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油菜联合收割机脱粒分离装置的试验 被引量:29
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作者 李耀明 周金芝 +1 位作者 徐立章 邓玲黎 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2005年第4期281-284,共4页
为了获得一种适合油菜的脱粒分离装置及其工作参数,首先对油菜部分特性参数进行了测定,然后对纹杆、锯齿型滚筒和栅格、冲孔式组合凹板的脱粒分离装置,在不同喂入量和滚筒转速下进行了油菜脱粒试验.试验结果表明,该装置脱分损失不超过0&... 为了获得一种适合油菜的脱粒分离装置及其工作参数,首先对油菜部分特性参数进行了测定,然后对纹杆、锯齿型滚筒和栅格、冲孔式组合凹板的脱粒分离装置,在不同喂入量和滚筒转速下进行了油菜脱粒试验.试验结果表明,该装置脱分损失不超过0·5%.运用DPS数据处理系统对试验结果进行处理,建立了油菜喂入量、脱粒滚筒线速度、脱粒滚筒长度与脱粒分离率的回归方程,并进行了计算机仿真.分析表明,脱分率主要与油菜的喂入量、滚筒结构、滚筒线速度和滚筒长度有关,其中滚筒线速度和喂入量对脱分率影响最大.通过试验找到了脱粒分离装置的最佳工作参数. 展开更多
关键词 油菜联合收割机 脱粒分离装置 回归方程 参数优化
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斜置切纵流联合收获机脱粒分离装置结构参数优化 被引量:27
2
作者 李耀明 陈洋 +1 位作者 徐立章 李磊 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期56-61,共6页
为满足我国现阶段高产水稻的收获要求,对自行研制的履带式斜置切纵流联合收获机进行了结构改进,构建了载荷测试系统,并在田间开展了三因素三水平的正交试验,分析了切纵流滚筒转速、切流滚筒凹板筛结构形式、斜置纵轴流螺旋喂入头与导流... 为满足我国现阶段高产水稻的收获要求,对自行研制的履带式斜置切纵流联合收获机进行了结构改进,构建了载荷测试系统,并在田间开展了三因素三水平的正交试验,分析了切纵流滚筒转速、切流滚筒凹板筛结构形式、斜置纵轴流螺旋喂入头与导流罩径向间隙等因素对脱粒分离性能的影响,使用极差分析法对斜置切纵流联合收获机脱粒分离装置的结构参数进行了优化。优化结果表明:切流滚筒转速和纵轴流滚筒转速分别为862、806 r/min,切流凹板筛过渡段为导向、分离孔式,螺旋喂入头与导流罩径向间隙为50 mm时,整机的脱粒分离性能较优。脱粒分离总损失率为0.62%,脱粒分离总功耗为40.42 k W。 展开更多
关键词 联合收获机 斜置切纵流 脱粒分离装置 参数优化 正交试验
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低损伤组合式玉米脱粒分离装置设计与试验 被引量:19
3
作者 樊晨龙 崔涛 +3 位作者 张东兴 杨丽 屈哲 李玉环 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期113-123,共11页
针对现有籽粒直收型玉米收获机脱粒分离装置在收获高含水率玉米时存在籽粒破碎率高、脱净率低、籽粒夹带损失大、玉米苞叶易堵塞凹板的问题,设计了一种低损伤圆头钉齿与分段组合式圆管型脱粒凹板相配合的脱粒分离装置。分析了脱粒元件... 针对现有籽粒直收型玉米收获机脱粒分离装置在收获高含水率玉米时存在籽粒破碎率高、脱净率低、籽粒夹带损失大、玉米苞叶易堵塞凹板的问题,设计了一种低损伤圆头钉齿与分段组合式圆管型脱粒凹板相配合的脱粒分离装置。分析了脱粒元件与果穗、果穗与凹板之间的接触模型,确定了玉米脱粒装置最优脱粒元件的结构参数、最佳的凹板组合形式。以籽粒破碎率和未脱净率为试验指标,以脱粒元件排布方式和不同凹板组合形式为试验因素,进行了台架试验,确定了较优组合为:圆头钉齿等高排布且最优球头半径为12. 5 mm,凹板最佳组合形式为圆管右向+直圆管(前疏后密型),并与常规梯形杆齿和栅格式凹板组成的脱粒分离装置进行了田间对比试验。试验结果表明:籽粒破碎率由13. 73%降低至8. 64%,未脱净率由0. 6%降低至0. 2%;未出现玉米苞叶堵塞凹板问题。 展开更多
