加强取样探头质量管理和建设沿途铁水快速取样装置等措施,解决铁钢界面铁水成分差异问题。
关键词
铁钢界面
一包到底
铁水
预处理
铁水
成分
脱硫
Keywords
iron-steel interface
one-pack to the end
molten iron pretreatment
molten iron composition
desulfurization
分类号
TF513 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
铁钢工序成本补偿管理:全面价值导向下的降本增效实践
2
作者
陈楠
李亮
李艳梅
机构
江苏永钢集团有限公司财务管理部
出处
《冶金财会》
2024年第7期15-22,共8页
文摘
为科学合理地平衡铁水成分对铁钢工序成本的影响,深入挖掘铁钢工序的降本潜力,基于对炼铁、炼钢生产工艺及冶金原理的深刻洞察,秉承业财一体化与TOC(约束理论)管理理念,同时融入全面价值管理思想,致力于企业整体效益的最大化。以降本增效为核心驱动力,聚焦于铁钢上下工序间成本、质量等关键领域的主要矛盾和瓶颈,创新性地构建了工序成本双向补偿管理机制。该机制不仅确保了公平公正与科学客观的原则,还有效解决了因资源分配不均及工序成本互斥导致的组织绩效波动问题。通过这一机制,积极引导并激励各相关方充分挖掘资源效益与效率,推动实现全流程成本的最优化与工序产品质量的显著提升,进而促进企业全面价值管理的深化与可持续发展。
关键词
铁水
成分
工序成本
补偿机制
管理应用
分类号
F42 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
提高钒钛铁水中钒回收率的工艺优化实践
3
作者
石教兴
肖峰
刘丹
尹文
机构
四川德胜集团钒钛有限公司技术中心
四川德胜集团钒钛有限公司炼钢厂
出处
《四川冶金》
CAS
2023年第2期43-47,共5页
文摘
随着高炉原燃料结构的变化,为提高炼钢工序钒回收率,分别研究了脱硫烧损、铁水成分、底吹工艺及翻渣频次等对钒渣中钒回收率的影响,调整了提钒和脱硫顺序,采取了先提钒后脱硫模式,减少了脱硫钒烧损,同时根据低硅高铬型铁水特性调整了冷料结构,严格控制钒渣渣态,保证钒渣中金属铁的沉降,并改造了提钒炉底吹元件,由之前的毛细管式透气砖改造为现在的环缝式透气砖,提高了复吹效果,翻钒渣频次由之前的2炉一翻改为现在的3炉一翻,通过以上措施的实施使得炼钢工序钒回收率由之前的78.5%提高至82%左右,进一步提高了钒效益,降低了生产成本。
关键词
铁水
成分
低硅高铬
冷料结构
钒效益
Keywords
composition of molten iron
low silicon and high chromium
cold material structure
vanadium benefit
分类号
TF71 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
机床铸件的铁水成分调整及应用
被引量:
4
4
作者
赵树奎
机构
汉江机床厂
出处
《铸造》
CAS
CSCD
北大核心
1992年第6期27-30,共4页
文摘
通过调整铁水成分,提高材质性能,减少铸造缺陷,是简便且行之有效的措施,调整成分后的铁水,可达HT350。
关键词
机床
铸件
铁水
成分
调整
分类号
TG243 [金属学及工艺—铸造]
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职称材料
题名
180 t转炉影响氧气消耗量因素分析
5
作者
彭飞
战东平
张艳龙
许谦
机构
本钢板材股份有限公司炼钢厂
东北大学冶金学院
出处
《金属世界》
CAS
2023年第6期62-66,共5页
文摘
供氧吹炼是转炉冶炼过程中最重要的一环,氧气消耗关系到转炉生产能耗及成本。本文根据本钢180 t转炉的现场调研数据分析了铁水碳含量、造渣料、铁水成分以及钢水终点碳含量等因素对转炉冶炼氧气消耗的影响。结果表明,在转炉冶炼过程中铁水的碳含量越高则消耗的氧气就越多,铁水碳质量分数从4.2%提升到4.5%后,氧气消耗量提升10 m^(3)/t左右。铁水中的硅、磷等元素在吹炼过程中和氧气发生反应生成SiO2以及P2O5,增加氧气的消耗量,其中磷质量分数每提升0.01%,氧气消耗量提升2.7 m^(3)/t左右,硅质量分数每提升0.05%,则氧气消耗量大约提升2.0 m^(3)/t。石灰、白云石等造渣剂在高温冶炼过程中会发生分解或者与钢中的元素发生反应从而向熔池内提供少量的氧元素,在一定程度上影响氧气的消耗量。
关键词
转炉生产
造渣剂
硅质量分数
高温冶炼
铁水
成分
终点碳含量
转炉冶炼
造渣料
分类号
TF713 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
攀钢高炉含钒铁水成分的优化
被引量:
3
6
作者
郭新春
机构
