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东风标致EW10A发动机电子节气门控制系统的检修 被引量:2
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作者 王朝帅 《汽车维修与保养》 2015年第4期76-78,共3页
神龙汽车公司生产的EW10A型发动机广泛应用在东风标致车型上,如307、308、408。EW10A型发动机电子节气门控制系统控制精度高,功能强大。本文主要介绍EW10A发动机电子节气门控制系统的结构与工作原理,阐述了其发生故障后的诊断步骤,以及... 神龙汽车公司生产的EW10A型发动机广泛应用在东风标致车型上,如307、308、408。EW10A型发动机电子节气门控制系统控制精度高,功能强大。本文主要介绍EW10A发动机电子节气门控制系统的结构与工作原理,阐述了其发生故障后的诊断步骤,以及在电子节气门控制系统断电维修后,如何进行节气门或加速踏板自适应初始化的学习。东风标致EW10A发动机的节气门阀体改变了传统的机械拉索式,使用电子控制方式,即加速踏板位置传感器接收加速信号。 展开更多
关键词 电子节气门 EW10A 东风标致 加速踏板位置 控制系统 电子控制 神龙汽车 系统控制精度 节气门阀
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自动化改造轨道吊吊具姿态检测技术方案
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作者 管虎 葛长清 +2 位作者 张宁 侯军飞 赵雅欣 《集装箱化》 2023年第2期18-20,共3页
1自动化改造轨道吊作业中存在的问题传统轨道吊吊具为四绳制,其倾转、侧移等功能均通过小车架倾转油缸或吊具自身配备的倾转油缸来实现,并且对箱和对位主要依靠人工观察和操作,系统控制精度较低且无检测反馈。经自动化改造的传统轨道吊... 1自动化改造轨道吊作业中存在的问题传统轨道吊吊具为四绳制,其倾转、侧移等功能均通过小车架倾转油缸或吊具自身配备的倾转油缸来实现,并且对箱和对位主要依靠人工观察和操作,系统控制精度较低且无检测反馈。经自动化改造的传统轨道吊在作业过程中易出现吊具水平旋转、20英尺集装箱与40英尺集装箱作业跑位等问题,从而导致担箱、刮箱等安全事故。 展开更多
关键词 自动化改造 跑位 水平旋转 系统控制精度 姿态检测 油缸 倾转 安全事故
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2180轧机稳定控制技术 被引量:1
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作者 张维召 《金属世界》 2015年第4期56-58,共3页
邯钢2180酸轧机组对板形要求非常严格,轧机控制系统的稳定性直接影响产品板形质量。机组通过对轧机稳定控制技术研究分析,优化了轧机控制模式、弯辊力和CVC位置值,评估轧辊影响,从而有效改善了产品板形。
关键词 板形质量 弯辊力 控制技术研究 轧制力 系统控制精度 辊型 板带 工作辊 公里数 位置值
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轧线倍尺控制技术创新与应用
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作者 王峰 《冶金设备管理与维修》 2012年第4期61-63,共3页
介绍了中小型轧线倍尺剪切控制系统的硬件、工艺设备控制流程和存在的问题,并详细叙述了倍尺改进的具体过程。改进后提高了系统控制精度。
关键词 中小型轧线 倍尺剪切 系统控制精度
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技术项目推广
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《中国科技信息》 1990年第7期28-28,共1页
电视重影消除器 在高楼林立的城市和地形复杂的山村,电视机屏幕上往往出现明显的重影,国外称之为鬼影,尚未找到消除它的有效办法。某学院研制成功电视重影消除器,将它联接在电视机上,或电视机直接应用其技术,开创出新型的消除重影电视机... 电视重影消除器 在高楼林立的城市和地形复杂的山村,电视机屏幕上往往出现明显的重影,国外称之为鬼影,尚未找到消除它的有效办法。某学院研制成功电视重影消除器,将它联接在电视机上,或电视机直接应用其技术,开创出新型的消除重影电视机,可有效地抵消干扰信号,改善接收效果,消除电视屏幕上的重影,确保图像清晰。 展开更多
关键词 电视屏幕 接收效果 干扰信号 植酸钙 电视节目 接收距离 浓缩效率 微机控制系统 系统控制精度 原料消耗
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基于RBF神经网络整定PID的电液比例系统位置控制研究
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作者 陈翰文 徐巧玉 +1 位作者 徐恺 张正 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第3期371-381,共11页
针对凿岩机械臂的电液比例系统位置控制精度问题,提出了一种基于径向基函数(RBF)神经网络整定PID的电液比例系统位置控制方法。首先,在AMESim中搭建了阀控非对称液压缸的电液比例系统简化模型,设置了各个模块的参数;然后,利用MATLAB/Sim... 针对凿岩机械臂的电液比例系统位置控制精度问题,提出了一种基于径向基函数(RBF)神经网络整定PID的电液比例系统位置控制方法。首先,在AMESim中搭建了阀控非对称液压缸的电液比例系统简化模型,设置了各个模块的参数;然后,利用MATLAB/Simulink搭建了系统闭环控制模型,通过不断更新RBF网络模型并修正PID参数,实现了基于RBF神经网络整定PID的电液比例系统位置控制目的;结合AMESim搭建的电液比例系统模型和Simulink下搭建的控制器进行了联合仿真;最后,基于凿岩台车机械臂实验平台,进行了电液比例系统位置控制实验。仿真结果表明:在受到外部干扰的情况下,RBF神经网络整定PID控制系统能够在0.3 s内控制活塞杆重新运行至目标位置,平均响应时间为1.5 s,位置精度误差不超过5 mm。实验结果表明:与常规PID控制方法相比,RBF神经网络整定PID控制活塞杆位置精度误差降低了75%,位置精度误差在工程实际要求的10 mm范围以内,因此,RBF神经网络整定PID算法可以有效提高电液比例系统的位置控制精度,满足凿岩机械臂实际工作中对电液比例系统位置精度的控制要求。 展开更多
关键词 凿岩机械臂 径向基函数神经网络整定PID 电液比例系统位置控制精度 联合仿真 MATLAB/SIMULINK AMESIM
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