关键词 玉米收获机 籽粒直收型 脱粒分离装置 纵轴流 低损伤
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切纵流联合收获机脱粒分离装置田间试验与参数优化 被引量:19
4
作者 李耀明 王成红 +2 位作者 徐立章 李磊 薛臻 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期111-116,共6页
为了研究切纵流联合收获机脱粒分离装置的最佳结构参数和运动参数,对履带式切纵流联合收获田间试验机进行结构改进、载荷测试系统的构建和水稻田间试验,研究切流滚筒、纵轴流滚筒间隙和切流滚筒、纵轴流滚筒转速对脱粒总功耗、切流滚筒... 为了研究切纵流联合收获机脱粒分离装置的最佳结构参数和运动参数,对履带式切纵流联合收获田间试验机进行结构改进、载荷测试系统的构建和水稻田间试验,研究切流滚筒、纵轴流滚筒间隙和切流滚筒、纵轴流滚筒转速对脱粒总功耗、切流滚筒功耗、纵轴流滚筒功耗和夹带损失率等性能的影响。并对总功耗和夹带损失率的数据进行二次多项式回归分析和复合型优化分析得到最佳参数配置:切流滚筒间隙为30.99 mm,纵轴流滚筒间隙为14mm,切流滚筒和纵轴流滚筒转速为892.95、848.95 r/min。试验表明,该参数组合下,脱粒总功耗39.03 k W,切流滚筒功耗11.72 k W,纵轴流滚筒功耗27.31 k W,夹带损失率0.50%。对切流滚筒和纵轴流滚筒下方脱出混合物分布进行了研究,为清选装置的设计与优化提供了依据。 展开更多
关键词 水稻 脱粒分离装置 纵轴流滚筒 切流滚筒 参数优化 田间试验
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联合收割机脱粒分离装置的应用现状及发展研究 被引量:17
5
作者 李洪昌 李耀明 徐立章 《农机化研究》 北大核心 2008年第1期223-225,228,共4页
结合脱粒机械的脱粒原理及其工艺,从工作原理、结构特点、性能指标、适应条件等方面论述了不同类型脱粒分离装置所具有的优势与存在的不足,并分析了联合收割机脱粒分离装置的发展进程与趋势,为联合收割机脱粒分离装置的进一步研究提供... 结合脱粒机械的脱粒原理及其工艺,从工作原理、结构特点、性能指标、适应条件等方面论述了不同类型脱粒分离装置所具有的优势与存在的不足,并分析了联合收割机脱粒分离装置的发展进程与趋势,为联合收割机脱粒分离装置的进一步研究提供参考。 展开更多
关键词 农业工程 脱粒分离装置 综述 联合收割机 现状 研究
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油葵收获机械研究现状及发展建议 被引量:14
6
作者 韩长杰 刘希光 +2 位作者 袁盼盼 鄢金山 张学军 《农业工程》 2017年第2期1-4,共4页
油葵是我国5大油料作物之一,其利用价值和营养价值高,被称为21世纪的"健康营养油"。我国油葵机械化收获水平不高,研制油葵收获机械对降低人工劳动强度、提高生产效率及实现油葵生产机械化具有重要意义。阐述了国内外油葵收获... 油葵是我国5大油料作物之一,其利用价值和营养价值高,被称为21世纪的"健康营养油"。我国油葵机械化收获水平不高,研制油葵收获机械对降低人工劳动强度、提高生产效率及实现油葵生产机械化具有重要意义。阐述了国内外油葵收获机械的研究现状,分析国内油葵收获机研制存在的问题,提出了发展建议。 展开更多