攀枝花钢铁研究院
出处
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
1996年第3期62-66,共5页
文摘
根据钒钛磁铁矿的冶金特性及大型高炉冶炼含钒铁水的特点,分析了攀钢高炉含钒铁水成分对铁水在线脱硫、含钒铁水提钒炼钢的影响。建议在充分发挥钒钛磁铁矿冶炼流程中各个工艺环节的作用的基础上,通过试验研究,使高炉含钒铁水成分达到最佳化,从而使整个冶炼工艺取得更大的经济效益。
关键词
钒钛磁铁矿
高炉
含钒
铁水
铁水
成分
优化
攀钢
Keywords
V-Ti-bearing magnetite, BF ironmaking, vanadium-bearing hot metal,desulphurization of hot metal, recovery of vanadium
分类号
TF522 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
攀钢铁水预处理工艺的现状与对策
被引量:
1
7
作者
戈文荪
谭飞
等
机构
攀钢钢研院
攀钢质量管理处
出处
《攀钢技术》
2001年第1期30-33,51,共5页
文摘
通过对攀钢铁水预处理工序列现状进行调研,发现铁水预处理工序较长,影响了后步工序,从而提出了完善、优化攀钢铁水预处理工序的措施。
关键词
铁水
预处理
时间流
铁水
成分
铁水
重量
铁水
温度
分类号
TF549.9 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
分析原料条件对转炉煤气回收量的影响
被引量:
2
8
作者
肖后全
机构
福建三钢闽光股份有限公司炼钢厂
出处
《冶金能源》
2013年第5期48-51,共4页
文摘
分析了原料条件中铁水耗、铁水成分、铁水温度以及生铁配比对转炉煤气回收量的影响,通过理论计算得出各个原料条件变化对转炉煤气回收的具体影响量,并与生产数据作了对比,对原料条件改变下的煤气回收工作具有一定指导意义。
关键词
原料条件
铁水
耗
铁水
成分
转炉煤气
回收量
Keywords
raw material conditions molten iron consumption hot metal composition converter gas recovery quantity
分类号
TF713 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
昆钢高炉铁水成分对转炉炼钢工序的影响
被引量:
1
9
作者
朱红波
普靖中
机构
昆明理工大学
出处
《云南冶金》
2001年第4期20-21,25,共3页
文摘
通过 2 0 0 0年 1~ 4月份昆钢高炉铁水成分对转炉炼钢石灰消耗量影响的统计计算 ,得到统计经验公式为 :Ws=7 57Si% + 8 1 0 6P % + 0 53 5。为进一步降低炼钢成本、科学管理生产提供了依据。
关键词
铁水
成分
石灰耗量
统计
转炉炼钢
Keywords
composition of molten iron
lime consumption
stati stics
formula
分类号
TF71 [冶金工程—钢铁冶金]
TF702
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职称材料
题名
50t氧气顶吹转炉脱磷影响因素分析
被引量:
1
10
作者
朱青德
魏国立
机构
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
出处
《工业加热》
CAS
2018年第5期35-38,共4页
文摘
介绍了某钢厂生产现状及工艺流程,简要阐述转炉炼钢脱磷理论,并对50t氧气顶吹实际生产过程数据进行进行采集,所采集数据主要包括入炉铁水成分、入炉铁水温度、转炉终点成分、终点温度、终渣碱度、终渣成分等。对所采集的数据进行统计分析,研究转炉脱磷的影响因素,为提高转炉脱磷效率,降低炼钢成本提供指导。
关键词
转炉
脱磷
影响因素
铁水
成分
碱度
终点温度
Keywords
Converter
dephosphorization
influeneing factors
molten iron composition
alkalinity
terminal temperature
分类号
TF748.211 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
侧兑混铁炉的喷补维护实践
被引量:
1
11
作者
黄燕飞
郑卫民
杨林福
金进文
梅金波
叶俊辉
机构
杭州钢铁集团有限公司转炉炼钢厂
杭州钢铁集团有限公司物质供应处
出处
《耐火材料》
CAS
北大核心
2009年第1期75-76,共2页
关键词
维护实践
混铁炉
喷补
安全稳定运行
修补过程
铁水
成分
冶炼过程
供求关系
分类号
