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题名多轮次调剖效果逐次递减机理研究
被引量:26
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作者
尹文军
王青青
王业飞
康元勇
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机构
胜利油田有限公司胜利采油厂
石油大学
胜利油田有限公司地质科学研究院
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出处
《油气地质与采收率》
CAS
CSCD
2004年第2期48-50,共3页
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文摘
针对注水井多轮次调剖存在的增油效果逐次递减的现象,应用平板物理模型、油藏数值模拟方法研究了多轮次调剖效果逐次递减的机理。结果发现,多轮次调剖效果逐次递减的机理主要有五个,即多轮次调剖影响面部分重叠、调剖效果随径向距离增加而减弱、封堵时机引起调剖效果逐次递减、注入工艺引起调剖效果逐次递减和堵剂部分失效引起调剖效果逐次递减等。通过应用多轮次调剖系列堵剂、适当增加堵剂用量、优化每一轮调剖的封堵时机和注入压力,可以减缓多轮次调剖效果的逐次递减。
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关键词
注水井
调剖技术
平板物理模型
油藏数值模拟法
压力
硅酸凝胶堵剂
含水率
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Keywords
ofile control, physical stimulation, experiment, decline mechanism, model
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分类号
TE357
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名岩心中硅酸凝胶堵剂突破压力的研究
被引量:7
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作者
才程
赵福麟
岳湘安
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机构
石油大学(北京)石油天然气工程学院
石油大学华东石油工程学院
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出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期316-318,共3页
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文摘
在不同渗透率k(0.7~1、3~4、11~13μm2)的人造石英砂岩心上,测定了4个配方实验硅酸凝胶堵剂(4%、6%、8%、10%水玻璃+10%盐酸)的突破压力pt。堵剂用矿化度1.12×104mg/L、含Ca2++Mg2+377.8mg/L的注入水配制。堵剂注入岩心后在80℃下密闭放置24h使之凝胶化,测得对水的比突破压力p′t(单位岩心长度的突破压力)的对数值与岩心初始平均渗透率k的对数值之间有线性关系,lgp′t随lgk的增大而降低。设水在岩心内的流动为稳态单相流,导出了lgp′t与lgk之间的线性关系式,利用该式计算了4种实验堵剂的lgp′t~lgk直线斜率。当凝胶化温度升高时(40℃→60℃→80℃),测得的p′t值增大。在岩心渗透率0.7~1μm2,凝胶化温度80℃时,用蒸馏水配制的4种实验堵剂,其突破压力普遍大大低于用注入水配制的4种实验堵剂。图2表4参1。
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关键词
油井
堵水
硅酸凝胶堵剂
岩心封堵实验
凝胶强度
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Keywords
profile modifying/water shutoff agent
silicic gel
water glass/hydrochloric acid composition
core plugging
breakthrough pressure
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分类号
TE358.3
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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