关键词 油葵 收获机械 油葵盘 脱粒分离装置
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大豆联合收获机对称可调式凹板筛设计与试验 被引量:7
7
作者 康家鑫 王修善 +3 位作者 谢方平 罗曜 李奇 陈志刚 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期11-22,共12页
针对传统大豆联合收获机脱粒间隙调整方法单一、田间作业时工作参数与作物适应性差,导致大豆破碎率、未脱净率和夹带损失率较高的问题,该研究设计了一种对称可调式凹板筛,实现双侧脱粒间隙可调,并对其间隙调整量进行了确定。以大豆联合... 针对传统大豆联合收获机脱粒间隙调整方法单一、田间作业时工作参数与作物适应性差,导致大豆破碎率、未脱净率和夹带损失率较高的问题,该研究设计了一种对称可调式凹板筛,实现双侧脱粒间隙可调,并对其间隙调整量进行了确定。以大豆联合收获机的前进速度、滚筒转速、脱粒段脱粒间隙、分离段脱粒间隙为影响因素,以大豆破碎率、未脱净率和夹带损失率为评价指标进行四因素三水平响应面试验,利用Desigen-Expert12.0对田间试验结果进行响应面分析,研究不同影响因素对评价指标的影响规律。结果表明,在前进速度为3.3 km/h、前滚筒转速为500 r/min、后滚筒转速为650r/min、脱粒段脱粒间隙19mm和分离段脱粒间隙15mm的参数组合下,采用对称可调式凹板筛的破碎率为2.69%,未脱净率为0.57%,夹带损失率为0.13%,相较于现有的竖直调节式凹板筛,破碎率、未脱净率和夹带损失率分别降低了0.46%、0.71%、0.55%,对称可调式凹板筛的各项指标均优于现有的竖直调节式凹板筛。研究结果可为南方地区大豆联合收获机差速脱粒分离装置的调节以及自适应调节系统的研究提供参考。 展开更多
关键词 设计 试验 大豆 联合收获机 脱粒分离装置 脱粒间隙
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我国联合收获机脱粒分离装置的研究现状 被引量:7
8
作者 唐小涵 金诚谦 +3 位作者 张国海 郭榛 赵男 胥备 《农机化研究》 北大核心 2022年第3期1-9,15,共10页
现阶段,我国联合收获机在收获过程中由于脱粒分离装置的结构配置、作业参数调整不当等,导致谷粒机械化收获破损率、损失率和含杂率偏高。为此,综述了国内联合收获机的发展情况及研究现状,并结合联合收获机脱粒分离装置的脱粒原理、结构... 现阶段,我国联合收获机在收获过程中由于脱粒分离装置的结构配置、作业参数调整不当等,导致谷粒机械化收获破损率、损失率和含杂率偏高。为此,综述了国内联合收获机的发展情况及研究现状,并结合联合收获机脱粒分离装置的脱粒原理、结构以及关键部件等方面论述了各联合收获机脱粒分离装置的优势与不足。为解决联合收获机脱粒分离装置工作效率低、总损失率和含杂率高、结构复杂等问题,提高联合收获机脱粒分离系统的作业效率和性能,逐步实现信息化和智能化,结合现阶段研究现状,提出了联合收获机脱粒分离装置的发展趋势,以期为我国联合收获机结构改进优化提供参考依据。 展开更多
关键词 联合收获机 脱粒分离装置 现状 发展趋势
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纵轴流辊式组合玉米柔性脱粒分离装置设计与试验 被引量:7
9
作者 陈美舟 徐广飞 +3 位作者 王传旭 刁培松 张银平 牛国栋 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期123-131,共9页