TF341.5 [冶金工程—冶金机械及自动化]
TP307 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
浅析我司铁水成分与转炉炼钢渣料消耗之间的关系
被引量:
1
12
作者
王佩文
机构
生产管理处
出处
《昆钢科技》
2000年第3期15-24,共10页
文摘
收集1971年到2000年铁水成分和转炉造渣材料消耗的数据,统计铁水Si、P含量与转炉渣料消耗之间的关系;对二、三炼钢渣量和渣中铁含量进行了分析计算;分析了铁水Si、P含量与炼钢成本之间的关系。
关键词
渣料消耗
炼钢成本
铁水
成分
转炉炼钢
造渣
分类号
TF702 [冶金工程—钢铁冶金]
TF713.3
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职称材料
题名
熔融还原工艺简介
13
作者
徐国群
出处
《炼铁技术通讯》
1999年第7期12-13,共2页
文摘
目前,生产铁水可使用两种工艺,即传统的焦炉烧结高炉技术和 Corex 技术,两者均使用块状铁源。至今为止,Corex 法是唯一实现工业化生产的熔融还原技术,其它所有的铁矿粉熔融还原工艺仍处在开发阶段,或处在工业化应用开发阶段。
关键词
熔融还原
还原工艺
开发阶段
高炉技术
铁矿粉
铁水
成分
焦炉
工艺简介
工业化生产
熔体反应
分类号
T [一般工业技术]
原文传递
题名
长钢“一罐到底”铁-钢界面工艺优化实践
14
作者
张存旺
马力红
解彦波
樊杰龙
机构
首钢长治钢铁有限公司
出处
《山西冶金》
CAS
2021年第2期119-121,157,共4页
文摘
阐述了实施"一罐到底"的工艺,优化铁钢界面工艺,实现铁钢界面无缝衔接,降低铁水温降,提升产量,降低成本。同时建立铁水罐信息管理系统(铁包跟踪系统优化工作),形成信息的及时传递,为高效生产提供前提条件。
关键词
一罐到底
铁水
成分
带渣量
界面优化
铁包跟踪系统
Keywords
one tank to the end
hot metal composition
slag content
interface optimization
iron ladle tracking system
分类号
TF71 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
影响H08A钢材判定率的因素分析及对策
15
作者
马磊
刘玉宝
机构
新疆八一钢铁股份有限公司
出处
《新疆钢铁》
2010年第4期30-32,共3页
文摘
文章分析了八钢公司第一炼钢厂H08A钢的冶炼工艺,对其存在的问题提出了改进措施。通过不断调整和优化H08A钢工艺路线,取得了较好的效果。
关键词
H08A
判定率
铁水
成分
碱度
Keywords
H08A
the judgement rate
components of molten iron
alkalinity
分类号
TF713 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
高炉铁水对转炉氧枪粘钢的影响分析及防范措施
16
作者
鲍日忠
机构
福建三钢(集团)有限责任公司
出处
《福建冶金》
2016年第2期22-25,共4页
文摘
针对转炉冶炼不同高炉铁水时氧枪粘钢现象,分析了三钢1~6#高炉铁水成分存在的差异,探讨铁水中C、Mn的差异对转炉氧枪粘钢的影响.同时针对不同高炉铁水的冶炼,提出改进冶炼过程控制、建立转炉烟气预警等措施,进一步降低氧枪粘钢的概率.
关键词
铁水
成分
C
MN
返干
分类号
TF7 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
18吨红岩牌重型汽车离合器中间板的铸造技术
被引量:
1
17
作者
刘文川
陈永龙
机构
四川省南充地区东方红机械厂
四川省南充工业学校
出处
《汽车技术》
北大核心
1991年第10期41-44,共4页
文摘
简述了18t红岩牌重型汽车离合器中间板铸件的技术要求,阐述了四种不同的铸造工艺方案的工艺效果,型砂的组分和性能,以及铁水成分的控制和变质处理过程。
关键词
红岩牌重型汽车
离合器中间板
铸造技术
铁水
成分
控制
变质处理
分类号
U469.2 [机械工程—车辆工程]
U463.211 [交通运输工程—载运工具运用工程]
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职称材料
题名
钢城劳模王治国
18
机构
中共首钢总公司党委组织部
出处
《北京党史研究》
CSSCI
1997年第3期62-62,共1页
文摘
钢城劳模王治国中共首钢总公司党委组织部在五六十年代,王治国是石景山钢铁公司(现首钢总公司,以下简称石钢)尽人皆知的劳动模范。他身上展现的工人阶级当家作主,苦干实干,无私奉献的精神,仍是我们今天进行社会主义物质文明和精神文明建设的宝贵财富。尽主人之责1...
