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题名渤海稠油油田热化学复合吞吐增效技术研究与应用
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作者
姜维东
罗少锋
张伟
孙玉豹
王少华
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机构
中海石油(中国)有限公司勘探开发部
中海石油(中国)有限公司天津分公司
中海油田服务股份有限公司油田生产事业部
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出处
《中国海上油气》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期141-148,共8页
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基金
中国海洋石油集团有限公司三新三化项目“海上稠油热化学复合增效技术应用示范(编号:KJSS-2022-007)”部分研究成果。
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文摘
针对渤海稠油油田在生产稠油井存在的原油黏度大、胶质沥青质沉积造成储层有机堵塞严重、产量递减快、边底水突进、含水上升快等问题,通过室内实验研究分析、物理模拟与参数优化开展了海上热化学复合吞吐增效技术研究。结果表明:随温度升高,胶质、沥青质扩散系数增大,石英石表面对重质组分的吸附能力减弱,有助于胶质沥青质解离;热气化学复合解堵后,岩心水测渗透率均可恢复到初始岩心水测渗透率的60%~70%;热(80℃)+气(溶解)作用下,与50℃脱气油相比可使原油黏度降低约80%;在热和化学剂作用下,原油形成低黏水包油乳状液,稠油黏度由2000 mPa·s降低至30 mPa·s,降黏率为98.5%;稠油相渗曲线测试实验(100℃)结果显示,化学剂注入后使稠油相渗曲线等渗点右移,两相共渗区域增大,油相渗透率变大,水相渗透率降低,残余油饱和度降低,开发效果改善;在热水驱过程中,注入泡沫堵调后,高渗填砂管和低渗填砂管采收率均有明显提高,低渗管采收率提高约11个百分点,高渗管采收率提高约8个百分点。模拟吞吐实验结果表明:在热+化学+气协同作用下,可至少降低含水20%~30%,采油指数由0.90 mL/(min·MPa)提高至1.95 mL/(min·MPa),可显著改善低产稠油井的开发效果。热化学复合吞吐增效技术已在渤海稠油油田现场取得成功试验,措施井含水最高降低73.4个百分点,有效期150天,平均日产油较措施前提高2.9倍,有效期内累增油4300 m^(3),为渤海稠油冷采井增储上产提供了新的技术思路和方向。
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关键词
渤海
稠油油田
热化学复合吞吐增效
采油指数
稠油冷采
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Keywords
Bohai sea
heavy oilfield
thermochemical huff and puff enhancement
productivity index
heavy oil using cold recovery
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分类号
TE357.4
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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