为满足黄淮海地区较高含水率玉米籽粒直收作业要求,解决现有籽粒收获机籽粒破碎率和未脱净率高、玉米芯轴苞叶易堵塞凹板等问题,在分析现有脱粒装置结构特点的基础上,设计了一种“柔性钉齿+双扭簧压力短纹杆”组合式脱粒元件和“六棱孔... 为满足黄淮海地区较高含水率玉米籽粒直收作业要求,解决现有籽粒收获机籽粒破碎率和未脱净率高、玉米芯轴苞叶易堵塞凹板等问题,在分析现有脱粒装置结构特点的基础上,设计了一种“柔性钉齿+双扭簧压力短纹杆”组合式脱粒元件和“六棱孔网格筛+鱼鳞式脱粒橡胶辊”组合式脱粒凹板相配合的柔性脱粒分离装置。对关键部件进行理论分析,确定了影响脱粒性能的主要因素,利用搭建的纵轴流辊式组合玉米柔性脱粒试验台进行单因素试验,得到脱粒性能较好时滚筒转速、辊筒传动比以及脱粒间隙的变化范围。以滚筒转速、辊筒传动比和脱粒间隙为试验因素,以籽粒破碎率、未脱净率为指标进行三因素三水平正交试验。结果表明,对籽粒破碎率和未脱净率影响由大到小均为滚筒转速、辊筒传动比、脱粒间隙;最优参数组合为滚筒转速475 r/min、辊筒传动比1.5、脱粒间隙45 mm,此时籽粒破碎率为3.76%,未脱净率为0.52%。对该组合进行试验验证,各指标符合国家相关标准要求。 展开更多
关键词 玉米 脱粒分离装置 籽粒直收型 纵轴流
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鼓形与圆柱形杆齿式纵轴流脱粒滚筒功耗对比试验 被引量:5
10
作者 谢干 张国忠 +5 位作者 付建伟 周勇 王洋 高原 王伟康 Mohamed Anwer 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期202-209,共8页
为降低功耗,同时减少脱粒滚筒堵塞,提高水稻联合收获机收获效率,设计了一种鼓形杆齿式纵轴流脱粒滚筒,并对其功耗进行了仿真与试验研究。以具有相同外部尺寸的圆柱形杆齿式纵轴流脱粒滚筒为对照,以脱粒滚筒旋转轴总力矩为试验指标,进行... 为降低功耗,同时减少脱粒滚筒堵塞,提高水稻联合收获机收获效率,设计了一种鼓形杆齿式纵轴流脱粒滚筒,并对其功耗进行了仿真与试验研究。以具有相同外部尺寸的圆柱形杆齿式纵轴流脱粒滚筒为对照,以脱粒滚筒旋转轴总力矩为试验指标,进行了基于离散元法的对比试验,结果显示:相同喂入量下,2种结构的脱粒滚筒旋转轴总力矩存在明显差异,鼓形滚筒旋转轴总力矩小于圆柱形滚筒,且随喂入量增大,差异越大。与仿真条件一致的2种脱粒滚筒结构功耗对比台架试验结果表明,在喂入量为0.8~1.6 kg/s时,随喂入量增加,滚筒功耗增大,与相同外部尺寸的圆柱形滚筒相比,鼓形结构的脱粒滚筒功耗平均降低5%~15%。 展开更多
关键词 水稻收获 联合收获机 脱粒分离装置 纵轴流 脱粒滚筒 离散元 功耗 脱粒性能 轻量化
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纵向双轴流谷物联合收割机脱粒分离装置的优化设计
11
作者 陈湖演 吕青 付全有 《现代农机》 2024年第5期120-123,共4页
围绕纵向双轴流谷物联合收割机脱粒分离装置展开研究,旨在通过优化设计提升其脱粒和分离效率。采用先进传感技术和自动控制系统实现内部参数实时监测和调节,以保障在各种作业条件下的最佳性能。改进脱粒器和分离器结构,优化物料流动路径... 围绕纵向双轴流谷物联合收割机脱粒分离装置展开研究,旨在通过优化设计提升其脱粒和分离效率。采用先进传感技术和自动控制系统实现内部参数实时监测和调节,以保障在各种作业条件下的最佳性能。改进脱粒器和分离器结构,优化物料流动路径,减小谷物损失和碎粒率,提升机械脱粒效果。通过合理设计谷物流入口和排出口,降低机械阻力,提高作业稳定性。通过仿真和实验,验证了优化设计的有效性,为纵向双轴流谷物联合收割机的性能提升提供了可靠的技术支持。 展开更多
关键词 纵向双轴流 谷物联合收割机 脱粒分离装置 优化设计 传感技术