关键词
化铁炉
王治
铸铁管
质量问题
劳模
铁水
成分
精神文明建设
铸管机
社会主义物质文明
工人们
分类号
K828 [历史地理—历史学]
原文传递
题名
以铁水硅为主线的转炉冶炼操作
19
出处
《酒钢科技》
2010年第3期36-36,共1页
文摘
铁水成分特别是硅的含量波动较大,给转炉冶炼操作带来了一定的难度,对生产的稳定、顺行带来了很大影响。为了解决这一问题,通过在生产实践中的经验积累,摸索了"以铁水硅为主线的转炉冶炼操作法"。其主要要点是:按铁水硅在0.50%以下,0.50~0.70%之间,和0.70以上分别从装入制度,造渣制度,冶炼过程操作等方面根据生产实际进行不同的操作。
关键词
铁水
成分
冶炼操作
转炉冶炼
冶炼过程
经验积累
生产实践
造渣制度
操作法
主线
生产实际
分类号
TF4 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
铁钢界面铁水成分差异分析
沙远洋
韩伟刚
李帅兵
安钢
吉立鹏
《河北冶金》
2024
0
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职称材料
2
铁钢工序成本补偿管理:全面价值导向下的降本增效实践
陈楠
李亮
李艳梅
《冶金财会》
2024
0
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职称材料
3
提高钒钛铁水中钒回收率的工艺优化实践
石教兴
肖峰
刘丹
尹文
《四川冶金》
CAS
2023
0
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职称材料
4
机床铸件的铁水成分调整及应用
赵树奎
《铸造》
CAS
CSCD
北大核心
1992
4
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职称材料
5
180 t转炉影响氧气消耗量因素分析
彭飞
战东平
张艳龙
许谦
《金属世界》
CAS
2023
0
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职称材料
6
攀钢高炉含钒铁水成分的优化
郭新春
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
1996
3
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职称材料
7
攀钢铁水预处理工艺的现状与对策
戈文荪
谭飞
等
《攀钢技术》
2001
1
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职称材料
8
分析原料条件对转炉煤气回收量的影响
肖后全
《冶金能源》
2013
2
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职称材料
9
昆钢高炉铁水成分对转炉炼钢工序的影响
朱红波
普靖中
《云南冶金》
2001
1
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职称材料
10
50t氧气顶吹转炉脱磷影响因素分析
朱青德
魏国立
《工业加热》
CAS
2018
1
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职称材料
11
侧兑混铁炉的喷补维护实践
黄燕飞
郑卫民
杨林福
金进文
梅金波
叶俊辉
《耐火材料》
CAS
北大核心
2009
1
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职称材料
12
浅析我司铁水成分与转炉炼钢渣料消耗之间的关系
王佩文
《昆钢科技》
2000
1
下载PDF
职称材料
13
熔融还原工艺简介
徐国群
《炼铁技术通讯》
1999
0
原文传递
14
长钢“一罐到底”铁-钢界面工艺优化实践
张存旺
马力红
解彦波
樊杰龙
《山西冶金》
CAS
2021
0
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职称材料
15
影响H08A钢材判定率的因素分析及对策
马磊
刘玉宝
《新疆钢铁》
2010
0
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职称材料
16
高炉铁水对转炉氧枪粘钢的影响分析及防范措施
鲍日忠
《福建冶金》
2016
0
下载PDF
职称材料
17
18吨红岩牌重型汽车离合器中间板的铸造技术
刘文川
陈永龙
《汽车技术》
北大核心
1991
1
下载PDF
职称材料
18
钢城劳模王治国
《北京党史研究》
CSSCI
1997
0
原文传递
19
以铁水硅为主线的转炉冶炼操作
《酒钢科技》
2010
0
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职称材料
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