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纵式轴流油莎豆脱粒分离装置设计与试验
12
作者 王君 孙建超 +3 位作者 季明仁 丁尘磊 陈天增 陈晓明 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期195-206,共12页
为了解决油莎豆收获过程中破损率高、脱净率低等问题,结合现有的农作物脱粒分离装置的特点,设计了一款纵式轴流油莎豆脱粒分离装置。对该装置的脱粒滚筒、螺旋喂入头、凹版筛等关键部件进行了设计。对脱粒滚筒进行应力和模态分析,确定... 为了解决油莎豆收获过程中破损率高、脱净率低等问题,结合现有的农作物脱粒分离装置的特点,设计了一款纵式轴流油莎豆脱粒分离装置。对该装置的脱粒滚筒、螺旋喂入头、凹版筛等关键部件进行了设计。对脱粒滚筒进行应力和模态分析,确定设计的合理性,并通过试验确定了影响脱粒性能的主要因素,利用搭建的纵式轴流油莎豆脱粒分离试验台进行单因素试验,得到了脱粒分离性能较好的滚筒转速及脱粒间隙的变化范围。以滚筒转速、脱粒间隙和脱粒元件材料为试验因素,以籽粒破损率、未脱净率为指标进行三因素三水平正交试验。结果表明:对籽粒破损率和未脱净率影响由大到小均为滚筒转速、脱粒间隙、脱粒元件材料;最优工作参数组合为转速367.55 r·min-1、脱粒间隙4.18 mm,脱粒元件为聚氨酯橡胶,此时的未脱净率为0.751%,破损率为0.906%。对该组合进行试验验证,各指标符合国家相关标准要求。 展开更多
关键词 油莎豆 脱粒分离装置 破损率 脱净率
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玉米联合收获机纵轴流脱粒分离装置的设计 被引量:5
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作者 林君堂 常建国 +1 位作者 刘兴博 叶彤 《农业科技与装备》 2015年第5期39-40,共2页
阐述玉米联合收获机纵轴流脱粒分离装置的结构设计和工作原理,详细介绍滚筒、凹板、脱粒间隙调节机构的设计思路。田间测试表结果表明,在滚筒工作长度2 100 mm、倾角12°、脱粒间隙40 mm、滚筒转速300 r/min的条件下,该脱粒装置的... 阐述玉米联合收获机纵轴流脱粒分离装置的结构设计和工作原理,详细介绍滚筒、凹板、脱粒间隙调节机构的设计思路。田间测试表结果表明,在滚筒工作长度2 100 mm、倾角12°、脱粒间隙40 mm、滚筒转速300 r/min的条件下,该脱粒装置的性能优越。 展开更多
关键词 脱粒分离装置 玉米 设计 联合收获机 纵轴流
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裸燕麦脱粒与分离装置的两种脱粒滚筒对比试验研究 被引量:5
14
作者 赵瑞男 毛欣 +2 位作者 衣淑娟 陶桂香 马玉哲 《中国农机化学报》 北大核心 2020年第8期7-12,共6页
目前裸燕麦脱粒与分离装置大多采用的滚筒为钉齿式脱粒滚筒和纹杆—钉齿式脱粒滚筒,然而其作业效率以及作业质量有所不同。因此,为提高裸燕麦在收获时的作业效率,减少收获作业的总损失率、降低功率消耗、提高收获作业的质量。根据裸燕... 目前裸燕麦脱粒与分离装置大多采用的滚筒为钉齿式脱粒滚筒和纹杆—钉齿式脱粒滚筒,然而其作业效率以及作业质量有所不同。因此,为提高裸燕麦在收获时的作业效率,减少收获作业的总损失率、降低功率消耗、提高收获作业的质量。根据裸燕麦轴流脱粒与分离试验台,对两种脱粒滚筒在转速500 r/min、800 r/min,其他工况不变情况下进行台架试验,通过对脱粒分离试验时的功耗消耗、脱出物轴向分布情况、脱出物中总损失率以及杂余率比较分析,得出转速在500 r/min、800 r/min时,随着喂入量由1.0 kg/s升高至2.0 kg/s,钉齿式滚筒功率消耗均低于纹杆—钉齿式滚筒,最大相差9.2 kW,钉齿式滚筒总损失率均低于纹杆—钉齿式滚筒,最大时相差8%。钉齿式脱粒滚筒脱出物总质量较纹杆—钉齿式滚筒高10.23%,钉齿式脱粒元件较纹杆—钉齿式脱粒元件杂余率最大相差3.49%。因此确定钉齿式滚筒相对较优,可以减轻收获作业的清选负荷,降低作业损失,节约功耗消耗,提高燕麦收获的效率与质量。 展开更多
关键词 裸燕麦 脱粒分离装置 轴向分布 台架试验
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水稻轴流脱粒分离装置的研究现状及发展趋势 被引量:5
15
作者 衣淑娟 赵妍 《黑龙江八一农垦大学学报》 2010年第1期28-31,共4页
结合水稻的特点以及脱粒分离装置的应用情况,对脱粒分离装置的研究现状进行了系统的归纳,并针对目前收获机械化存在的主要问题,分析了脱粒分离装置今后的发展趋势,为联合收割机脱粒分离装置的进一步研究提供参考。
关键词 脱粒分离装置 水稻 现状 发展趋势
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板齿-栅格凹板单轴流脱粒分离装置的性能试验 被引量:3
16
作者 衣淑娟 张彦河 张丽 《农机化研究》 北大核心 2011年第2期120-123,130,共5页
利用自行设计的板齿-栅格凹板组成的脱粒分离装置,在试验室内对水稻进行脱粒分离的单因素试验,通过计算和分析,总结出滚筒转速与喂入量的变化对脱粒损失、未脱损失、断穗率、糙米率、功率消耗以及茎秆破碎程度的影响规律和原因,指出该... 利用自行设计的板齿-栅格凹板组成的脱粒分离装置,在试验室内对水稻进行脱粒分离的单因素试验,通过计算和分析,总结出滚筒转速与喂入量的变化对脱粒损失、未脱损失、断穗率、糙米率、功率消耗以及茎秆破碎程度的影响规律和原因,指出该装置具有脱粒分离性能增强、脱不净率低、脱粒损失小、断穗少和脱出物中轻杂物含量较高的特点。 展开更多
关键词 脱粒分离装置 板齿-栅格凹板 单轴流
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裸燕麦脱粒与分离装置二次正交旋转组合试验研究 被引量:2
17
作者 毛欣 赵瑞男 +3 位作者 衣淑娟 陶桂香 张翔 沈景德 《农机化研究》 北大核心 2022年第9期181-188,共8页
目前,我国针对裸燕麦收获机械的研究仍处于发展中阶段,存在着脱粒与分离装置功率消耗大、作业损失率高等问题。为此,根据轴流式脱粒分离装置对裸燕麦进行脱粒与分离试验研究,采取二次正交旋转组合的试验方法,研究对脱分性能产生影响的... 目前,我国针对裸燕麦收获机械的研究仍处于发展中阶段,存在着脱粒与分离装置功率消耗大、作业损失率高等问题。为此,根据轴流式脱粒分离装置对裸燕麦进行脱粒与分离试验研究,采取二次正交旋转组合的试验方法,研究对脱分性能产生影响的滚筒转速、喂入量、凹板栅条间距为因素两两交互作用对功耗、杂余率、断穗率、总损失率的影响,确定了最佳组合参数为滚筒转速586r/min、喂入量1.30kg/s、凹板栅条间距11mm。验证试验得出功耗实际值为6.03kW、总损失率为0.87%,杂余率28.03%,断穗率为3.43%,符合国家评价标准。 展开更多
关键词 脱粒分离装置 轴流式 二次正交旋转组合 最佳参数 裸燕麦
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半喂入联合收割机双速回转脱分装置设计与性能试验 被引量:3
18
作者 田立权 张正中 +2 位作者 吕美巧 金仁雕 熊永森 《中国农机化学报》 北大核心 2020年第9期8-15,共8页
为解决传统半喂入联合收割机收获超级杂交稻时,存在脱不净、夹带损失与籽粒破碎损失之间矛盾,设计了半喂入联合收割机双速回转脱粒分离装置,该装置主要由同轴双速脱粒滚筒和回转式凹板筛构成,阐述双速回转脱分装置结构及工作原理。以低... 为解决传统半喂入联合收割机收获超级杂交稻时,存在脱不净、夹带损失与籽粒破碎损失之间矛盾,设计了半喂入联合收割机双速回转脱粒分离装置,该装置主要由同轴双速脱粒滚筒和回转式凹板筛构成,阐述双速回转脱分装置结构及工作原理。以低/高速滚筒转速、回转凹板筛线速度、夹持链速度为试验因素,籽粒损失率、破碎率和含杂率为性能指标,进行三因素二次回归正交旋转组合设计试验,运用Design-Expert 6.0.10软件对试验结果进行分析,建立该脱分装置性能指标数学模型,优化确定最佳工作参数组合,并进行双速回转脱分装置与传统单速脱分装置对比试验。结果表明,双速回转脱分装置低/高速滚筒转速为505/680 r/min、回转凹板筛线速度为1.00 m/s和夹持链速度为1.26 m/s时,籽粒损失率、破碎率和含杂率分别为1.94%、0.21%和0.56%,性能指标优于传统单速脱分装置。本研究可为半喂入联合收割机新型脱分装置的设计提供理论依据。 展开更多
关键词 半喂入联合收割机 脱粒分离装置 双速回转式 回归分析
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轴流脱分装置功耗性能二次回归正交试验研究 被引量:2
19
作者 贾昕宇 衣淑娟 《现代化农业》 2011年第4期1-3,共3页
以轴流脱粒分离装置试验台为试验设备,采取二次回归正交旋转组合试验的方法,研究了影响组合式轴流脱分装置脱分性能的喂入量、滚筒转速、凹板间隙三个因素对功耗的影响,并得出了各因素水平之间的最佳组合工艺,即:喂入量1.5 kg/s,滚筒转... 以轴流脱粒分离装置试验台为试验设备,采取二次回归正交旋转组合试验的方法,研究了影响组合式轴流脱分装置脱分性能的喂入量、滚筒转速、凹板间隙三个因素对功耗的影响,并得出了各因素水平之间的最佳组合工艺,即:喂入量1.5 kg/s,滚筒转速600r/min,凹板间隙21mm。 展开更多
关键词 联合收割机 脱粒分离装置 轴流式 功耗 试验
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横轴流燕麦柔性脱粒分离装置设计与试验 被引量:1
20
作者 耿令新 卢富运 +3 位作者 孙成龙 左杰文 李洋 王恒一 《干旱地区农业研究》 CSCD 北大核心 2022年第3期248-254,共7页
针对我国燕麦机械化脱粒时脱出物含杂率高、夹带损失率大等问题,本研究设计了一种横轴流柔性脱粒分离装置,通过减少茎秆破碎来降低含杂率,并通过柔性脱粒杆齿的振动来减小夹带损失。选取柔性杆齿长A、柔性杆齿直径B、柔性杆齿间距C和滚... 针对我国燕麦机械化脱粒时脱出物含杂率高、夹带损失率大等问题,本研究设计了一种横轴流柔性脱粒分离装置,通过减少茎秆破碎来降低含杂率,并通过柔性脱粒杆齿的振动来减小夹带损失。选取柔性杆齿长A、柔性杆齿直径B、柔性杆齿间距C和滚筒转速D为试验控制因素,以含杂率和损失率为试验指标,进行正交试验,得到了影响该装置脱粒性能指标的因素主次为D、B、A、C。在正交试验基础上,选取对该装置脱粒性能指标影响较强的2个因素进行回归分析,试验结果表明:当滚筒转速为1048 r·min^(-1)、柔性杆齿直径为7.5 mm时,本装置的脱粒性能最佳,此时的含杂率为29.41%、损失率为1.31%。对上述优化组合进行试验验证,结果为含杂率的平均值为29.50%、损失率的平均值为1.12%。在相同参数条件下,与脱粒元件全为刚性杆齿的横轴流滚筒进行对比,含杂率和损失率分别降低了2.71%和0.52%,脱粒性能明显提高。该研究可为燕麦脱粒分离装置的创新设计提供参考。 展开更多
关键词 脱粒分离装置 柔性脱粒齿 燕麦 试验优化
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